某電廠600MW機(jī)組SCR脫硝過程氨逃逸原因分析
摘要:選擇性催化還原(ivecatalyticreduction,SCR)煙氣脫硝過程中造成空氣預(yù)熱器腐蝕、堵塞的根本原因是氨逃逸。分析了流場(chǎng)分布、噴氨自動(dòng)調(diào)節(jié)和煙氣分析儀表等對(duì)氨逃逸的影響,提出減少氨逃逸的措施,建議對(duì)噴氨格柵噴嘴進(jìn)行改進(jìn)。
0引言
某燃煤電廠3、4號(hào)機(jī)組裝機(jī)容量均為600MW,運(yùn)行后在1年內(nèi)3號(hào)機(jī)組空氣預(yù)熱器的阻力比4號(hào)機(jī)組高約1kPa,原因是3號(hào)機(jī)組安裝了選擇性催化還原脫硝裝置,脫硝過程會(huì)產(chǎn)生具有粘性的硫酸氫銨,粘結(jié)飛灰附著于空氣預(yù)熱器造成腐蝕和堵塞,增大其阻力。
1硫酸氫銨生成機(jī)理及主要影響因素
SCR煙氣脫硝法具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、脫硝效率高、運(yùn)行可靠、便于維護(hù)等優(yōu)點(diǎn),是火電機(jī)組控制氮氧化物排放最可靠的手段。3號(hào)機(jī)組安裝SCR脫硝裝置,采用液氨作為原料。SCR脫硝裝置適宜的煙氣溫度為290~420℃,安裝在省煤器和空氣預(yù)熱器之間的2個(gè)煙道內(nèi),為高溫、高塵布置方式。煙氣系統(tǒng)流程布置如圖1所示,采用聲波吹灰方式,未設(shè)置煙氣旁路和省煤器高溫旁路系統(tǒng)。催化劑目前安裝2層,上部預(yù)留1層,脫硝效率設(shè)計(jì)為不小于80%。
圖1SCR脫硝裝置煙氣系統(tǒng)布置
氨氣由液氨氣化,經(jīng)空氣稀釋后通過噴氨格柵噴入煙道內(nèi),與煙氣混合后一起通過催化劑層,在催化劑的作用下發(fā)生反應(yīng)將以一氧化氮為主的氮氧化物(NOx)還原,主要反應(yīng)如下:
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O;
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O;
6NO2+8NH3→7N2+12H2O;
NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O。
由于各種原因,必然有部分氨氣未能參與反應(yīng),隨煙氣排放,形成氨逃逸。
脫硝過程同時(shí)也會(huì)發(fā)生一些不利的副反應(yīng),催化劑中的活性組分釩在催化降解NOx的過程中,也會(huì)對(duì)SO2的氧化起一定的催化作用。SO2的氧化率隨活性組分V2O5含量、煙氣溫度的增加而上升,要求控制在1%以下,其反應(yīng)如下:
V2O5+SO2→V2O4+SO3;
2SO2+O2+V2O4→2VOSO4;
2VOSO4→V2O5+SO2+SO3。
另外,鍋爐燃燒也會(huì)產(chǎn)生一部分SO3。逃逸氨和鍋爐燃燒產(chǎn)生的SO3以及在SCR脫硝裝置區(qū)域轉(zhuǎn)化生成的SO3發(fā)生反應(yīng),生成硫酸氫銨和硫酸銨,反應(yīng)如下:
NH3+SO3+H2O→NH4HSO4;
2NH3+SO3+H2O→(NH4)2SO4。
硫酸氫銨和硫酸銨的形成互相起一定的促進(jìn)作用,其中硫酸銨為干燥固體粉末,對(duì)空氣預(yù)熱器影響很小。硫酸氫銨是一種粘性很強(qiáng)的物質(zhì),很容易在空氣預(yù)熱器冷端沉積,并促使大量飛灰附著于空氣預(yù)熱器,從而影響其傳熱性能,增大其阻力。這就是3號(hào)機(jī)組空氣預(yù)熱器堵塞的原因。圖2為3號(hào)機(jī)組空氣預(yù)熱器冷端堵塞、腐蝕情況。
圖23號(hào)機(jī)組空預(yù)器冷端堵塞、腐蝕情況
硫酸氫銨的形成取決于反應(yīng)物的濃度和它們的比例。3號(hào)機(jī)組燃煤為煙煤,其含硫全年平均為0.5%左右,為低硫分煤,相對(duì)其他機(jī)組3號(hào)機(jī)組鍋爐燃燒產(chǎn)生的SO3濃度是較低的,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)SO2/SO3轉(zhuǎn)化率為0.79%,優(yōu)于1%的設(shè)計(jì)值。因此,可以判定硫酸氫銨的形成量主要是受氨逃逸的影響,解決空氣預(yù)熱器堵塞和腐蝕的關(guān)鍵是減少氨逃逸。
2氨逃逸的影響因素
2.1流場(chǎng)分布
流場(chǎng)分布是脫硝煙氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)最核心的部分。以往有人認(rèn)為脫硝過程流場(chǎng)分布涉及到煙氣速度分布和氮氧化物濃度分布2個(gè)部分。表1為3號(hào)機(jī)組噴氨格柵前A側(cè)煙道截面上網(wǎng)格布點(diǎn)測(cè)試得出的各點(diǎn)氮氧化物濃度值。‘
表1A側(cè)各點(diǎn)氮氧化物濃度
從表1可以看出,氮氧化物濃度分布基本是均勻的,因此流場(chǎng)分布只要保證煙氣流速均勻即可,而不必考慮各點(diǎn)氮氧化物濃度不同的問題。同時(shí),SCR脫硝裝置入口NO分析儀采集到的NOx值具有代表性。但不同的出口點(diǎn)由于氨逃逸量不同,NO分析儀所測(cè)量到的值不一定有代表性。
流場(chǎng)設(shè)計(jì)通過流體模型試驗(yàn)或計(jì)算機(jī)仿真模型模擬數(shù)值計(jì)算來驗(yàn)證并修正煙氣系統(tǒng)的設(shè)計(jì),將煙氣的均勻性偏差控制在合理范圍內(nèi)。3號(hào)機(jī)組在圖1所示的B截面前的拐角處和C截面煙氣改變方向處設(shè)置了導(dǎo)流板。設(shè)置前一組導(dǎo)流板的目的是使煙氣均勻地通過噴氨格柵。由于噴氨格柵各個(gè)噴嘴在煙道截面上呈網(wǎng)格分布,因此可調(diào)節(jié)氨氣使其在各個(gè)噴嘴的流量基本相同,實(shí)現(xiàn)煙氣和氨氣的均勻混合。另外,在噴氨格柵噴嘴上方設(shè)置了一定數(shù)量的擾流管,以加快氨氣與煙氣的混合均勻。設(shè)置后一組導(dǎo)流板的目的是使煙氣均勻地通過催化劑,加之截面A的上方有較大的空間,實(shí)現(xiàn)煙氣均勻通過催化劑層。
前述流場(chǎng)設(shè)計(jì)中一些導(dǎo)流板的設(shè)置沒有作用,甚至起到了負(fù)面作用。流場(chǎng)設(shè)計(jì)要解決2個(gè)問題,一是使煙氣均勻地通過催化劑層,二是使氨氣盡快地與煙氣均勻混合,其中解決第2個(gè)問題更為重要。煙氣通過催化劑的速度一般為4~6m/s,而每層催化劑的高度僅1m,這樣每層催化劑的反應(yīng)時(shí)間僅0.2s左右。因此,如果在催化劑層部分區(qū)域存在氨氣濃度過高,超過了脫硝需要,就會(huì)造成氨逃逸。
解決第一個(gè)問題,C截面處的導(dǎo)流裝置對(duì)此不會(huì)有任何幫助,此處或更前位置的氣流均布與最終煙氣均勻地通過催化劑層無關(guān)。煙氣均勻地通過催化劑取決于A截面上方有足夠的空間,以及在A截面如何均流。實(shí)現(xiàn)第二個(gè)目的,應(yīng)加強(qiáng)C截面前的湍流,一般認(rèn)為雷諾數(shù)高的湍流擴(kuò)散效果更好,因此,可以認(rèn)定C截面前的導(dǎo)流板不利于氨氣與煙氣的均勻混合。
氨氣通過各個(gè)噴嘴均勻地噴入煙道內(nèi),但在機(jī)組運(yùn)行一段時(shí)間后的檢修中發(fā)現(xiàn)有部分噴嘴堵塞,導(dǎo)致氨氣噴入不均勻,且在不停機(jī)的情況下無法解決。噴嘴堵塞后,原有的噴氨格柵處氨氣和煙氣都均勻分布,因此實(shí)現(xiàn)氨氣與煙氣混合均勻的方法就沒有了意義。
流場(chǎng)設(shè)計(jì)的思路應(yīng)簡(jiǎn)化如下:
在C截面之前加強(qiáng)湍流,不進(jìn)行煙氣導(dǎo)流;A截面上方盡量保留足夠大的空間,在這個(gè)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)煙氣均勻通過催化劑層。這樣可以簡(jiǎn)化布置,實(shí)現(xiàn)氨氣和煙氣盡快均勻混合,也可以簡(jiǎn)化煙氣通過催化劑層的布置。
2.2噴氨自動(dòng)調(diào)節(jié)和煙氣分析儀表
在脫硝過程中氨的噴入是自動(dòng)調(diào)節(jié)的,氨氣的噴入量按照(設(shè)定的NH3/NOx摩爾比)滿足機(jī)組當(dāng)前運(yùn)行負(fù)荷條件下脫除NOx的需要量而設(shè)定。
控制系統(tǒng)通過SCR脫硝裝置進(jìn)口NO分析儀測(cè)量值、煙氣流量以及出口NO設(shè)定值計(jì)算需要脫除的NO總物質(zhì)的量,根據(jù)NO-NO2的典型比例關(guān)系(1.05)折算到NOx物質(zhì)的量。
注入的氨質(zhì)量流量根據(jù)需要脫除的NOx物質(zhì)的量確定,脫除多少物質(zhì)的量的NOx就需要消耗多少物質(zhì)的量的氨??刂葡到y(tǒng)通過反饋信號(hào)將計(jì)算的氨流量給定值傳給氣氨流量調(diào)節(jié)閥。氣氨流量調(diào)節(jié)閥根據(jù)反饋信號(hào)來調(diào)節(jié)閥門的開度以控制氣氨流量符合設(shè)定值。氨氣流量由流量計(jì)測(cè)得,并根據(jù)壓力和溫度進(jìn)行修正。自動(dòng)調(diào)節(jié)非常重要,調(diào)節(jié)效果差意味著在某些時(shí)候噴入的氨氣大于需要值,形成氨逃逸。
3號(hào)機(jī)組NO分析儀為完全抽取式,根據(jù)DL/T960-2005《燃煤電廠煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)訂貨技術(shù)條件》的要求,分析儀的響應(yīng)時(shí)間應(yīng)在180s以內(nèi)。3號(hào)機(jī)組SCR脫硝裝置進(jìn)口、出口NO分析儀均可以在1.5min左右測(cè)量到真值,響應(yīng)時(shí)間較快,但對(duì)于SCR脫硝過程仍有不足。3號(hào)機(jī)組鍋爐在啟停磨煤機(jī)、快速升降負(fù)荷時(shí),NO濃度在1.5min內(nèi)變化值可達(dá)30%以上,由于計(jì)算氨氣噴入量所用的NO值為此1.5min以前的值,導(dǎo)致實(shí)際需要量與計(jì)算指令給出的值沒有對(duì)應(yīng)關(guān)系,如果前者大于后者,氨逃逸短時(shí)間內(nèi)將大量增加。因此,有必要采用直接測(cè)量法采集NO濃度值,同時(shí)提高煙氣量、氨氣流量等其他儀表的精度。
在上述問題解決前,建議在進(jìn)行啟停磨煤機(jī)、快速升降負(fù)荷等會(huì)導(dǎo)致煙氣量和NOx濃度大幅變化的操作時(shí),氨氣的噴入量迅速下降至較低值,以避免由于氨氣噴入量大于實(shí)際需要量導(dǎo)致氨逃逸量突然增加。
另外,為防止過濾單元堵塞,NO分析儀設(shè)置了定時(shí)反吹,從反吹開始到重新采集到真值,需要4min左右的時(shí)間。一般邏輯上NO值采用反吹開始前的值,一旦機(jī)組煙氣量和NO濃度發(fā)生變化,很容易造成氨逃逸值增加。在NO分析儀進(jìn)行反吹維護(hù)時(shí),也有必要減少氨氣的噴入量。
氨逃逸的檢測(cè)一般采用光學(xué)測(cè)量方法,但由于儀器安裝在煙道上振動(dòng)大,煙氣條件惡劣,導(dǎo)致測(cè)量偏差大,可信度低。目前市場(chǎng)上沒有較為可靠的用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量氨逃逸的儀表,因此,不能僅依靠氨逃逸測(cè)量?jī)x表來判斷,還應(yīng)根據(jù)催化劑的殘余活性,設(shè)定最低出口NO濃度值。當(dāng)出口NO濃度值低于設(shè)定值時(shí),意味著氨逃逸處于一個(gè)較高的水平?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)表明SCR脫硝裝置出口截面上各點(diǎn)NOx濃度存在較大偏差。氨逃逸一般不會(huì)在整個(gè)SCR脫硝裝置出口截面上產(chǎn)生,出口截面上各點(diǎn)NO的濃度差異也是較大的,因此氨逃逸測(cè)量表和出口NO分析儀的安裝位置非常重要,所測(cè)值必須具有代表性。
2.3其他因素
SCR脫硝裝置最低運(yùn)行溫度必須高于催化劑的最低溫度限值,當(dāng)運(yùn)行溫度低于該值時(shí),催化劑活性下降,噴入的氨無法被脫硝過程所利用,形成氨逃逸。
3號(hào)機(jī)組催化劑廠家提供的最低溫度限值為295℃,但由于環(huán)保需要,3號(hào)機(jī)組在煙氣溫度達(dá)到285℃時(shí)即開始噴氨,進(jìn)行煙氣脫硝,必然造成氨逃逸的增加。而且,3號(hào)機(jī)組SCR脫硝裝置已運(yùn)行滿3年,其催化劑活性有一定的下降,最低溫度限值應(yīng)根據(jù)催化劑殘余活性、環(huán)保要求等因素重新整定。此外,也可考慮采用配煤等方式適當(dāng)提高實(shí)際煙氣溫度。
催化劑活性下降也會(huì)導(dǎo)致氨逃逸的增加,通過檢測(cè),催化劑活性殘值仍達(dá)到80%以上,活性下降屬正常水平。積灰會(huì)導(dǎo)致該區(qū)域催化劑失去作用,檢修期間檢查催化劑積灰情況,沒有發(fā)現(xiàn)明顯的積灰區(qū)域。
2.4噴嘴
噴嘴堵塞將加劇氨逃逸的產(chǎn)生?,F(xiàn)有噴氨格柵噴嘴方向(氨氣噴入方向)與煙氣流向相同,這樣設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)是可避免高塵煙氣直接沖擊噴嘴而使高濃度煙塵堵塞噴嘴。
但噴嘴順煙氣方向也有一定的弱點(diǎn),其一是氨氣在混合階段的停留時(shí)間短,與煙氣的混合效果會(huì)明顯弱于逆煙氣方向噴入;其二是同方向布置也不能完全避免噴嘴堵塞,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)緊挨煙道壁的噴嘴基本全部堵塞,中間的噴嘴也有少量堵塞。在機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行的條件下,煙道壁、噴氨格柵上方煙道內(nèi)鋼支架以及擾流管逐步積灰形成一定厚度后成片掉落,從而堵塞正下方的噴嘴。
因此建議對(duì)噴嘴進(jìn)行改進(jìn),可在每個(gè)噴嘴上方安裝一把“小傘”,通過“小傘”的作用,將氨氣同方向噴入改為逆方向噴入,延長(zhǎng)氨氣在混合階段的停留時(shí)間,加強(qiáng)與煙氣的混合,同時(shí)也避免了落灰堵塞噴嘴。
3結(jié)語
3號(hào)機(jī)組在低SO3濃度水平下,空氣預(yù)熱器被硫酸氫銨嚴(yán)重腐蝕并造成堵塞,其根本原因是氨逃逸。因此如何降低氨逃逸量,是所有安裝SCR脫硝裝置機(jī)組面臨的問題,應(yīng)該予以高度重視。
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