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尿素工藝冷凝液回收合理流程

更新時間:2014-03-25 21:01 來源:第一論文 作者: 閱讀:2508 網(wǎng)友評論0

摘要:尿素工藝冷凝液在回收過程中由于電導率高、與生水混合,易形成膠狀物,導致生水過濾器頻繁反洗,浮動床壓差增加等故障。為查明形成膠狀物的原因,解決回收過程中的 問題 ,采取 工業(yè) 小試的辦法,確定了合理回收流程,并運用在工業(yè)實踐中,對同類型大化肥 企業(yè) 尿素工藝冷凝液回收具有借鑒意義。

關鍵詞:尿素工藝冷凝液 膠狀物 回收 流程

中石化九江分公司化肥廠是一套采用謝爾(Shell)渣油氣化制氨、斯那姆(Snam)氨汽提生產(chǎn)尿素的大型化肥企業(yè)。其尿素工藝冷凝液經(jīng)過尿素裝置附設的廢水處理設施預處理,送往水處理裝置二級除鹽系統(tǒng)除鹽后,直接作為高壓鍋爐給水使用。但自投產(chǎn)以來,經(jīng)處理后的廢水由于電導率高,以及在回收過程中形成膠狀物等原因,不能正;厥绽。既浪費了水資源,又污染了環(huán)境。國內(nèi)同類型化肥企業(yè)也未較好利用,有的直接排放,有的高質(zhì)低用作為低壓鍋爐給水。

1. 問題的提出

為回收尿素工藝冷凝液,該廠曾經(jīng)過3次更改回收流程,但均未取得較好效果。2000年6月份將工藝冷凝液與生水混合經(jīng)過生水過濾器和一級除鹽系統(tǒng)(浮動床)處理后進入混床。回收前生水過濾器周期制水量可以達到3×104t以上,回收后批量只能達到5000t,生水過濾器頻繁反洗,回收失敗。

2000年8月工藝冷凝液進入一級除鹽系統(tǒng)前,首先進入活性碳過濾,除去大部分有機物及尿素后進入生水過濾器。回收后生水過濾器仍然存在頻繁反洗的現(xiàn)象,其間向生水過濾器投加殺菌劑處理也解決不了問題,第二次回收失敗。

2001年3月份在活性碳過濾器內(nèi)裝填部分樹脂,工藝冷凝液經(jīng)過活性炭過濾后直接進入浮動床,回收不到半月時間,在浮動床陽床底部發(fā)現(xiàn)淡黃色的膠狀物,從而引起陽床壓差增大,并且對樹脂產(chǎn)生了污染,被迫停止回收。

2.原因 分析

膠狀物形成的因素有兩個,一個是尿素工藝冷凝液PH值在5.5左右,對設備管道腐蝕性強,尿素工藝冷凝液中Fe3+含量高,含量達34.4mg/l(具體水質(zhì)見表1)。另一個因素可能是生水中的腐殖酸引起的,因腐殖酸呈膠體性質(zhì),而工藝冷凝液與生水混合后,Fe2+、Fe3+與生水中OH-容易生成Fe(OH)2、Fe(OH)3,該膠體顆粒具有較強的吸附性, 腐殖酸就很容易吸附其上形成膠狀物。該膠狀物與樹脂混在一起,增加生水過濾器與浮動床運行壓差。

表1:尿素工藝冷凝液水質(zhì)表

Fe3+(mg/l)

NH3-N
(mg/l)

電導(us/cm)

PH

CO2(mg/l)

SO42-(mg/l)

CL-(mg/l)

34.4

28.98

80-180

5-6

26.38

3.5

6.3

3.合理流程確定

既然尿素工藝冷凝液與生水混合形成膠狀物,可以按照兩種思路進行工業(yè)小試,一種與透平冷凝液混合,一種是避開與生水混合,用浮動床單獨處理工藝冷凝液。

3.1 尿素工藝冷凝液進入透平冷凝液系統(tǒng)試驗

1—除鐵過濾器; 2—前置陽床; 3—混合床

圖1:與透平冷凝液混合處理工業(yè)試驗流程

按照圖1流程進行回收試驗,混床運行至72h電導超標(混床出水電導≤0.2μs/cm),回收工藝冷凝液3600t,混合床運行批量為1.3×104t。在回收過程中,前置陽床很快被穿透,電導迅速上升至23 μs/cm;厥掌陂g混床電導率變化趨勢見圖2。

從圖2可看出,在0~40h內(nèi),混合床電導率穩(wěn)定在0.06μs/cm,在40~48h內(nèi)電導率急劇上升,通過對混床反洗分層混脂后,又能維持運行15h。通過反洗可將混床中陰樹脂吸附的CO2暫時洗脫,但隨著運行時間的延長,CO2累計作用使得反洗失去作用,加之前置陽床易擊穿,電導率去除率低,從而加重了混合床運行負擔,混床周期制水量下降幅度較大,再生頻率增加,酸堿消耗劇增,回收幾乎沒有效益。

圖2:回收期間混床電導率變化趨勢

3.2尿素工藝冷凝液單獨進入浮動床系統(tǒng)試驗

將尿素工藝冷凝液按圖3流程單獨引入浮動床(該床采用雙層雙室浮動床,原設計只處理生水)進行工業(yè)試驗。從回收的情況來看,浮動床出口電導可降至1.5μs/cm以下(脫碳風機開停 影響 不大),對后續(xù)混床沒有產(chǎn)生影響。電導率變化趨勢見圖8。

1—除鐵過濾器;2—陽浮動床;3— 陰浮動床;4—混合床

圖3:浮動床回收工藝冷凝液流程圖

圖4:浮動床回收工藝冷凝液電導率變化趨勢

從圖4可看出,陰床出口電導率穩(wěn)定在1.6μs/cm,并且呈下降趨勢,電導率去除率達98%以上,經(jīng)過陽床和陰床處理后,出水優(yōu)于一級脫鹽水水質(zhì),對混床批量沒有影響。

4. 工業(yè) 應用 及效益估算

4.1工業(yè)應用效果

根據(jù)工業(yè)小試的試驗結(jié)果,2003年9月對回收工藝冷凝液流程進行改造,增加除鐵過濾器(φ=1200mm,H=1000mm)、陽浮動床(φ=1600mm,H=4000mm)、陽浮動床(φ=1600mm,H=4000mm)。浮動床采用單層單室,陽樹脂型號選用D001×7,陰樹脂型號選用201×7,裝填量分別為4m3。2003年10月投入運行,浮動床出口電導率變化趨勢見圖5,浮動床運行周期為40~48h,運行批量為2200t~2600 t。

圖5:浮動床電導率變化趨勢圖

從圖5可以看出:工藝冷凝液電導率在100~180μs/cm波動,陰床出口電導率≤10μs/cm,符合一級脫鹽水標準。

4.2效益

一年按300天 計算 ,則共回收冷凝液量Q =55×300×24=396000T,每噸按1.5元計算,則可節(jié)約水費59.4萬元。

一年需再生次數(shù)為300×24/40=180次(浮動床運行批量2200T,即回收40小時再生1次),計算每次需消耗600kg的30%鹽酸, 400kg的30%NaOH.每年需消耗酸108t, 每年需消耗48T.每噸鹽酸按780元計,每噸堿按600元計,則每年消耗酸堿費用為108×780+48×600=11.2萬元。

每年回收尿素工藝冷凝液凈效益為59.4-11.2=48.2萬元.

5、結(jié)語

(1) 尿素工藝冷凝液和生水混合進入一級脫鹽水系統(tǒng)會生成絮狀物。

(2) 尿素工藝冷凝液直接進入二級脫鹽系統(tǒng)導致混床出水電導提前超標,制水批量急劇下降。

(3) 尿素工藝冷凝液經(jīng)除鐵處理后經(jīng)陽浮、陰浮再經(jīng)混床處理后完全可以達到回收要求,并產(chǎn)生一定的 經(jīng)濟 效益。

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