淺談煙氣--煙氣加熱器(GGH)的利弊
從脫硫塔出來的凈煙氣溫度一般在45~55℃之間為濕飽和狀態(tài),如果直接排放會帶來兩種不利的結(jié)果:一是煙氣抬升擴散能力低,在煙囪附近形成水霧污染環(huán)境,即所謂煙流下洗;二是由于煙氣在露點以下,會有酸滴從煙氣中凝結(jié)出來,即所謂的下雨即污染環(huán)境又對設(shè)備造成低溫腐蝕。因此在煙氣脫硫系統(tǒng)中通常在脫硫塔后設(shè)置煙氣加熱器(GGH),利用鍋爐來的原煙氣對脫硫后煙氣進行加熱,使煙氣溫度由45~55℃提升到80℃左右,提高凈煙氣的抬升高度及擴散能力,降低SO2、粉塵和NOX等污染物的落地濃度,減輕濕煙氣的冷凝現(xiàn)象緩解對后續(xù)煙道和煙囪和腐蝕,并消除凈煙氣煙囪冒白煙的現(xiàn)象。
1加熱器的作用與現(xiàn)狀
1.1降低了煙氣對脫硫塔的熱沖擊,減少脫硫塔的蒸發(fā)量
由于原煙氣的溫度一般在130~150℃左右,這樣高的溫度對脫硫塔內(nèi)襯的防腐層是很大的熱沖擊,而加熱器使進入脫硫塔內(nèi)的煙氣溫度降到90℃左右,這對脫硫塔內(nèi)襯的防腐層起到了很好的保護作用;同時,由于原煙氣溫度的下降,也降低了脫硫塔內(nèi)水的蒸以量。
1.2提高排煙溫度增強了煙氣的抬升高度和擴散能力
由于加熱器使脫硫后的凈煙氣由40℃~50℃提高到80℃左右,使?jié)駸煔馓嵘?5℃左右,排入煙囪的煙氣密度降低,煙氣抬升能力增強,煙氣的有效抬升,增大了煙氣中水蒸氣、二氧化碳和氮氧化物的擴散空間,減輕了煙氣對地面的污染。
1.3降低了煙羽的可見度
經(jīng)脫硫后的凈煙氣在飽和狀態(tài),在當(dāng)?shù)丨h(huán)境溫度較低時凝結(jié)水汽會形成白色的煙羽,當(dāng)加熱器對凈煙氣進行再加熱時,飽和煙氣溫度上升到未飽和狀態(tài),煙氣透明度上升,從煙囪排出的煙氣可見度降低,煙囪出現(xiàn)白煙的情況有所改善。但徹底解決冒白煙現(xiàn)象則必須將煙氣加熱到100℃以上,而加熱器只能將煙氣溫度加熱到80℃,所以靠安裝加熱器來解決冒白煙現(xiàn)象是根本作不到的。
2加熱器對排煙的影響
2.1對煙氣抬升的影響
按照國標(biāo)《GB13223-1996》標(biāo)準(zhǔn),煙氣抬升高度為:
ΔH=1.303QH1/3Hs2/3/Vs(1)
式中:
ΔH:煙氣抬升高度m;
QH:煙氣釋放率KJ/s;
Hs:煙氣幾何高度m;
Vs:煙氣抬升計算風(fēng)速m/s。
脫硫后濕煙氣溫度約45℃,經(jīng)加熱器后煙氣溫度年升到約80℃。按上式計算,對比加熱器前后計算結(jié)果見圖1,由圖1可知,煙氣抬升高度降低約80m,地面最大濃度與污染物排放量成正比,與有效源高(煙囪幾何高度加煙氣抬升高度)的平方成反比,雖然脫硫后煙氣抬升高度降低,落地濃度增大,但由于脫硫后煙氣中的粉塵和SO2濃度已大為減少,而從環(huán)境質(zhì)量的角度來看,主要關(guān)注點是粉塵和SO2,因此對地面的影響較小。而NOX并沒有有效的去除,因此,是否安裝加熱器對NOX的落地濃度有較大的影響。但在實際上僅靠通過擴散來降低NOX落地濃度只能減輕局部環(huán)境污染,不能從根本上減輕總體環(huán)境污染,降低NOX 對環(huán)境的影響的根本措施是安裝脫硝裝置。
脫硫后煙氣是否冒白煙與當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境濕度有關(guān),當(dāng)環(huán)境濕度未飽和時,煙羽的初始抬升高度比在同樣溫度下干煙羽的抬升高度要高。這是因為:由于煙氣中的水汽凝結(jié)釋放出的潛熱,使煙羽獲得額外的浮力所致。但在達到最大抬升高度后,由于煙羽中的液態(tài)水再蒸發(fā)時吸收潛熱,煙羽下降的速度反比同溫度下的干煙氣快,不利于污染物的擴散。
如果當(dāng)?shù)丨h(huán)境處于飽和狀態(tài),由于煙羽的抬升甚至比加熱到80℃的煙羽還要高??梢姡谶@種情況下,不對煙氣進行再加熱也不會造成地面污染物濃度增加。
環(huán)境濕度對煙氣擴散的影響在南方相對要重一些,對于北方特別是東北的冬季在環(huán)境濕度處于飽和狀態(tài)時安裝GGH或不安裝GGH對煙氣抬升高度的影響不大。
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2.2對煙囪內(nèi)壓力的影響
脫硫后煙囪進口溫度從130~150℃降到50℃左右,導(dǎo)致煙氣密度增大,煙囪的自由抽吸能力降低,這樣會使煙囪內(nèi)壓力分布改變,正壓區(qū)擴大。計算結(jié)果表明,脫硫前滿負(fù)荷時,最大靜壓為16.3Pa,出現(xiàn)在標(biāo)高為164.6m處,50%負(fù)荷時煙囪不會出現(xiàn)正壓;脫硫后滿負(fù)荷時最大靜壓為40.5Pa,出現(xiàn)在148.9m處;50%負(fù)荷時煙囪不會出現(xiàn)正壓;從中可以看出,F(xiàn)GD裝置在運行前只在146m以上才出現(xiàn)正壓區(qū),而脫硫后正壓區(qū)擴大到 90~180m的范圍內(nèi)。雖然脫硫后SO2和飛灰濃度降低了很多,但由于煙氣溫度在露點之下,煙囪內(nèi)避必然發(fā)生酸結(jié)露現(xiàn)象,長期以往其腐蝕是非??膳碌?,這已從運行中得到教訓(xùn)。
煙氣溫度低、濕度大,煙囪內(nèi)的煙氣上抽力就降低,它影響著煙氣的流速和煙氣抬升高度及煙氣擴散效果,這對排放的煙氣滿足環(huán)保要求(特別是氮氧化物 NOX指標(biāo))帶來不利的因素。煙氣運行壓力與煙氣的溫(濕)度和煙囪結(jié)構(gòu)型式密切相關(guān)。煙氣溫度低,其上抽力就小,流速就低,容易產(chǎn)生煙氣聚集并對排煙筒內(nèi)壁產(chǎn)生壓力。
錐形煙囪結(jié)構(gòu)型式(如單筒式煙囪)中的煙氣基本上是處于正壓運行狀況,而等直徑圓柱狀煙囪(如雙管和多管式煙囪中的排煙筒)是負(fù)壓運行狀況。煙氣正壓運行時,易對排煙筒壁產(chǎn)生滲透壓力,加快腐蝕進程;而負(fù)壓運行時,煙氣滲透和腐蝕速度將大為減緩。
煙囪熱應(yīng)力與煙囪內(nèi)外溫度差成正比,脫硫后溫差由脫硫前的約120℃降低到60℃,熱應(yīng)力減小,對煙囪的安全運行有利。
2.3煙氣溫度變化對腐蝕的影響
脫硫后的煙氣溫度一般在40℃~50℃之間,且濕度很大并處于飽和狀態(tài)。根據(jù)前述的煙氣特點,它是低于煙氣結(jié)露的溫度,煙氣易于冷凝結(jié)露并在潮濕環(huán)境下產(chǎn)生腐蝕性的水液液體。一般的煙氣濕法脫硫處理中是采用加設(shè)煙氣加熱系統(tǒng)(GGH)來提高脫硫處理后排放的煙氣溫度(約80℃及以上),以減緩煙氣冷凝結(jié)露產(chǎn)生的腐蝕性水液液體。從理論上講,采用煙氣加熱系統(tǒng)(GGH)能有利于減緩煙氣的腐蝕(即提高煙氣溫度,減少結(jié)露),但煙氣濕度、水分這些誘發(fā)腐蝕的因素依然存在,況且GGH的運行能否滿足運行溫度值的要求,尤其是在發(fā)電機組低負(fù)荷運行、機組開啟和關(guān)停期間及其它不利工況時能否滿足運行溫度值的要求值得關(guān)注和重視。
測試結(jié)果表明,經(jīng)過FGD脫硫以后的煙氣,其酸露點溫度在90~120℃范圍內(nèi),而煙氣經(jīng)加熱器之后的溫度在80℃左右。因此在FGD下游設(shè)備表面上仍然會產(chǎn)生新的酸凝結(jié)液。經(jīng)GGH加熱后的煙氣高于煙氣的水露點溫度,因此可以防止新的凝結(jié)水的產(chǎn)生,但在只有80℃這樣的低溫?zé)煔?,無法在短時間內(nèi)將凝結(jié)在煙道或煙囪表面上的霧滴快速蒸干,只能使這些霧滴慢慢地濃縮干燥,這個過程使得原來酸性不強的液滴變成腐蝕性很強的酸液,在煙道或煙囪上形成點腐蝕。
3加熱器帶來的問題
3.1降低脫硫效率
早期加熱器漏風(fēng)率約在10%左右,雖然經(jīng)過不斷的改進目前漏風(fēng)率已降到1%。但加熱器的原煙氣側(cè)向凈煙氣側(cè)泄漏降低了脫硫效率,按1%的泄漏率計,則由于加熱器泄漏使脫硫后凈煙氣中SO2濃度增加30~50mg/m3。雖然增加的負(fù)荷不多,但畢竟是一種無謂的損失。
3.2增加脫硫系統(tǒng)的運行故障
加熱器是在干濕煙氣交替環(huán)境中運行,原煙氣在加熱器中由130~150℃降到90左右,因此在加熱器的熱側(cè)會產(chǎn)生大量粘稠性的濃酸液,這些酸液不但對加熱器的加熱元件和殼體有很強的腐蝕作用,原煙氣帶來的飛灰極易粘結(jié)在加熱元件上,阻礙煙氣正常流動和換熱元件換熱。另外,穿過除霧器的微小漿液液滴粘附在加熱元件的表面上,蒸發(fā)后會形成固體結(jié)垢物,上述這些物質(zhì)會堵塞加熱元件的通道,進一步增加加熱器的壓降、漏風(fēng)率、減少壽命。國內(nèi)已有由于加熱器粘污嚴(yán)重而造成增加風(fēng)機振動過大的例子。
另外,由于GGH運行的溫度要求在發(fā)電機組低負(fù)荷運行,在機組開啟和關(guān)停狀況下難以保證的情況下,其運行的可靠性是難以保證的。
3.3增加系統(tǒng)的投資與運行費用
GGH是除脫硫塔外最大的單體設(shè)備,其初投資及安裝等費用約占FGD的15%,GGH及其煙道的總壓損約1200Pa,接近FGD總壓損的三分之一,該壓損需要提高脫硫增壓風(fēng)機的壓頭來克服,GGH運行本身的電耗、水耗、氣(汽)耗和由此增加的脫硫增壓風(fēng)機的電耗都會引起FGD系統(tǒng)運行費用的增加,其運行費用約占FGD系統(tǒng)的8%左右。
3.4加速凈煙氣側(cè)的腐蝕
凈煙氣經(jīng)GGH加熱后,溫度升高約30℃,而酸對金屬材料的腐蝕與關(guān)系密切,按Arrheius法則,煙氣溫度每升高10℃化學(xué)反應(yīng)速度就會增加1 倍,因此煙氣經(jīng)加熱器加熱后腐蝕更強。另外,由于煙氣在GGH側(cè)會產(chǎn)生大量粘稠的酸性物質(zhì)粘附在GGH上,這些酸性液體不但對GGH有很強的腐蝕作用,而且還粘附大量的飛灰。這些飛灰中含有大量重金屬,這些重金屬對煙氣中的SO2還具有催化作用,將SO2轉(zhuǎn)化成SO3,根據(jù)已運行的脫硫系統(tǒng)分析,濕法脫硫工藝對煙氣中的SO2脫除效率很高,但對造成煙氣腐蝕主要成分的SO3脫除效率不高,約20%左右。因此,煙氣脫硫后,對煙囪的腐蝕隱患并未消除;相反地,脫硫后的煙氣環(huán)境(低溫、高濕等)可能使腐蝕狀況進一步加劇了。
4不安裝GGH帶來的問題
4.1由于凈煙氣溫度較低只有50℃左右,因此煙氣離開煙囪時易形成煙;
4.2取消GGH后,凈煙氣的溫度為45~52℃左右,并且在煙囪前為正壓(約200Pa),因此煙氣的腐蝕性和滲透性大為增強;
4.3煙氣溫度低、濕度大,煙囪內(nèi)的煙氣上抽力就降低,它影響著煙氣的流速和煙氣抬升高度及煙氣擴散效果,這對排放的煙氣滿足環(huán)保要求(特別是氮氧化物NOX指標(biāo))帶來不利的因素。
4.4由于對原煙氣降溫的需要,系統(tǒng)的耗水量要安裝GGH增加約50%;,
4.5不安裝GGH的FGD系統(tǒng)的煙氣在煙囪中的凝結(jié)水量大,如60MW機組其在煙囪內(nèi)的凝結(jié)水量約40~50噸/小時,因此在設(shè)計濕煙囪時要考慮。
5討論
5.1因此認(rèn)為安裝后可減輕對下游設(shè)備的腐蝕是一個認(rèn)識上的誤區(qū),另外無論是否安裝GGH濕法的煙囪都必須采取防腐,并按濕煙囪進行設(shè)計施工,這一點已經(jīng)被國內(nèi)、外的實踐所證實。認(rèn)為安裝了GGH就可以不對煙囪進行防腐處理是錯誤的。
5.2由于安裝脫硫系統(tǒng)之后,從煙囪排出的煙氣處于飽和狀態(tài),在環(huán)境溫度較低時凝結(jié)水汽會形成的白色的煙羽。在我國南方這種煙羽一般只會在冬天出現(xiàn),而在北方環(huán)境溫度較低的地區(qū)出現(xiàn)的幾率會更大。
5.3安裝了脫硫系統(tǒng)之后出現(xiàn)白煙問題是很難徹底解決的,如要完全消除白煙,必須將煙氣加熱到100℃以上,而安裝GGH后排煙溫度只在80℃左右,因此只能使得煙囪出口附近的煙氣不產(chǎn)生凝結(jié),使白煙在較遠(yuǎn)的地方形成。
5.4白煙問題不是環(huán)境問題,而是一個公眾認(rèn)識問題。更何況與冷卻塔相比煙囪的白煙是很少的,因此加強對公眾的宣傳和溝通,應(yīng)該不會成為重大的障礙。
5.5另一個不可忽視的問題是:許多加熱器后的溫度仍在露點之下。因此,煙氣應(yīng)該加熱到何種程度,目前國內(nèi)普遍要求的凈煙氣加熱到80℃以上排煙是否合理。
5.6運行表明加熱器出口溫度分布非常不均,明顯地表現(xiàn)出煙道上部溫度高,下部低的分布,上、下溫差高達20℃之多,在CRT上顯示的溫度測點安裝在煙道上部,其測得的溫度為煙氣的最高溫度,明顯比實際平均溫度高許多(8~10℃)。如圖所示,因此,只有用網(wǎng)絡(luò)法測出的溫度才是真正反映出加熱后煙氣的實際溫度,運行人員以CRT上的溫度作參考,以為加熱器后溫度已達到80℃以上,實際上是一種錯覺。顯然加熱器出口平均溫度達不到80℃,加熱器因此設(shè)計時應(yīng)留有較大余量。
5.7脫硫后的煙氣腐蝕性能:(1)煙氣冷凝物中氯化物或氟化物的存在將很大提高腐蝕程度。(2)處于煙氣脫硫系統(tǒng)下游的濃縮或飽和煙氣條件通常被視為高腐蝕等級(化學(xué)荷載)。(3)確定含有硫磺氧化物的煙氣腐蝕等級(化學(xué)荷載)是按SO3的含量值為依據(jù)。(4)煙氣中的氯離子遇水蒸氣形成氯酸,它的化合溫度約為60℃,低于氯酸露點溫度時,就會產(chǎn)生嚴(yán)重的腐蝕,即使是化合中很少量的氯化物也會造成嚴(yán)重腐蝕。
5.8不設(shè)煙氣加熱系統(tǒng)GGH的濕法脫硫煙囪防腐設(shè)計是一個新課題,在國內(nèi)沒有試驗和檢測數(shù)據(jù)支持、并形成一套成熟的設(shè)計方案之前,參照國外的標(biāo)準(zhǔn)和工程實踐進行設(shè)計無疑是安全的和可靠的。
5.9由于煙囪內(nèi)筒結(jié)構(gòu)的特殊性,煙囪的運行應(yīng)考慮長期和穩(wěn)定,不希望中途由于腐蝕嚴(yán)重而進行更換(施工難度大)。因此,從長期運行安全的角度考慮,取消煙氣加熱系統(tǒng)后,煙囪內(nèi)筒采用鈦鋼復(fù)合板這種抗?jié)B防腐和耐久的材料是一種理性的選擇,經(jīng)濟比較也是合理的。
5.10對不設(shè)煙氣加熱系統(tǒng)GGH的煙氣,水份含量高,濕度大,溫度低,煙氣處于全結(jié)露現(xiàn)象。如對一臺600MW機組來說,煙氣中水氣結(jié)露后形成的具腐蝕性水液理論計算量約40~50噸/小時,它主要依附于煙囪內(nèi)側(cè)壁流下來至專設(shè)的排液口排到脫硫系統(tǒng)的廢液池中。脫硫處理后的煙氣一般還含有氟化氫和氯化物等強腐蝕性物質(zhì),是一種腐蝕強度高、滲透性強、且較難防范的低溫高濕稀酸型腐蝕狀況。
5.11脫硫后的煙氣溫度一般在40℃~50℃之間,且濕度很大并處于飽和狀態(tài)。根據(jù)前述的煙氣特點,它是低于煙氣結(jié)露的溫度,煙氣易于冷凝結(jié)露并在潮濕環(huán)境下產(chǎn)生腐蝕性的水液液體。一般的煙氣濕法脫硫處理中是采用加設(shè)煙氣加熱系統(tǒng)(GGH)來提高脫硫處理后排放的煙氣溫度(約80℃及以上),以減緩煙氣冷凝結(jié)露產(chǎn)生的腐蝕性水液液體。從理論上講,采用煙氣加熱系統(tǒng)(GGH)能有利于減緩煙氣的腐蝕(即提高煙氣溫度,減少結(jié)露),但煙氣濕度、水分這些誘發(fā)腐蝕的因素依然存在,況且GGH的運行能否滿足運行溫度值的要求,尤其是在發(fā)電機組低負(fù)荷運行、機組開啟和關(guān)停期間及其它不利工況時能否滿足運行溫度值的要求值得關(guān)注和重視。
5.12取消GGH后不僅使FGD系統(tǒng)初投資降低15%,還可以降低8%左右的運行成本。
6小結(jié)
6.1脫硫前煙氣溫度和煙囪內(nèi)壁溫度大于酸露點溫度,故煙氣不會在尾部煙道和煙囪內(nèi)壁上結(jié)露,且在負(fù)壓區(qū)不會出現(xiàn)酸腐蝕現(xiàn)象,但脫硫后凈煙氣溫度低于酸露點溫度,煙氣會在后部煙道及煙囪內(nèi)壁結(jié)露,加上煙囪內(nèi)部正壓區(qū)加大,對煙囪的腐蝕也加大;
6.2經(jīng)過GGH后的煙氣溫度只有80℃左右,仍低于酸露點溫度,因此不能完全杜絕酸凝結(jié)和腐蝕;
6.3取消加熱器后,由于熱應(yīng)力減小,對煙囪的安全運行有利;
6.4脫硫后煙氣抬升高度的降低可通過煙氣中污染物的減少來補償,因而不會對地面環(huán)境造成更大的污染;
6.5GGH不但不能降低煙氣中的污染物,其運行時的泄漏還會降低FGD系統(tǒng)的效率,從而增大了污染物的排放量;
6.6GGH的腐蝕、磨損、結(jié)垢、堵塞等導(dǎo)致故障增多,影響FGD系統(tǒng)的運行可靠性;
6.7取消煙氣加熱系統(tǒng)GGH后,采用鈦鋼復(fù)合板或泡沫玻璃磚的煙囪投資均較取消前的煙囪和GGH投資的總和要少幾百萬~幾千萬(以600MW機組為例)。單純進行取消GGH前和取消GGH后煙囪的投資比較是不完整的,因為取消GGH后,煙囪結(jié)露的腐蝕性水液排放量增的加和腐蝕性增強,而腐蝕對煙囪的安全運行至關(guān)重要;
6.8通過對FGD系統(tǒng)的煙氣加熱器(GGH)設(shè)置利弊分析,認(rèn)為取消GGH是可行的,并可提高FGD系統(tǒng)的投資可行性(投運率)減少SO2的排放量,但應(yīng)重視取消GGH的前提條件和分析取消GGH后所帶來的問題。
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