循環(huán)流化床鍋爐燃用福建無煙煤淺析
摘要: 本文歸納福建無煙煤的固有特性,總結(jié)燃用福建無煙煤之DG75/3.82-11型CFB鍋爐的設(shè)計(jì)特點(diǎn)和運(yùn)行實(shí)踐,分析影響燃燒福建無煙煤的因素,并提出了優(yōu)化燃燒的措施。
關(guān)鍵詞: CFB鍋爐 ;福建無煙煤;優(yōu)化燃燒;運(yùn)行效率
一 概述
福建無煙煤揮發(fā)份極低、碳化程度高,煤質(zhì)脆易爆裂,熱穩(wěn)定性差,細(xì)粉含量大,著火和燃燼均十分困難,灰熔點(diǎn)低易結(jié)焦。這些固有特性使其在傳統(tǒng)鍋爐上得不到很好的燃燒,熱效率較低,燃燒穩(wěn)定性差,連續(xù)運(yùn)行時(shí)間短,煤粉爐還需摻油助燃和穩(wěn)燃。如何高效燃用福建無煙煤、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益一直是廣大工作者努力探索的問題。
我公司在1998年12月投運(yùn)2×35t/h CFB鍋爐取得成功后,于2000年4月和2001年10月陸續(xù)投運(yùn)2臺(tái)DG75/3.82-11型CFB鍋爐。運(yùn)行實(shí)踐和測(cè)試結(jié)果均表明,4臺(tái)鍋爐出力足,燃燒穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過設(shè)計(jì)要求。
本文總結(jié)DG75/3.82-11型CFB鍋爐的設(shè)計(jì)特點(diǎn)及運(yùn)行實(shí)踐,分析影響福建無煙煤燃燒的因素,提出了優(yōu)化燃燒的措施,對(duì)燃用福建無煙煤CFB鍋爐的設(shè)計(jì)與發(fā)展具有參考意義。
二 鍋爐結(jié)構(gòu)技術(shù)特點(diǎn)
(一) 主要技術(shù)規(guī)范
額定蒸發(fā)量 75t/h
過熱蒸汽壓力 3.82MPa
過熱蒸汽溫度 450℃
給水溫度 150℃
熱一、二次風(fēng)溫度 180℃
排煙溫度 138.5℃
設(shè)計(jì)熱效率 85%
物料循環(huán)倍率 18.22
燃料消耗量 10542Kg/h
鍋筒中心標(biāo)高: 34000 mm
布風(fēng)板標(biāo)高: 4700 mm
爐膛橫截面: 4645 mm×5905 mm
布風(fēng)板截面: 2501 mm×5905 mm
鍋爐柱中心: (8.86+7.0)×8.2 m
(二)鍋爐結(jié)構(gòu)
DG75/3.82-11型鍋爐為單汽包自然循環(huán)、半塔式布置、中溫旋風(fēng)分離、全鋼結(jié)構(gòu)爐架的中倍率CFB鍋爐(見圖1)。
鍋爐為室外露天布置,由前部及尾部兩個(gè)豎井煙道組成。前部豎井采用全懸吊結(jié)構(gòu),受熱時(shí)向下自由膨脹,其四壁由膜式水冷壁組成,前后墻水冷壁自標(biāo)高+11787mm以下呈倒錐形。前部豎井自下而上依次布置一次風(fēng)室、布風(fēng)裝置、爐膛密相區(qū)、稀相區(qū)、蒸發(fā)管束、高溫過熱器、低溫過熱器及煙氣轉(zhuǎn)向室。尾部豎井為支承結(jié)構(gòu),布置有省煤器和鋼管式臥式空氣預(yù)熱器。兩豎井之間通過兩個(gè)并列布置的旋風(fēng)分離器相連通,分離器下部接回料裝置。
圖1 DG75/3.82-11型 CFB鍋爐主視圖 |
(三)鍋爐設(shè)計(jì)特點(diǎn)
DG75/3.82-11型鍋爐除了具備CFB鍋爐的通常特點(diǎn)外,尚具有以下設(shè)計(jì)特點(diǎn):
1無受熱面的中溫旋風(fēng)分離器
該分離器直徑較小,分離效率較高,可提高燃燒效率;回料溫度低于煤著火溫度,不存在分離器內(nèi)燃燒結(jié)焦等問題,有利于鍋爐安全、連續(xù)運(yùn)行。并且,該分離器不需采用特殊材料,制造工藝簡單,成本低。
2風(fēng)道點(diǎn)火器
在風(fēng)室底部一次點(diǎn)火風(fēng)道上并聯(lián)布置風(fēng)道點(diǎn)火器,供鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)用。它具有較大的調(diào)節(jié)比,大大地縮短鍋爐啟動(dòng)時(shí)間,熱利用率高,操作簡單靈活的特點(diǎn)。
3水冷風(fēng)室
一次風(fēng)室由水冷壁管彎制圍成,管間鰭片上布置導(dǎo)向風(fēng)帽,形成膜式水冷布風(fēng)板。水冷風(fēng)室整體膨脹性好,易于密封,便于維護(hù)。
4非機(jī)械式“J”型回料器
單獨(dú)由高壓頭小風(fēng)量羅茨風(fēng)機(jī)供給的回料風(fēng)多點(diǎn)布置,保證回料可靠,負(fù)荷適應(yīng)范圍廣,并具有良好的自適應(yīng)能力,操作簡便。
5風(fēng)力播煤結(jié)構(gòu)
采用增壓風(fēng)氣力播煤,克服了絞籠給煤易棚煤、堵煤的缺點(diǎn),解決了正壓給煤的密封難題,又能將煤均勻播散,有利于燃料的迅速加熱和著火,并易于實(shí)現(xiàn)燃料系統(tǒng)的精確計(jì)量和自動(dòng)控制。
6采用分級(jí)燃燒
二次風(fēng)分為上下兩層從前后墻高速射入爐膛,提高空氣與煤粒的接觸機(jī)率,增加煤粒在爐內(nèi)的停留時(shí)間,強(qiáng)化稀相區(qū)細(xì)煤粒及可燃?xì)怏w的燃燒,有利于煤粒的燃燼,并且可降低NOx的排放量。
7爐膛上部布置受熱面
布置在爐膛上部的蒸發(fā)管束、高溫過熱器、低溫過熱器等受熱面,有效地吸收燃料燃燒釋放的大量熱能,讓更多的細(xì)顆粒參與循環(huán)燃燒,將密相區(qū)的大量熱量源源不斷地從爐膛底部帶到上部,保持爐膛中上部較高的物料濃度以及較大的燃燒份額,有利于煤粒的燃燼[1]。
8敷設(shè)長衛(wèi)燃帶
在爐膛標(biāo)高4700~18500 mm之間敷設(shè)13.8m高的衛(wèi)燃帶,使燃料在密、稀相區(qū)處于近似絕熱狀態(tài)下燃燒,保證了爐膛內(nèi)有分布均勻的950~1020℃燃燒溫度,而此正是福建無煙煤燃燒的較適宜溫度[2],煤粒燃燼度高,機(jī)械不完全燃燒熱損失q4低。
(四) 燃料特性
表1 設(shè)計(jì)燃料與實(shí)際燃料特性
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設(shè)計(jì)燃煤推薦粒度范圍:0~8mm。其中99%≤6mm,50%≤1.5mm,30%≤1mm。設(shè)計(jì)燃煤平均粒度:dp=1.769mm。
實(shí)際入爐煤粒度范圍為:0~13mm。其中94.67%≤10mm,80.81%≤5mm,62.62%≤2mm,44.68%≤0.9mm。實(shí)際入爐燃煤平均粒度:dp=2.498 mm。
三 運(yùn)行實(shí)踐分析
(一)運(yùn)行情況
1 燃料適應(yīng)性廣
我公司鍋爐主要燃用福建龍巖無煙煤,當(dāng)煤炭相對(duì)緊張時(shí),公司通過不同渠道購進(jìn)龍巖、永定、天湖山等地?zé)o煙煤以及京西無煙煤,例如2002年5月份購進(jìn)的煤種達(dá)到12種。運(yùn)行實(shí)踐證明,該鍋爐對(duì)低位發(fā)熱量在13.58~27.46 MJ/kg、固定碳含量在35.8%~86.14%、灰份含量10.42%~58.90%范圍內(nèi)的煤種均能燃燒并能保持正常負(fù)荷,但以低位發(fā)熱量為22MJ/kg左右的龍巖無煙煤最好燒,運(yùn)行效率也最高。
2 負(fù)荷調(diào)節(jié)性能好
在CFB鍋爐中,大量物料在強(qiáng)烈湍流下通過爐膛對(duì)受熱面放熱,通過人為調(diào)節(jié)循環(huán)物料量可以改變爐內(nèi)物料的分布規(guī)律,從而改變傳熱強(qiáng)度以適應(yīng)不同的燃燒工況和鍋爐負(fù)荷,所以負(fù)荷調(diào)節(jié)性能好、幅度大,在保證穩(wěn)定、連續(xù)運(yùn)行的情況下,該爐最大出力可達(dá)92t/h,最低出力小于40t/h而無需油助燃。
3 熱效率高
該爐在設(shè)計(jì)時(shí)針對(duì)福建無煙煤提高了爐膛高度,即布風(fēng)板至煙氣出口轉(zhuǎn)向室中心垂直高度為25.58m,煤粒在爐膛內(nèi)停留時(shí)間達(dá)到5s[3];較高的爐膛燃燒溫度適宜福建無煙煤燃燒,煤粒燃燼度高,從而達(dá)到較高的運(yùn)行效率。兩臺(tái)75t/h爐2002年平均熱效率達(dá)到84.36%,月度平均運(yùn)行效率為83.29~85.38%(圖2),比同容量燃用福建無煙煤的煤粉爐高出3~5%以上[4],實(shí)現(xiàn)了福建無煙煤的高效燃燒。
圖2 2002年度鍋爐月平均效率柱形圖 |
2000年8月,四川省鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站對(duì)3號(hào)爐進(jìn)行性能試驗(yàn),各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,100%額定負(fù)荷試驗(yàn)工況下鍋爐熱效率均在86%以上,75%額定負(fù)荷工況下熱效率達(dá)到87.33%。
4 燃燒系統(tǒng)密閉性較好
該爐采用全膜式水冷壁、水冷布風(fēng)板結(jié)構(gòu)和護(hù)板爐墻,以及所有管道穿墻部分都有合理的密封結(jié)構(gòu),在燃燒室爐門內(nèi)加耐火塞、爐膛上部爐門處砌耐火墻,確保鍋爐燃燒系統(tǒng)密閉良好。在省煤器后測(cè)得的煙氣中空氣過量系數(shù)為1.24~1.32,與設(shè)計(jì)值相符,即減少了排煙熱損失q2,也保持了清潔的生產(chǎn)環(huán)境。
5 爐內(nèi)受熱面和砌體磨損基本正常
由于CFB鍋爐高顆粒濃度和高運(yùn)行煙速,鍋爐部件的沖刷磨損問題較為突出。研究表明,磨損與煙速的3.6次方成正比,與濃度成正比[5]。該爐在設(shè)計(jì)時(shí)選取了適當(dāng)?shù)臒煔饬魉伲?.8~4.0m/s),對(duì)蒸發(fā)管束、高溫過熱器、低溫過熱器等迎風(fēng)受熱面設(shè)有防磨片,在落煤口、回料口和二次風(fēng)口都采取了有效的防磨措施,在爐膛密相區(qū)爐墻和爐膛頂部水冷壁處均采用了較好的耐火防磨材料。運(yùn)行以來,上述部分的磨損輕微,沒有發(fā)生爆管或防磨材料脫落而造成故障停爐。
6 安全可靠性強(qiáng)、連續(xù)運(yùn)行時(shí)間長
4年多的運(yùn)行實(shí)踐表明,該型鍋爐燃燒穩(wěn)定,安全可靠,運(yùn)行情況良好,年運(yùn)行時(shí)間均在7000h以上,可用率超過93%。其中3號(hào)鍋爐曾連續(xù)運(yùn)行2934h(無壓火),創(chuàng)造了燃用純福建無煙煤CFB鍋爐連續(xù)、安全運(yùn)行的最好業(yè)績,達(dá)到了75t/hCFB鍋爐連續(xù)、安全運(yùn)行的較高水平。
7 污染物排放低
CFB鍋爐的低溫燃燒、分級(jí)送風(fēng)的特點(diǎn),能夠抑制熱力型NOx的形成,數(shù)次實(shí)測(cè)NOx排放濃度均小于150mg /m3(標(biāo)態(tài),干基,6% O2),不到煤粉爐的20%。同時(shí),加石灰石爐內(nèi)脫硫是投資最省、成本最低的方法。與國電熱工研究院、集美大學(xué)聯(lián)合進(jìn)行的工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果證明,在Ca/S約為3時(shí),脫硫效率為66%,比DG35/3.82-17型CFB鍋爐提高了12%,能滿足較嚴(yán)格的SO2排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)配置高效的靜電除塵器,石獅市環(huán)保局實(shí)測(cè)除塵效率高達(dá)99.9%,粉塵排放濃度小于30mg/Nm3,低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)。
(二)提高鍋爐熱效率的措施
燃用福建無煙煤的鍋爐,熱效率普遍不高,主要原因?yàn)椋焊=o煙煤揮發(fā)份低、含碳量高,燃燼時(shí)間長;細(xì)粉含量大,造成飛灰可燃物含量高,機(jī)械不完全燃燒熱損失q4大。
降低q4,是提高鍋爐熱效率的關(guān)鍵。我公司采取下列措施,將75t/h鍋爐飛灰可燃物含量控制在較低的范圍內(nèi)(相對(duì)福建無煙煤而言),q4為7.5~8.5%,比DG35/ 3.82-17型CFB鍋爐降低了約3個(gè)百分點(diǎn)。
1 適宜的運(yùn)行煙速
正常運(yùn)行時(shí),爐膛煙速控制在適宜的水平(3.7~4.1m/s),即可保證床料流化良好,維持密相區(qū)的燃燒份額,又保證了煤粒在爐膛內(nèi)停留時(shí)間長達(dá)5秒,提高細(xì)顆粒的一次燃燼度。
2 維持較高的爐內(nèi)溫度
實(shí)踐表明,爐床料層溫度維持在950~1000℃(設(shè)計(jì)值為820~930℃),爐膛出口溫度控制在1000℃左右,整個(gè)爐膛維持均衡的高溫,能加大揮發(fā)份的析出速度,加快煤粒的著火及燃燒,提高煤粒在整個(gè)爐膛內(nèi)的燃燒強(qiáng)度。
3 適當(dāng)?shù)娘L(fēng)配比
二次風(fēng)能加劇爐內(nèi)物料的擾動(dòng),加強(qiáng)氣固兩相的混合,增加煤粒在爐內(nèi)的停留時(shí)間,強(qiáng)化稀相區(qū)細(xì)煤粒及可燃?xì)怏w的燃燒,并改變爐內(nèi)物料濃度的分布,防止局部煙氣溫度過高。額定負(fù)荷時(shí),一次風(fēng)率控制在55~60%,上下層二次風(fēng)比為55:45~60:40,省煤器后煙氣含氧量控制在4~5%,可達(dá)到較佳的燃燼效果。
4 適當(dāng)?shù)牧蠈雍穸?br />
密相區(qū)料層厚度對(duì)燃燒的穩(wěn)定性和燃燒效率有很大關(guān)系。料層厚,爐床蓄熱量大,床溫穩(wěn)定,煤粒和回料灰能迅速加熱和燃燒。但料層太厚則風(fēng)壓高、耗電量大,并可能影響流化效果和燃燒效率[6]。運(yùn)行實(shí)踐證明,一次風(fēng)室壓力控制在10~11KPa時(shí)效果最為理想。
5 確保回料暢通
物料的正常循環(huán)是CFB鍋爐安全、可控運(yùn)行的前提。正常運(yùn)行時(shí),配風(fēng)嚴(yán)格按照要求,回料溫度維持在540~560℃(設(shè)計(jì)值552℃),與分離器進(jìn)口煙溫基本同步,從而保證爐內(nèi)有較高的物料濃度和燃燒強(qiáng)度。
(三)目前存在和有待于解決的問題
1 風(fēng)室漏渣問題
每次停爐檢查,風(fēng)室內(nèi)均有漏渣。漏渣是床料反向穿越布風(fēng)板風(fēng)帽而造成的。鍋爐連續(xù)運(yùn)行時(shí)間越長,漏渣越多,阻力越大,一次風(fēng)機(jī)的出口壓力和電流也隨之增大。在運(yùn)行中,這些床料不能及時(shí)排除,被一次風(fēng)吹起,可能將風(fēng)帽堵死燒壞。
2 返料偏流現(xiàn)象
返料偏流現(xiàn)象主要表現(xiàn)在:停爐時(shí)分離器兩側(cè)料位偏差較大;運(yùn)行中爐膛左右側(cè)存在熱偏差,有時(shí)超過80℃;兩側(cè)旋風(fēng)分離器中心筒磨損情況有較大差別。
3號(hào)爐調(diào)試期間,曾出現(xiàn)過熱蒸汽超溫現(xiàn)象,影響鍋爐出力。根據(jù)鍋爐廠建議,我們把低溫過熱器面積割除75.2m2,占低溫過熱器總面積的24.5%。但是鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)(55t/h以下),過熱蒸汽溫度有時(shí)偏低,一般在415~430℃,若煤質(zhì)較差汽溫會(huì)低于410℃。這主要是燃料顆粒度分布和煙氣物料濃度發(fā)生變化,影響過熱器傳熱效果而造成的。
四 影響福建無煙煤燃燒的因素
(一)原煤粒度分布不均
原煤細(xì)粉含量所占比例過大(粒徑小于0.9mm粒子重量百分比為44.68%),加上煤粒在揮發(fā)份析出階段破碎和燃燒過程磨損、擠壓又產(chǎn)生大量細(xì)粉。一方面造成以揚(yáng)析夾帶形式離開床層的細(xì)顆粒增多,在一定程度上降低了燃燒效率;另一方面造成爐膛密、稀相區(qū)的燃燒份額較難控制,易出現(xiàn)床溫及爐膛溫度的波動(dòng),影響燃燒的穩(wěn)定性,嚴(yán)重時(shí)在爐膛中上部衛(wèi)燃帶形成掛焦。
(二)細(xì)粒徑粒子的分離效率不高
從電除塵飛灰的篩分特性(表2)不難看出,分離器對(duì)細(xì)粒徑粒子(d≈105μm)的分離效率較低,電除塵飛灰中粒徑d≥105μm的粒子重量百分比達(dá)到71.65%,而這部分粒子的一次燃燼度不高,這正是鍋爐q4高的主要原因。若這部分細(xì)粒子的燃燼度提高了,鍋爐熱效率可提高2~4個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到87~89%。
表2 電除塵飛灰篩分特性和可燃物含量
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(三)灰量不平衡問題
由于入爐煤細(xì)粉含量大,加上實(shí)際燃用燃料的灰分含量與設(shè)計(jì)燃料相差較大,分離器收集的灰量無法全部返回爐膛再燃燒(否則床溫?zé)o法維持或過熱蒸汽超溫),就出現(xiàn)了較嚴(yán)重的灰量不平衡問題,其后果為:
①多余的灰隨煙氣直接從分離器排到尾部煙道,這從表2中可以看出,而磨損與粒徑的平方成正比,與濃度成正比[3],分離器和尾部受熱面受到濃度較高的含塵氣流的沖刷而磨損嚴(yán)重;
②部分含碳量高的顆粒沒有參與循環(huán)燃燒,使電除塵飛灰平均含碳量在20%左右,q4高達(dá)7.5~8.5%,高于6.27%的設(shè)計(jì)值;
③靜電除塵器的入口飛灰濃度增大,耗電量增加。
五 優(yōu)化福建無煙煤燃燒的措施
(一)煤質(zhì)選擇
CFB鍋爐對(duì)燃料適應(yīng)性廣,但并非具體的某臺(tái)CFB鍋爐對(duì)所有煤種都能燒好。若煤種及其發(fā)熱量、水分變化大時(shí),鍋爐燃燒工況不易穩(wěn)定,司爐操作困難;若燃煤變形溫度DT低于1100℃,則可能發(fā)生結(jié)焦事故。實(shí)踐證明,我廠鍋爐燃用低位發(fā)熱量22MJ/kg左右的龍巖無煙煤(設(shè)計(jì)煤種)運(yùn)行效率最高。
因此,為保證鍋爐燃燒穩(wěn)定和較高的效率,CFB鍋爐在設(shè)計(jì)和運(yùn)行時(shí)對(duì)煤質(zhì)應(yīng)有所選擇。
(二)合適的燃料粒徑配比
為降低飛灰q4,應(yīng)盡量提高煤粒的一次燃燼率,尤其提高分離器不能捕捉下來的細(xì)小煤粒的燃燼度。因此,在采購燃料時(shí)要盡量配備一些塊煤,做到粗細(xì)搭配;在制備燃料過程中優(yōu)化篩分破碎系統(tǒng),避免二次破碎,以減少那些分離器分離不下來的超細(xì)粒子的比例,對(duì)提高燃燒效率至關(guān)重要。
其次,可采取優(yōu)化燃燒方式,在保證床料流化良好、燃燒強(qiáng)度正常的情況下,適當(dāng)減小一次風(fēng)率、增大二次風(fēng)量尤其增大上二次風(fēng)量以延長煤粒在爐膛內(nèi)的停留時(shí)間,提高燃燼率。
(三)分離效率和回料溫度
為使CFB鍋爐達(dá)到較高的燃燒效率,旋風(fēng)分離器至少應(yīng)把絕大部分粒徑大于100μm的粒子收集下來參與循環(huán)燃燒。為了提高對(duì)細(xì)粒子的分離效率,除了完善分離器結(jié)構(gòu)外,設(shè)計(jì)時(shí)可以考慮采用二級(jí)分離布置等手段。
分離效率的提高,意味著有更多的物料參與循環(huán)燃燒。大量物料返回高溫爐膛需要加熱升溫吸收爐床熱量,為不使料層溫度大幅度降低而影響燃燒,回料溫度應(yīng)達(dá)到750~800℃,即選用次高溫分離器。這樣既有效地避免了可燃物在分離器內(nèi)再燃燒引起結(jié)焦,又能使回料灰在爐膛內(nèi)迅速加熱和燃燒,從而提高燃燒效率。同時(shí),還可以解決由于灰量不平衡所帶來的一系列問題。
若采用次高溫分離器,爐膛溫度以及物料濃度、燃燒強(qiáng)度等都會(huì)發(fā)生變化,在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮這些因素,調(diào)整過熱、蒸發(fā)受熱面積及布置,尾部受熱面積也需作相應(yīng)調(diào)整,以保持正常的蒸汽溫度和合理的排煙溫度。
六 結(jié)束語
目前,燃用福建無煙煤CFB鍋爐的出力和燃燒穩(wěn)定性已基本得到解決,運(yùn)行效率也顯著提高,DG75/3.82-11型CFB鍋爐的運(yùn)行實(shí)踐充分證明了這一點(diǎn)。隨著CFB燃燒技術(shù)的不斷完善和運(yùn)行操作水平的不斷提高,CFB燃燒技術(shù)將從本質(zhì)上實(shí)現(xiàn)福建無煙煤的高效利用及清潔燃燒。隨著能源日趨緊張和環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng),相信將出現(xiàn)許多效率更高、容量更大的燃用福建無煙煤的CFB鍋爐。
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