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全過程低氮燃燒技術(shù)在水泥廠的應(yīng)用

更新時間:2018-03-27 11:08 來源:水泥 作者: 楊紅彩等 閱讀:4100 網(wǎng)友評論0

1全過程低氮燃燒技術(shù)介紹  

分級燃燒技術(shù)和再燃脫硝技術(shù)在操作過程中除了分風(fēng)、分煤等的硬件設(shè)施外,還需要圍繞燒成主線的全系統(tǒng)精細(xì)化操作,粗放的操作模式不能有效降低氮氧化物的排放。由于現(xiàn)有的技術(shù)還不能實現(xiàn)低成本、有效地NOx的減排,因此,有必要進(jìn)行觀念的更新、技術(shù)的整合和參數(shù)的優(yōu)化,提高低氮燃燒的效率,實現(xiàn)水泥窯爐的低氮排放。針對當(dāng)前低氮燃燒技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀,我公司開發(fā)了全過程低氮燃燒技術(shù),該技術(shù)是在分級燃燒技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步研發(fā)的降低系統(tǒng)NOx排放量的技術(shù),將窯爐全系統(tǒng)的預(yù)熱器、分解爐、回轉(zhuǎn)窯、噴煤管、三次風(fēng)管和煤粉及生料喂料作為一個有機(jī)的整體納入系統(tǒng)控制,從抑制NOx的生成和還原已生成的NOx兩方面入手,對燃料品質(zhì)、燃料制備質(zhì)量、燃料與助燃空氣的合理分布,燃燒器的旋轉(zhuǎn)動量與軸向動量等影響因素進(jìn)行科學(xué)合理地調(diào)控,實現(xiàn)對窯爐溫度場和氣氛場的系統(tǒng)控制,實現(xiàn)窯爐全過程NOx的形成控制及還原分解。  

全過程低氮燃燒技術(shù)從燃料控制、回轉(zhuǎn)窯控制、分解爐控制三方面進(jìn)行系統(tǒng)控制,其原理見圖1。  

圖1全過程低氮燃燒技術(shù)  

2示范線技術(shù)改造實例  

內(nèi)蒙古某2500t/d水泥生產(chǎn)線窯尾煙囪NOx排放濃度達(dá)到720~750mg/Nm3(O2@10%,下同),為滿足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求采用SNCR技術(shù)來降低NOx的排放量,但成本升高較多。為了降低NOx排放,減少噴入的氨水,降低生產(chǎn)成本,該廠采用了全過程低氮燃燒技術(shù)進(jìn)行改造。  

2.1技術(shù)改造方案  

本水泥生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯為Φ4m×60m,分解爐為在線管道式分解爐,爐容為584m3,較大的爐容有足夠的空間形成還原區(qū)域,改造工作量小,不需要改變分解爐主體結(jié)構(gòu)。  

改造主要包括以下幾個部分:  

1)窯尾煤粉輸送管道和分解爐燃燒器  

對分解爐喂煤點進(jìn)行重新設(shè)計和布置,保持原分解爐兩個燃燒器位置不變,在分解爐錐部增加2個燃燒器,改造后錐部2個燃燒器的喂煤量為窯尾喂煤量的30%,利用窯內(nèi)過?諝馀c過量煤粉不完全燃燒形成的CO、CxHy等還原物質(zhì),實現(xiàn)將分解爐還原區(qū)域向上下游延伸,擴(kuò)大了還原區(qū)域,還原回轉(zhuǎn)窯內(nèi)產(chǎn)生的NOx,同時抑制燃料型NOx的生成。相應(yīng)地對窯尾煤粉輸送管道(窯尾塔架內(nèi)部分)根據(jù)現(xiàn)場布置進(jìn)行改造,見圖2。  


圖2燃料分級煤粉輸送管道  

2)三次風(fēng)管的改造  

增加三次風(fēng)支管連接至分解爐中上部,將15%~20%的三次風(fēng)引至分解爐中上部,使分解爐中下部過剩空氣系數(shù)降至0.85左右成為貧氧還原區(qū),還原在回轉(zhuǎn)窯中熟料煅燒產(chǎn)生的熱力型NOx和燃料型NOx,同時抑制分解爐內(nèi)煙煤燃燒新生成的燃料型NOx。支管的三次風(fēng)使分解爐的中上部恢復(fù)過?諝庀禂(shù)1.05左右的正常狀態(tài),確?扇嘉镔|(zhì)的充分燃燒,見圖3。  

圖3助燃風(fēng)分級管道  

3)生料下料改造  

將C4預(yù)熱器的下料分成3個下料口,分別布置在分解爐的中部和錐部。在操作上同時調(diào)節(jié)C4下料閥分至分解爐底部的生料比例,以防局部溫度過高造成結(jié)皮。  

2.2操作調(diào)試  

在保證系統(tǒng)的燒成溫度,滿足熟料煅燒要求的基礎(chǔ)上,基于全過程低氮燃燒技術(shù)低氧、低氮、控制高溫、在燃燒過程中同時還原的原理,在操作過程中的思路是適當(dāng)降低窯內(nèi)煅燒溫度,減少煙氣在高溫段的停留時間,適當(dāng)控制窯內(nèi)煅燒氣氛,增大分解爐還原區(qū)域,同時對相關(guān)工藝過程進(jìn)行對比試驗,以研究影響NOx排放濃度的因素。  

1)通過燃料分級燃燒,將30%的煤粉從分解爐的錐部噴入,分步打開分解爐下部的兩個煤粉燃燒器管道上閥門,可以看到隨著閥門開度增大,煙囪NOx排放量降低,NOx的排放量降低約10%,見表1。  

表1燃料分級燃燒效果  

2)通過空氣分級燃燒,將20%左右的三次風(fēng)引入分解爐上部,分步打開分解爐上部的三次風(fēng)支管閥門。由表2數(shù)據(jù)可知,將20%的三次風(fēng)從分解爐的上部噴入,NOx的排放量降低20%~40%,減排效果明顯。  

表2空氣分級燃燒效果  

3)10月4日僅進(jìn)行了燃料分級燃燒和空氣分級燃燒,11月5日對整個燒成系統(tǒng)利用全過程低氮燃燒技術(shù)進(jìn)行調(diào)整。由表2可以看出,11月5日NOx的排放量已經(jīng)降低至347.5mg/Nm3,而10月4日的NOx排放量為667mg/Nm3,是11月5日排放量的2倍。由表3對比兩次燒成系統(tǒng)數(shù)據(jù)可知,利用全過程低氮燃燒技術(shù),燒成系統(tǒng)整體溫度降低,與調(diào)整前相比降低約100℃。  


表3全過程低氮燃燒技術(shù)調(diào)試數(shù)據(jù)  

3應(yīng)用效果  

2015年11月4日,對系統(tǒng)煙囪NOx排放量進(jìn)行了檢測,發(fā)現(xiàn)應(yīng)用全過程低氮燃燒技術(shù)后NOx排放量有較大幅度降低,改造前NOx排放量為700~800mg/Nm3,改造后NOx排放量在300~600mg/Nm3之間波動,檢測平均值為421mg/Nm3。  

4結(jié)論  

1)在窯況相同的情況下,分別分步啟動燃料分級和助燃風(fēng)分級燃燒技術(shù),NOx含量降低10%~30%。  

2)調(diào)整系統(tǒng)燒成狀態(tài),降低燒成系統(tǒng)溫度,可以大幅度減少NOx的生成,是降低NOx排放的有效措施。  

3)通過全過程低氮燃燒技術(shù),將水泥燒成系統(tǒng)視為一個有機(jī)的整體,進(jìn)行全系統(tǒng)和全流程的系統(tǒng)控制,一方面實現(xiàn)在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)抑制熱力型NOx的生成,另一方面在分解爐和回轉(zhuǎn)窯的中后部形成可控的還原氣氛區(qū)域,抑制燃料型NOx的生成,同時還原部分已生成的NOx,是降低NOx排放的根本措施。  

作者單位:北京凱盛建材工程有限公司  

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