翔鷺化纖股份有限公司——工業(yè)廢水零排放
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1、試點(diǎn)概況
廈門翔鷺化纖股份有限公司位于海滄南部工業(yè)區(qū),占地60.33公頃,總投資4.75億美元,1995年建成投產(chǎn),主要生產(chǎn)聚酯切片、滌綸長絲、滌綸預(yù)取向絲及滌綸短纖維,年設(shè)計(jì)產(chǎn)能35萬噸,是國內(nèi)大型化纖生產(chǎn)企業(yè)之一。
該公司原日排放廢水量1000-2000噸,每年排放廢水量約50萬噸,排放廢水COD為60-80mg/l,同時(shí)廢水處理裝置每天產(chǎn)生剩余污泥約10噸(含水率85%)。為了節(jié)約水資源和減輕海域污染負(fù)荷,公司于2001年開始規(guī)劃廢水零排放工程,通過資料收集、試驗(yàn)、考察以及方案篩選等過程,確定了適合公司廢水特性的回收方案,同時(shí)還研發(fā)出廢水回收關(guān)鍵工藝中的UASB運(yùn)行技術(shù)和R/O(反滲透)的殺菌技術(shù)、阻垢技術(shù)及抗污染技術(shù),并于2003年12月建成一套廢水深化處理和回收裝置,從而實(shí)現(xiàn)了廢水零排放。
2、流程分析翔鷺紡纖工業(yè)廢水零排放系統(tǒng)示意圖
該工程通過增設(shè)一套處理能力為200 m3/d(COD=25000mg/l)的UASB處理裝置,把排放廢水COD由80mg/l降至40-50mg/l,并通過該厭氧處理裝置部分消化原好氧處理裝置所產(chǎn)生的剩余污泥,減少剩余污泥的排放量。另增設(shè)一套處理能力為84m3/h的R/O處理裝置進(jìn)行廢水回收,回收后廢水COD<10mg/l、電導(dǎo)率<80μS/cm,可替代自來水作為全廠冷卻循環(huán)水系統(tǒng)的補(bǔ)充水,從而既節(jié)約自來水用量,又實(shí)現(xiàn)廢水零排放。
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3、效益分析
投入:
該工程總投資744.5萬元,目前該裝置每天平均回收廢水1500噸,每月回收廢水45000噸,廢水回收成本0.452元/噸。
效益:
直接經(jīng)濟(jì)效益——2004年1-12月共回收廢水537920噸,回收廢水替代自來水作為循環(huán)冷卻系統(tǒng)的補(bǔ)充水,故2004年共減少自來水用量537920噸,自來水價(jià)格按2.30元/噸計(jì),并扣除廢水回收成本0.45元/噸,則2004年全年共節(jié)省自來水費(fèi)99.5萬元/年;公司的廢水處理成本大幅度下降,由2001年的6.732元/噸,降到2004年的4.475元/噸;每年節(jié)省污泥焚燒費(fèi)用約109.5萬元/年(6噸/天(污泥產(chǎn)量)×365天/年×500元/噸(污泥焚燒費(fèi)));每年節(jié)省污水排污費(fèi)2.9萬元/年;共計(jì)每年節(jié)省費(fèi)用211.9萬元,工程投資回收期為3.5年。
社會(huì)環(huán)境效益——每年減少廢水排放量50余萬噸,并減少COD排放量30-40噸。另外,通過UASB厭氧深化處理,進(jìn)一步降低廢水COD濃度和提高污泥的有機(jī)肥效性,使產(chǎn)生的污泥全部用于廠區(qū)環(huán)境綠化,避免因焚燒污泥而產(chǎn)生的大氣污染,并節(jié)省污泥焚燒費(fèi)用。自2001年開始,盡管公司先后進(jìn)行了多次擴(kuò)建,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,但自來水用量卻逐年下降,由2001年的1981780噸/年(單位工業(yè)產(chǎn)值耗水0.81噸/千元),降到2004年的1186638噸/年(單位工業(yè)產(chǎn)值耗水0.43噸/千元)。
4、推廣計(jì)劃
該項(xiàng)工程的成功實(shí)施,表明工業(yè)廢水回收利用,可以大幅度減少廢水排放量,甚至達(dá)到廢水零排放,且有巨大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與環(huán)境效益。應(yīng)該在廈門的大中型企業(yè)中積極推廣,工業(yè)廢水不僅是達(dá)標(biāo)排放,而且要少排放,甚至是零排放。
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