淺談頂吹氧氣轉爐煉鋼濕法除塵的脫硫功能
摘要:立足鞍鋼生產(chǎn)實際,肯定了氧氣轉爐煉鋼濕法除塵的降溫功能與作用、除塵功能與作用,揭示了氧氣轉爐煉鋼濕法除塵裝置在堿性洗滌溶液(PH=12.0~13.5)作用下的潛在脫硫功能與作用(脫硫率99.56%),為“分體-組合”選型濕法“降溫-除塵-脫硫”設備處理高溫含硫氣體提供了科學依據(jù)。
關鍵詞:氧氣轉爐煉鋼 濕法除塵 脫硫
1 問題的提出
70年代初期,鞍鋼在國內首次建成1。0t頂吹氧氣煉鋼轉爐,實現(xiàn)了“三吹二”的煉鋼技術改造;90年代后期鞍鋼又全部拆除平爐,再次建成兩套“三吹二”的90t頂吹氧氣煉鋼轉爐,全線實施連續(xù)鑄錠;同步建設與配套了濕法除塵煙氣凈化與回收系統(tǒng),實現(xiàn)了轉爐煤氣的回收與利用。
頂吹氧氣轉爐煉鋼過程,是一個復雜的物理化學反應過程;實質上,是鐵水在氧氣作用下發(fā)生的降炭、脫硫、造渣的氧化還原反應過程:
Fe+O2→FeO
FeO+C→Fe+CO
CO+O2→CO2
S+O2→SO2
根據(jù)鞍鋼有關研究資料統(tǒng)計,氧氣轉爐煉鋼過程產(chǎn)生大量煙塵(煙塵濃度6~117g/m3,噸鋼含量10.2Kg/t)、有害氣體(CO2、CO、SO2)和余熱;煙塵真密度4.99t/m3,主要成分為TFe(65%)、S(0.07%)、CaO(2.92%)、MgO(0.81%)?茖W治理和利用這些資源,對改善勞動條件,保護生態(tài)環(huán)境,促進生產(chǎn)發(fā)展,具有重大社會效益與經(jīng)濟效益。
值得注意的是SO2問題:據(jù)鞍鋼煉鋼生產(chǎn)的硫平衡分析,實際介入煉鋼物理化學反應的總硫量為0.48Kg/t鋼,其中金屬料部分占83.28%;呈氣相狀態(tài)進入煙道系統(tǒng)和大氣中的硫占26.61%(0.12~0.13Kg/t鋼),折算SO2為1101~1632mg/m3。圖1為氧氣轉爐煉鋼硫平衡圖。
詳細信息見附件。
![使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”](http://www.m.bestschotzproductions.com/gtech_pic/images/images/qrcode_for_gh_7f21ccef0be4_430.jpg)
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”
如果需要了解更加詳細的內容,請點擊下載 lw080901g001.pdf
下載該附件請登錄,如果還不是本網(wǎng)會員,請先注冊