首鋼京唐煙氣治理技術(shù)研究與應(yīng)用
摘要:針對(duì)首鋼京唐燒結(jié)脫硫的教訓(xùn)及太鋼燒結(jié)煙氣治理的成功經(jīng)驗(yàn),首鋼京唐球團(tuán)煙氣治理采取活性焦干法技術(shù),副產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)1046萬~1784萬元/年收益。Fluent軟件研究表明,6個(gè)吸附塔單元煙氣流量差異最大值僅為4.939%,整個(gè)塔內(nèi)煙氣均勻。雙級(jí)吸附塔可適應(yīng)SO2濃度的波動(dòng),在保證較高的脫硫效率情況下,同時(shí),脫硝效率達(dá)到50%以上。與日本住友技術(shù)比較,研發(fā)的雙級(jí)吸附塔,不僅脫除效率高,而且一次性投資、運(yùn)行費(fèi)用低。與MgO濕法、SDA半干法相比,活性焦干法具有廣闊的發(fā)展和應(yīng)用前景。
首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司項(xiàng)目是國(guó)家“十一五”規(guī)劃重點(diǎn)工程,是國(guó)家以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局,進(jìn)行鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的重大戰(zhàn)略舉措。項(xiàng)目設(shè)計(jì)及建設(shè),融入冶金流程工程學(xué)思想,實(shí)現(xiàn)有序化、協(xié)調(diào)化、高效化、連續(xù)化。貫徹循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排理念,構(gòu)建新一代可持集續(xù)鋼鐵廠。然而,燒結(jié)球團(tuán)工序?qū)崿F(xiàn)功能轉(zhuǎn)換、能源轉(zhuǎn)換的過程中,產(chǎn)生大量含SO2、NOx、二噁英以及重金屬等污染物的廢氣。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和工業(yè)化進(jìn)程的不斷發(fā)展,大氣污染物排放問題日益突出,嚴(yán)重影響生態(tài)環(huán)境、公眾健康以及交通。據(jù)中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、清華大學(xué)等單位的2011年的研究結(jié)果表明,由SO2導(dǎo)致的酸雨污染,每年給我國(guó)造成的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)1100億元;整個(gè)大氣污染帶來的損失,每年約占全國(guó)GDP總量的2%~3%。國(guó)家“十二五”要求電廠實(shí)施煙氣脫硝,鋼鐵行業(yè)的煙氣治理與減排壓力正日益增大。
在我國(guó),每年向大氣中排放大量的SO2、NOx、二噁英和重金屬,已成為鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排的重要領(lǐng)域。當(dāng)前,鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷,為降低生產(chǎn)成本,高爐冶煉由“精料”方針轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;經(jīng)料”,大量使用價(jià)格低、硫分高的鐵礦石。鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃,要求全面實(shí)現(xiàn)燒結(jié)球團(tuán)煙氣脫硫,適量減排NOx,這就要求開展燒結(jié)球團(tuán)煙氣脫硫、脫硝、脫二噁英及脫重金屬的先進(jìn)環(huán)保綜合技術(shù)研究與應(yīng)用。
1京唐燒結(jié)脫硫現(xiàn)狀
京唐2×550m2燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫采取循環(huán)流化床工藝,項(xiàng)目于2010年底建成投運(yùn),2011年1月至5月脫硫運(yùn)行數(shù)據(jù)如表1所示。
當(dāng)時(shí),脫硫系統(tǒng)運(yùn)行的鈣硫比為1.6~1.8,脫硫效率約90%,基本達(dá)到“煙氣SO2濃度不高于50mg/Nm3”的指標(biāo)要求。但是,隨著燒結(jié)原料條件惡化,脫硫入口濃度長(zhǎng)期>1000mg/Nm3,脫硫排放指標(biāo)不達(dá)標(biāo)。由于整套循環(huán)流化床脫硫裝置存在設(shè)計(jì)缺陷,大約運(yùn)行一年后,整套裝置幾乎癱瘓。脫硫塔、布袋除塵器腐蝕嚴(yán)重,除塵器灰斗板結(jié)嚴(yán)重,管道積灰嚴(yán)重等問題。首鋼國(guó)際與京唐公司,從脫硫能力匹配、循環(huán)流化床脫硫原理上進(jìn)行改造,改造后脫硫效果得到提高,運(yùn)行較穩(wěn)定。但在整改過程中,不僅影響燒結(jié)生產(chǎn),還花費(fèi)巨大人力、物力、財(cái)力。當(dāng)前,《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB28662—2012)已于2015年1月1日?qǐng)?zhí)行;同時(shí),河北省也于2015年3月1日頒布大氣污染物排放地方標(biāo)準(zhǔn),大氣污染物排放指標(biāo)如表2所示。
然而,循環(huán)流化床工藝僅能實(shí)現(xiàn)脫硫單一處理,無法脫硝,不滿足持續(xù)發(fā)展需求,更不符合國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策。
2京唐球團(tuán)煙氣治理工藝選擇
2.1活性炭/焦干法工藝選擇
由于燒結(jié)球團(tuán)煙氣流量大且SO2濃度波動(dòng)較大、成分復(fù)雜,對(duì)煙氣凈化工藝提出了適應(yīng)性的要求。選擇煙氣治理工藝時(shí),首先考慮在滿足減排SO2總量及達(dá)標(biāo)的條件下,還需兼顧充分考慮副產(chǎn)品的利用問題,實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì),減少企業(yè)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),降低二次污染的風(fēng)險(xiǎn)。
活性炭/焦干法技術(shù)以物理-化學(xué)吸附和催化反應(yīng)原理為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)脫硫、脫硝、脫二噁英、脫重金屬、脫鹵化氫及除塵的煙氣集成深度凈化;具有高度環(huán)保、深度節(jié)水、資源回收、適應(yīng)面廣、運(yùn)行穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn);適應(yīng)燒結(jié)球團(tuán)煙氣流量、組分和溫度的波動(dòng),回收SO2制濃硫酸,不排放廢水、廢渣和廢氣,無二次污染,是適應(yīng)燒結(jié)球團(tuán)煙氣脫硫和集成凈化的先進(jìn)環(huán)保技術(shù)。
太鋼(集團(tuán))公司采用日本住友(SumitomoHeavyIndustry)的活性炭干法技術(shù),凈化燒結(jié)煙氣中的SO2和NOx。太鋼燒結(jié)煙氣治理裝置投運(yùn)后,作業(yè)率達(dá)到95%以上。表3列出了太鋼3號(hào)燒結(jié)煙氣凈化與制酸技術(shù)性能分析,表中凈化后數(shù)據(jù)為太原市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站檢測(cè)結(jié)果,煙氣量為濕基數(shù)據(jù),污染物濃度為干基數(shù)據(jù)。
從表3可以看出,太鋼3號(hào)燒結(jié)機(jī)脫硫率為98.8%,脫硝率為61.0%,除塵率為82.5%,脫二噁英率為90%,硫酸產(chǎn)量8800t/a,實(shí)測(cè)結(jié)果全部超過了設(shè)計(jì)值,實(shí)現(xiàn)了良好的煙氣脫硫、脫硝、脫二噁英、脫重金屬和除塵的集成凈化功能,環(huán)保效果顯著。
太鋼(集團(tuán))公司3號(hào)、4號(hào)兩臺(tái)燒結(jié)機(jī)煙氣治理項(xiàng)目的成功投運(yùn),實(shí)現(xiàn)了脫硫率>95%,每年可減少SO2排放約10666~15000t、NOx約2200t及粉塵約800~2000t,還實(shí)現(xiàn)二噁英和重金屬的減排。在煙氣凈化過程中,同時(shí),每年從煙氣中回收SO2制成98%的濃硫酸約22000t,用于太鋼軋鋼酸洗工序和硫氨生產(chǎn),變廢為寶,減少了外購(gòu)硫酸的成本,實(shí)現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)。該項(xiàng)目的成功投運(yùn),為全國(guó)鋼鐵行業(yè)實(shí)施節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和燒結(jié)球團(tuán)煙氣治理項(xiàng)目建設(shè)起到了引領(lǐng)作用,也為活性焦干法技術(shù)在我國(guó)鋼鐵行業(yè)的工業(yè)應(yīng)用和技術(shù)推廣邁出了堅(jiān)實(shí)的第一步,具有十分重要的借鑒意義和示范作用。
鑒于京唐燒結(jié)脫硫的教訓(xùn)及太鋼(集團(tuán))燒結(jié)煙氣治理的成功經(jīng)驗(yàn),但是,太鋼(集團(tuán))從日本住友引進(jìn)活性炭干法技術(shù),一次性投資巨大,對(duì)于鋼鐵企業(yè)來說投資壓力沉重。同時(shí),通過了解,住友活性炭干法技術(shù)僅適用于SO2濃度<2500mg/Nm3的工況。當(dāng)前,京唐球團(tuán)煙氣SO2濃度長(zhǎng)期處于3000mg/Nm3。因此,針對(duì)京唐球團(tuán)煙氣治理項(xiàng)目,研發(fā)應(yīng)用大型帶式焙燒機(jī)球團(tuán)煙氣凈化塔,滿足處理SO2濃度為3000mg/Nm3的煙氣。
2.2吸附劑選擇
太鋼(集團(tuán))公司從日本住友引進(jìn)活性炭干法技術(shù),實(shí)際運(yùn)行中采取的吸附劑為活性焦,非活性炭?;钚蕴渴抢媚咎俊⒏鞣N果殼和優(yōu)質(zhì)煤等作為原料制備而成,是一種多孔徑的炭化物?;钚越挂院置簽橹饕现苽涞牧钗镔|(zhì),具有吸附和催化雙重功能;山西、內(nèi)蒙、寧夏等地有生產(chǎn)廠,供應(yīng)廣泛?;钚蕴颗c活性焦比較如表4所示。
由表4可見,活性焦價(jià)格低于活性炭,并且機(jī)械強(qiáng)度高;抗氧化性、抗毒化性,活性焦更強(qiáng),有利于抵抗氧氣對(duì)活性焦的氧化和毒化。工業(yè)應(yīng)用中,尚未有采用活性炭作為大規(guī)模煙氣脫硫的企業(yè)。采用活性焦作為吸附劑,性價(jià)比更高。
活性焦具有豐富的孔結(jié)構(gòu)和優(yōu)良的表面化學(xué)性質(zhì),對(duì)SO2具有很強(qiáng)的選擇性吸附作用。國(guó)際純粹與應(yīng)用化學(xué)聯(lián)合會(huì)將多孔材料的孔隙劃分為大孔、中孔和微孔,孔徑小于2nm的孔稱為微孔,2~50nm的孔稱為中孔,大于50nm的孔稱為大孔,活性焦吸附SO2主要依靠微孔結(jié)構(gòu)。
2.3脫硝劑選擇
在脫硝過程中,液氨、尿素等被用量作為脫硝劑。尿素化學(xué)式CO(NH2)2,化學(xué)式量為60,含氮量為46%。根據(jù)脫硝反應(yīng),還原等量的NOx,尿素消耗量是液氨的1.8倍。尿素市場(chǎng)價(jià)格1680元/t,液氨市場(chǎng)價(jià)格2280元/t。根據(jù)尿素的生產(chǎn)工藝,尿素本身就是由NH3合成,再將尿素分解成NH3,制NH3系統(tǒng)設(shè)備龐大、投資高、占地面積大、運(yùn)行成本高。
尿素作為SCR和SNCR脫硝還原劑,其反應(yīng)溫度分別為350~450℃和800~900℃,對(duì)催化劑有特殊要求,并且催化劑無法再生。當(dāng)采用尿素作為脫硝還原劑時(shí),尿素消耗量大,導(dǎo)致脫硫脫硝總運(yùn)行成本增加,并且脫硝效率難以保證。因此,采用液氨作為脫硝還原劑更為實(shí)用。
3京唐球團(tuán)煙氣治理項(xiàng)目實(shí)施
3.1煙氣治理工藝流程
京唐400萬t/年球團(tuán)煙氣治理項(xiàng)目采用活性焦干法技術(shù),活性焦吸附SO2脫硫過程中,添加NH3進(jìn)行脫硝,活性焦解析釋放的SO2制備93%或98%優(yōu)等品硫酸,活性焦循環(huán)使用,濃硫酸供焦化使用,實(shí)現(xiàn)京唐公司內(nèi)自身消納。整套煙氣治理系統(tǒng)主要由活性焦脫硫脫硝系統(tǒng)、活性焦解析再生系統(tǒng)、活性焦循環(huán)輸送系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng)、硫酸生產(chǎn)工藝系統(tǒng)等組成。煙氣治理設(shè)計(jì)參數(shù)如表5所示,工藝流程如圖1所示。
由表4可見,SO2、NOx凈化外排濃度設(shè)計(jì)參數(shù)遠(yuǎn)低于國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及河北省地方標(biāo)準(zhǔn),具有持續(xù)發(fā)展?jié)摿??;厥誗O2,將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)98%優(yōu)等品濃硫酸23246~39650t,濃硫酸價(jià)格按目前的市場(chǎng)行情450元/t,將實(shí)現(xiàn)1046~1784萬元/年副產(chǎn)品收益,折合2.62~4.46元/t球團(tuán)礦,相當(dāng)于每噸球團(tuán)礦創(chuàng)造2.62~4.46元效益,將極大地降低了煙氣治理運(yùn)行費(fèi)用。目前,項(xiàng)目已完成初步設(shè)計(jì),正處于設(shè)備采購(gòu)、詳細(xì)設(shè)計(jì)中,項(xiàng)目建設(shè)完成樁基施工。 .
3.2煙氣均勻分布研究
煙氣分布分為煙氣管道內(nèi)分布和吸附塔內(nèi)分布,為了保證煙氣治理系統(tǒng)穩(wěn)定、安全及脫除效率,這就要保證煙氣在煙氣管道內(nèi)和吸附塔內(nèi)均勻分布。本套煙氣治理系統(tǒng)采取6個(gè)吸附塔,每個(gè)吸附塔處理25×104Nm3/h煙氣,完全能滿足主引風(fēng)機(jī)最大工況風(fēng)量198.8×104m3/h。
3.2.1管道內(nèi)煙氣均勻分布研究
為了保證每個(gè)吸附塔內(nèi)煙氣量穩(wěn)定,煙氣總管道采取變徑管方式。通過Fluent軟件模擬,煙氣管道平面流場(chǎng)云分布如圖2所示。
圖2表明,在每個(gè)分支管處,煙氣流速基本一致,穩(wěn)定在16m/s左右。按照定量分析方法,6個(gè)吸附塔的煙氣流量情況如表6所示。
由表6可見,6個(gè)吸附塔煙氣流量差異最大為R1與R6,差值為4.939%,小于5%,在允許范圍內(nèi),表明煙氣管道管徑選取合理。
3.2.2吸附塔內(nèi)煙氣均勻分布研究
吸附塔的外形構(gòu)造如圖3所示。
通過建立數(shù)學(xué)模型,采用Fluent軟件模擬。模擬計(jì)算煙氣量150×104Nm3/h、溫度140℃的流場(chǎng),平均每個(gè)單元69.44Nm3/s,吸附塔流場(chǎng)云分布如圖4所示。
圖4表明,煙氣從吸附塔底端進(jìn)上端出,整個(gè)塔體內(nèi)顏色均勻,表明煙氣分布達(dá)到均勻。當(dāng)煙氣從上端出時(shí),顏色不一致,但此時(shí)煙氣已與活性焦吸附反應(yīng)完畢。
3.3高濃度SO2脫除研究
吸附塔是活性焦干法煙氣治理的核心,以日本住友(SumitomoHeavyIndustry)技術(shù)為代表,其吸附反應(yīng)塔構(gòu)造如圖5所示。
圖5中,吸附反應(yīng)塔為錯(cuò)流移動(dòng)床,在床內(nèi)活性焦和煙氣錯(cuò)流接觸,活性焦分為三層,各層的顆粒下落速度和停留時(shí)間不同,以實(shí)現(xiàn)脫硫脫硝。實(shí)踐中,通過與太鋼、住友交流,了解到,當(dāng)煙氣SO2濃度超過2500mg/Nm3時(shí),住友技術(shù)難以滿足排放要求及保證系統(tǒng)安全。
當(dāng)前,鋼企為降低生產(chǎn)成本,大量采用低價(jià)、高硫鐵礦生產(chǎn)燒結(jié)礦、球團(tuán)礦,煙氣SO2濃度高達(dá)4000mg/Nm3;攀枝花鋼鐵、包頭鋼鐵因?yàn)榈V粉原因,煙氣SO2濃度更高,這就對(duì)脫硫技術(shù)提出更高要求。因此,研發(fā)雙級(jí)移動(dòng)床錯(cuò)流吸附塔,如圖6所示。
圖6中,雙級(jí)移動(dòng)床吸附塔,隨入口SO2濃度波動(dòng),凈化后出口SO2濃度統(tǒng)計(jì)值如圖7所示。
圖7表明,雙級(jí)吸附塔可適應(yīng)SO2濃度的波動(dòng),當(dāng)入口SO2濃度>4000mg/Nm3時(shí),出口排放濃度始終達(dá)標(biāo)。在煙氣條件確定的情況下,通過雙級(jí)吸附塔調(diào)整煙氣和活性焦的接觸時(shí)間,以及低濃度期間蓄積的過量活性焦硫容來處理高濃度沖擊峰。
雙級(jí)串聯(lián)的吸附塔,實(shí)現(xiàn)先脫硫后脫硝,在保證較高的脫硫效率情況下,同時(shí),脫硝效率達(dá)到50%以上。相比于太鋼燒結(jié)活性焦干法煙氣治理裝置,活性焦利用率高,煙氣治理系統(tǒng)循環(huán)量下降,活性焦損耗量低。活性焦再生能耗低,系統(tǒng)更節(jié)能。系統(tǒng)阻力低(吸附塔、解析塔全系統(tǒng)阻力不高于3000Pa)。所有設(shè)備均國(guó)產(chǎn)化,系統(tǒng)投資低,系統(tǒng)安全,裝置可靠性強(qiáng),設(shè)備維護(hù)費(fèi)用低。
4技術(shù)比較與經(jīng)濟(jì)分析
技術(shù)特征和經(jīng)濟(jì)成本是影響技術(shù)工業(yè)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化推廣的重要因素,太鋼(集團(tuán))公司從日本住友引進(jìn)活性炭干法技術(shù),一次性投資昂貴;因此,一次性投資成為活性焦技術(shù)在國(guó)內(nèi)推廣的巨大障礙。雙級(jí)吸附塔,與日本住友技術(shù)比較,如表7所示。
對(duì)比項(xiàng)目住友技術(shù)雙級(jí)吸附塔技術(shù)來源進(jìn)口技術(shù)和設(shè)備,投資高自主研發(fā),投資費(fèi)用降低近40%運(yùn)行費(fèi)用活性焦利用率低,運(yùn)行費(fèi)用高通過對(duì)系統(tǒng)和設(shè)備的優(yōu)化,活性焦的利用率提高,系統(tǒng)循環(huán)量降低,再生所需能耗降低,活性焦的磨損消耗量也降低,運(yùn)行費(fèi)用降低約1/3綜合治理五位一體綜合脫除,脫硝效率40%左右在五位一體的基礎(chǔ)上,通過對(duì)系統(tǒng)和設(shè)備的優(yōu)化,提高活性焦的催化功能,脫硝效率50%以上系統(tǒng)安全SO2濃度<2500mg/Nm3濃度以下運(yùn)行穩(wěn)定,難處理超過3000mg/Nm3濃度煙氣采用密封卸料器結(jié)合氮?dú)鈿夥?,隔絕空氣,并有氮?dú)?、蒸汽和水三?jí)應(yīng)急措施;采用惰性氣體作為換熱介質(zhì),并設(shè)計(jì)氧濃度報(bào)警,系統(tǒng)安全在首鋼京唐球團(tuán)煙氣治理項(xiàng)目確定工藝前,對(duì)MgO濕法、SDA半干法與活性焦干法技術(shù)進(jìn)行了運(yùn)行成本趨勢(shì)比較,如圖8所示。
由圖8看出,與MgO濕法、SDA半干法相比,活性焦干法技術(shù)一次性投資還是要高,但后期裝置的維修費(fèi)、綜合運(yùn)行費(fèi)活性焦干法技術(shù)更具優(yōu)勢(shì)?;钚越垢煞夹g(shù)累計(jì)運(yùn)行費(fèi)曲線斜率較小,經(jīng)過2年以后,運(yùn)行費(fèi)用低于MgO濕法和SDA半干法;隨著年份增加,差距會(huì)越來越大,活性焦綜合治理技術(shù)的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)得更加明顯。
5結(jié)論
(1)鑒于首鋼京唐燒結(jié)脫硫的教訓(xùn)及太鋼燒結(jié)煙氣治理的成功經(jīng)驗(yàn),首鋼京唐球團(tuán)煙氣治理采取活性焦干法技術(shù)。煙氣凈化設(shè)計(jì)參數(shù),SO2外排濃度≤50mg/Nm3,NOx外排濃度≤200mg/Nm3,遠(yuǎn)低于國(guó)標(biāo)及河北省標(biāo),副產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)1046萬~1784萬元/年收益。
(2)管道內(nèi)煙氣均勻分布Fluent軟件研究表明,6個(gè)吸附塔單元煙氣流量差異最大值為4.939%,在允許范圍內(nèi)。吸附塔內(nèi)煙氣均勻分布Fluent軟件研究表明,整個(gè)塔內(nèi)煙氣均勻。雙級(jí)吸附塔可適應(yīng)SO2濃度的波動(dòng),在保證較高的脫硫效率情況下,同時(shí),脫硝效率達(dá)到50%以上。
(3)與日本住友技術(shù)比較,研發(fā)的雙級(jí)吸附塔,不僅脫除效率高,而且一次性投資、運(yùn)行費(fèi)用低。與MgO濕法、SDA半干法相比,活性焦干法具有廣闊的發(fā)展和應(yīng)用前景。
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