污水處理廠脫氮除磷工藝的運行控制
摘要:結(jié)合工程實例,針對污水處理廠的脫氮除磷工藝運行問題進行了探討,通過優(yōu)化氧化溝的工藝參數(shù),提高了氧化溝的處理效果,改善了二沉池出水水質(zhì)。
關(guān)鍵詞:改良型氧化溝;工藝參數(shù);出水水質(zhì)
某城市污水處理廠,設(shè)計規(guī)模日處理城市混合污水50 000 m ,其中工業(yè)污水約占60%。該工程采用改良型氧化溝工藝,具有脫氮除磷功能,設(shè)計進水水質(zhì):CODcr≤450 mg/L,BOD5≤200 mg/L,SS≤200 mg/L,NH4一N ≤40 mg/L,TN ≤65 mg/L,TP≤3mg/L,出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB81918—2002一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。該污水處理廠2007年6月開工建設(shè),2007年12月進水試運行,其工藝流程如圖1。
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圖1 某污水處理廠工藝流程
該污水處理廠投運之際,正值寒冷的冬季,氣溫多在0℃以下,氧化溝水溫在13℃左右,這給污水處理廠的培菌工作帶來了較大困難。為盡早發(fā)揮污水處理設(shè)施的凈化功能,首先對氧化溝內(nèi)的污水進行了24小時的悶曝,然后從附近城市污水處理廠拉運了大量的脫水污泥,按30%的設(shè)計進水量邊進水邊投加污泥。僅用了8天時間就直接將氧化溝內(nèi)的污泥濃度培養(yǎng)到了2 000 mg/L,隨后又用了將近45天的時間對活性污泥進行馴化,使氧化溝基本具備了脫氮除磷功能。經(jīng)過5個多月的試運行,通過對系統(tǒng)中的“泥、水、氣”進行調(diào)節(jié),即通過排泥和回流維持系統(tǒng)中合適的微生物量,改善污泥的沉降性能,并通過人工曝氣控制池中合適的溶解氧,使污水均衡地進入系統(tǒng)并具有合適的營養(yǎng)比例,從而實現(xiàn)了污水處理廠出水的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運行。
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