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煉鐵廠出鐵場除塵技改施工難點分析及對策

更新時間:2009-08-12 11:52 來源:梅山科技 作者: 茹仲和 閱讀:2785 網(wǎng)友評論0

摘要:介紹了梅鋼煉鐵廠除塵技改內(nèi)容,分析了管道施工風(fēng)機的振動、 除塵器內(nèi)部板線上的積灰等問題,通過積極應(yīng)對,有效解決了 1~3 號除塵系統(tǒng)在線改造管道的各種制作以及管道吊裝施工等諸多難題,減少了對高爐生產(chǎn)的影響,縮短了停除塵的時間。

關(guān)鍵詞:出鐵場,除塵,技改,施工

梅鋼煉鐵廠1~3 號高爐容積均為 1 250 m3,其中2號、3 號高爐采用雙鐵口輪流出鐵作業(yè)制,每側(cè)出鐵時間約為 45~60 min。1 號高爐為單鐵口出鐵,在開口、堵口出鐵水作業(yè)時,會產(chǎn)生大量的高溫含塵煙氣彌漫于廠房空間?,F(xiàn)雖有 3 套除塵系統(tǒng),但均存在一定問題,不能完全解決這些無組織排放的煙氣,2 號高爐情況尤其嚴(yán)重,現(xiàn)對其進(jìn)行技改。為了充分挖掘現(xiàn)有除塵系統(tǒng)潛力,實現(xiàn)合理安排與充分利用,在技改施工過程中堅持 “利舊、改造、新建” 三結(jié)合的原則。

1  項目改造具體內(nèi)容

1995年新建高爐除塵系統(tǒng)后,在出鐵過程中,減少了很多煙氣、煤氣及粉塵,改善了高爐的環(huán)境。但除塵設(shè)備運行多年,設(shè)備嚴(yán)重老化,故障多,維護量大,風(fēng)量小,管道有瓶頸,除塵效果差,崗位粉塵濃度增加,吸塵點外溢,污染嚴(yán)重。因此,除塵改造勢在必行。經(jīng)梅鋼公司技改領(lǐng)導(dǎo)小組多次專題研究,以及梅鋼除塵專家的認(rèn)可,最后選定在主鐵門上方增加移動捕集罩軌道、移動捕集罩、鐵溝蓋、鐵溝幫、2號高爐通道卷簾門,消除管道瓶頸,增加管道直徑和超聲波吹灰裝置,同時采取風(fēng)機增大的工藝方案。

具體改造內(nèi)容包括:對出鐵口上方的捕集罩、鐵溝幫、鐵溝蓋及系統(tǒng)管道進(jìn)行利舊改造,新增22條管道,23只閥門;對風(fēng)機進(jìn)行增大改造;新增 2套2號高爐通道卷簾門,6套電控系統(tǒng),以及6套超聲波吹灰裝置。

除塵改造完成后,環(huán)保指標(biāo)必須達(dá)到以下要求。崗位粉塵濃度:吸塵點下風(fēng)向1. 5 m高處≤10mg/ Nm3;排放濃度:電除塵器 ≤30 mg/ Nm3,正壓布袋除塵器≤10 mg/ Nm3;各吸塵點無煙塵外溢。

2  難點分析及對策

除塵在線技改項目與生產(chǎn)同時進(jìn)行,工程量大,現(xiàn)場作業(yè)空間狹窄,在高溫季節(jié)工作環(huán)境差,且又是高空作業(yè),施工風(fēng)險大,難度高,工期時間要求緊,很多設(shè)備的管道拆除與安裝需要高爐和鐵道運輸部門的緊密配合,稍有不慎都會對生產(chǎn)和施工安全帶來不可預(yù)見的影響。此外,由于對環(huán)境和空氣的質(zhì)量要求,梅鋼公司要求停機和改造的時間應(yīng)盡量縮短到最佳的停機時間。如何應(yīng)對現(xiàn)場的復(fù)雜環(huán)境和相對緊湊的工期,保證質(zhì)量,且安全高效地完成,土建、 管道、 電氣項目方面的任務(wù)至關(guān)重要。

2. 1  工程準(zhǔn)備工具的分析及對策

在備件制作過程中,根據(jù)圖紙的要求,需采購58種不同類型的鋼材和材料。因此,應(yīng)嚴(yán)格審查圖中的材料,杜絕重復(fù)采購,并把握好合同的價格;嚴(yán)格按圖紙的材料、尺寸、工藝及工序制作,分別按除塵完成的日期進(jìn)行安排和制作;根據(jù)現(xiàn)場吊機的起吊角度、吊機半徑及臂的高度,計算起吊重量;對管道、彎頭設(shè)備進(jìn)行拼裝連接時,應(yīng)從車輛的運輸長度及高度的角度進(jìn)行考慮,如果是運輸長度的問題,那就在現(xiàn)場進(jìn)行拼裝和焊接,該方法尤其在 3號高爐的施工中廣泛應(yīng)用。

2. 2  吊機移動位置問題的分析及對策

在3 號高爐除塵現(xiàn)場拆裝中,都是在高空 23m左右進(jìn)行作業(yè)的。根據(jù)測量結(jié)果確定吊機的位置、吊機的半徑及臂伸長的高度,再查找起吊重量的數(shù)據(jù),一一列表,最后再依據(jù)表中起吊的重量編寫施工方案、拆裝和起吊的工序。因為 200 t 吊機移動一個位置需要2 h ,因此在吊裝過程中,為節(jié)約這2 h ,應(yīng)盡量不移動吊機,先把這段舊管道拆下,再安裝新管道,在200 t 吊機的半徑范圍內(nèi)全吊裝完工后再移動吊機。采用這種施工方法,本應(yīng) 20天的施工期,7天就完成了475 t 新舊管道的拆裝。

2. 3  吊機吊裝方法的分析及對策

在2號高爐除塵施工現(xiàn)場20 m寬的范圍之內(nèi)有5條鐵路線,2號、3號高爐的鐵水要經(jīng)過此地方才能運送至鋼廠進(jìn)行煉鋼。如果要進(jìn)行施工,則最少要封閉2條鐵路線才能進(jìn)行,給大生產(chǎn)帶來較大的影響。在煉鐵和運輸部門的大力協(xié)調(diào)下,采用小吊機(30 t 吊機)機動靈活的吊裝方法,吊一下,移動一下吊機的位置,盡量使小吊機發(fā)揮最大的吊裝重量。如果發(fā)生異常情況,則用最快速度(10 min)把小吊機撤離鐵路線,恢復(fù)大生產(chǎn)。采用這種施工方法后,本應(yīng) 25 天的施工期,9 天就完成了 325 t新舊管道的拆裝作業(yè)。

2. 4  風(fēng)機振動值超標(biāo)問題的分析及對策

2號高爐除塵風(fēng)機由22 D風(fēng)機葉輪改為24 D風(fēng)機葉輪,改造后,除塵器風(fēng)機傳動軸出軸端水平振動一直在極限值附近(9. 6 mm/ s) ,嚴(yán)重影響了除塵效果。采用三位百分表校準(zhǔn)、 風(fēng)機軸水平儀校準(zhǔn)及葉輪的動平衡,一步一步排除了振動源起源,排除了電機、 渦力偶合器、傳動軸、傳動軸聯(lián)軸器以及葉輪造成振動超標(biāo)的主要原因。因在這次技改中,在2號高爐除塵進(jìn)出口處增加了一個沉降室,懷疑是因為風(fēng)機內(nèi)部氣流紊亂而造成振動源。經(jīng)設(shè)備部邀請安徽工業(yè)大學(xué)對振動源進(jìn)行檢測,得出的結(jié)論是沉降室進(jìn)出口氣流側(cè)向運行而造成風(fēng)機內(nèi)部氣流紊亂,從而形成了振動源。經(jīng)過整改沉降室后,除塵風(fēng)機傳動軸出軸端水平的振動就下降至正常值(4. 0 mm/ s) ,并一直使用至今,沒有超過正常值。

2. 5  積灰層去除問題的分析及對策

為了有效去除板線上的積灰,在3 號高爐除塵器的頂部增加了6臺 SQ275型超聲波吹灰裝置,使6臺裝置按規(guī)定的時間和順序自動運行,把壓縮空氣的動能轉(zhuǎn)為低頻聲波。通過聲波導(dǎo)管進(jìn)入各電場,在電場內(nèi)建立能力場,破壞極板極線積灰層間的各種結(jié)合力,增加導(dǎo)電性,降低對積灰層的吸力,并改變積灰層的張力。低頻聲波在短時間內(nèi)使積灰層出現(xiàn)龜裂現(xiàn)象,裂紋和空穴中形成的“弦波”及聲緊力使龜裂速度大幅度提高,加強疲勞程度,零接觸面所有的駐波體沖力會減弱積灰層吸力并迅速擴大空穴尺寸,使處于龜裂狀態(tài)的積灰層在重力的作用下脫落。

3  結(jié)語

在上級領(lǐng)導(dǎo)和兄弟單位大力配合下,在全體施工人員的努力下,已完成了此項目,經(jīng)檢測,環(huán)保指標(biāo)達(dá)到以下要求。

1)崗位粉塵濃度:吸塵點下風(fēng)向1. 5 m高處≤10 mg/ Nm3;

2)排放濃度:電除塵器 ≤30 mg/ Nm3,正壓布袋除塵器≤10 mg/ Nm3;

3)各吸塵點無煙塵外溢。

通過幾次測試證明技改是成功的,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),為高爐在線進(jìn)行老除塵器的改造探索出了一條時間短、投資少、見效快的好方法。該工程的實施對于改善1~3號高爐環(huán)境和整個梅山地區(qū)污染治理具有十分重要的意義。

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