水膜式除塵器的改造應(yīng)用實(shí)例
一、設(shè)備概況
某熱電廠6號(hào)類系蘇制TⅡ-13/A-220型鍋爐,原裝有四臺(tái)MⅡ-BTN-∮2800型水膜式除塵器,簡(jiǎn)體為鋼結(jié)構(gòu),內(nèi)襯瓷磚。因設(shè)計(jì)及運(yùn)行維護(hù)不當(dāng)?shù)仍,運(yùn)行情況逐年惡化。為了提高除塵效率,曾將筒體加高3.15米,但未解決問(wèn)題。
后來(lái)又做了一些改造,如縮小進(jìn)口煙道斷面以提高進(jìn)口煙速,并修復(fù)了內(nèi)襯。同年二月測(cè)定除塵器效率達(dá)90.5%,接近設(shè)計(jì)值92%。后來(lái)由于鍋爐運(yùn)行情況不佳,漏風(fēng)嚴(yán)重,致使煙氣流量更大,筒內(nèi)煙氣上升速度達(dá)6.85/S,且煙氣帶水,煙道積灰,磨損嚴(yán)重,特別是除塵效率低,煙塵排放量大(其它鍋爐也如此),廠區(qū)落灰嚴(yán)重。
新建一座210米高的煙囪,廠區(qū)落灰雖然得以改善,但未解決排放量超標(biāo)問(wèn)題。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)推算,通過(guò)煙囪排放的煙塵量為6000~7000㎏/h,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)(3500㎏/h)一倍。為此,除塵器的改造,已成為當(dāng)務(wù)之急。
二、除塵器的改造和試驗(yàn)
利用大修,將原來(lái)的除塵器拆掉,在其前新建四臺(tái)麻石除塵器,改裝了煙道,投運(yùn)三個(gè)月后作了一、四號(hào)除塵器試驗(yàn),從測(cè)試結(jié)果看,該除塵器效率較高,單級(jí)達(dá)90%以上,煙塵排放量658㎏/h,比原來(lái)的1080㎏/h降低了40%,若其余各爐均改為麻石除塵器,則煙塵排放量將能達(dá)標(biāo)。
三、改建麻石除塵器的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
1.在結(jié)構(gòu)上我們沒(méi)有采用大溢流槽,而是采用分段(12段)溢流供水方式,水量可以通過(guò)節(jié)流塞調(diào)節(jié),溢流面的加工和施工也比較容易達(dá)到水平。關(guān)于環(huán)形供水箱,沒(méi)有采用麻石水箱,因?yàn)槎鄶?shù)麻石水箱都漏水。采用了鋼制水箱,刷環(huán)氧樹(shù)脂防銹,其嚴(yán)密性較麻石好的多,施工也方便。
2.為了比較有內(nèi)芯和無(wú)內(nèi)芯兩種結(jié)構(gòu)的水膜式除塵器的效率,在6號(hào)爐的1、2號(hào)除塵器上采用無(wú)內(nèi)芯結(jié)構(gòu),3、4號(hào)除塵器采用有內(nèi)芯結(jié)構(gòu)(內(nèi)芯外徑1100mm,高7000mm)。加裝內(nèi)芯,除了大大 增加煙氣阻力而降低處理煙氣氣量外,對(duì)效率無(wú)很大影響。原來(lái)未考慮到一個(gè)極不利因素,即由于裝內(nèi)芯會(huì)增大阻力,致使煙氣量比1號(hào)約少1/3.若使兩種結(jié)構(gòu)的除塵器的阻力將比無(wú)內(nèi)芯的高約1.5倍。
3.拆除了原有的除塵器,新建基礎(chǔ),砌麻石除塵器,這樣不僅土建工作量大,而且進(jìn)出口煙道改造工作量也很大。如果事先對(duì)原基礎(chǔ)進(jìn)行核算、加固,能夠利用的話,會(huì)節(jié)省10%的投資。
4.設(shè)計(jì)方案中一些關(guān)鍵尺寸的確定是除塵器改造成敗的決定因素,事先通過(guò)調(diào)查并比較兄弟單位已有的麻石除塵器的優(yōu)缺點(diǎn),結(jié)合工廠的實(shí)際情況,最后確定了除塵器的直徑、高度以及進(jìn)出口煙速等,改造后取得了比較理想的結(jié)果。主要尺寸對(duì)效率的影響見(jiàn)表.
除塵器改進(jìn)前后的主要設(shè)計(jì)參數(shù)表
項(xiàng) 目
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原設(shè)計(jì)
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原改進(jìn)
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改為麻石
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備注
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煙氣引入方式
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切向
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切向
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90°小蝸殼
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煙氣引出方式
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切向
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切向
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360°大蝸殼
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筒體直徑(mm)
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∮2800
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∮2800
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∮3000
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進(jìn)出口高差(mm)
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5710
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7210
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12550
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H/D
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2.04
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2.57
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4.18
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濕段高度(mm)
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4160
|
4160
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7720
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淋濕面積(㎡)
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36.6
|
36.6
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72.72
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干段高度(mm)
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900
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2400
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3630
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筒體煙氣速度(m/s)
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4.5
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6.85
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5.3
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進(jìn)口煙氣量(m3/h)
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100000
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134000
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130123
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煙氣進(jìn)口斷面(㎡)
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2.19×0.9=1.89
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2.27
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1.5×0.9=1.35
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進(jìn)口煙氣流速(m/s)
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14.7
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16.4
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26.77
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阻力(mmH2O)
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61
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144
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測(cè)點(diǎn)位置不同
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煙塵排放量(㎏/h)
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1080
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658
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均為一臺(tái)爐
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除塵效率(%)
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92(設(shè)計(jì)值)
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90.5
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96.81
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四、幾點(diǎn)看法
1.影響除塵效率的關(guān)鍵在于設(shè)計(jì)尺寸的合理配合,根據(jù)有關(guān)資料介紹和實(shí)踐,推薦如下:
(1)筒體煙氣上升速度以4~5m/s為宜,不可太高,以免煙氣帶水,影響引風(fēng)機(jī)運(yùn)行。
(2)高徑比H/D應(yīng)取3.7~4.2.原設(shè)計(jì)除塵器沒(méi)有足夠的高度,是除塵效率低的原因之一。
(3)適當(dāng)增加濕段高度,保證足夠的淋濕面積是提高除塵效率的關(guān)鍵之一,濕段取2.2~2.5D,干段取0.9~1.2D,淋濕強(qiáng)度取1800~2200㎡煙氣/㎡•h。
(4)進(jìn)口煙速是一個(gè)相當(dāng)重要的參數(shù),由于水膜除塵器的原理是利用煙氣切向(或蝸向)進(jìn)入筒體產(chǎn)生的離心力,使塵粉分離貼壁被水膜沖下,達(dá)到除塵的目的。而離心力與進(jìn)口煙氣速度的平方成正比,因此,進(jìn)口煙速的大小對(duì)除塵器影響很大,推薦取22~25m/s。
(5)同一臺(tái)鍋爐上,應(yīng)采用同一結(jié)構(gòu)、同一尺寸的除塵器,避免阻力懸殊,使煙氣量分配不均,偏離設(shè)計(jì)工況,降低其效率。
2.麻石水膜除塵器具有抗腐蝕性強(qiáng)、耐磨性好、除塵效率高、運(yùn)行操作簡(jiǎn)便、維護(hù)工作量小、適用于多種形式的鍋爐以及節(jié)省鋼材等優(yōu)點(diǎn),具有廣闊的發(fā)展前途。
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