加壓過濾機(jī)處理浮選尾煤的應(yīng)用效果與效益分析
范各莊礦業(yè)公司選煤廠是我國(guó)第一座從前聯(lián)邦德國(guó)引進(jìn)成套設(shè)備的選煤廠,1984年5月12日正式投產(chǎn),總投資17832萬元,年處理量400萬t(小時(shí)入洗量960t),成為當(dāng)時(shí)全國(guó)最大、自動(dòng)化程度最高的一座大型現(xiàn)代化選煤廠。
原浮選尾煤處理系統(tǒng)是采用S4-1型沉降離心機(jī)脫水,因系統(tǒng)處理能力不足,事故率高,且產(chǎn)品水分過高(37%左右)。不得不將大量煤泥水排至廠外煤泥沉淀池進(jìn)行自然沉淀,有時(shí)黑水外溢造成污染農(nóng)田或大量煤泥損失。同時(shí)尾煤、末中煤發(fā)熱量偏高,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,造成經(jīng)濟(jì)效益低下。雖經(jīng)部分改造,采用煤泥沉淀池-壓濾機(jī)聯(lián)合工藝,仍不能真正實(shí)現(xiàn)“煤泥廠內(nèi)回收、洗水閉路循環(huán)”的目的。
目前國(guó)內(nèi)外采取浮選尾煤處理工藝大致有四類處理工藝,即壓濾機(jī)處理工藝;沉降過濾離心機(jī)-壓濾機(jī)聯(lián)合工藝;煤泥離心機(jī)-壓濾機(jī)聯(lián)合工藝;加壓過濾機(jī)處理工藝。壓濾機(jī)是傳統(tǒng)處理浮選尾煤工藝,適應(yīng)性強(qiáng),但單臺(tái)處理能力小,產(chǎn)品水分較高,濾餅呈塊狀,無法摻入到洗末煤中。沉降過濾離心機(jī)-壓濾機(jī)和煤泥離心機(jī)-壓濾機(jī)的聯(lián)合工藝,都存在產(chǎn)品水分高、系統(tǒng)復(fù)雜、浮選尾煤無法摻入到洗末煤中的缺點(diǎn)。
1浮選尾煤處理系統(tǒng)方案選擇
綜合分析我廠浮選尾煤有如下優(yōu)勢(shì):粒度較粗(-200網(wǎng)目含量在30%以下),矸石不易泥化,且煤質(zhì)較硬(為肥煤)。經(jīng)過前期的工藝技術(shù)研究和實(shí)驗(yàn),我們認(rèn)為加壓過濾機(jī)是浮選精煤、原生煤泥脫水和對(duì)固體物料回收的有效方法,自動(dòng)化程度高,處理能力大,系統(tǒng)簡(jiǎn)單,產(chǎn)品水分低(低于20%),物料呈散狀,利于摻入末煤中,這樣依據(jù)摻入量的多少,可形成不同的產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。因此,在浮選尾煤處理系統(tǒng)技術(shù)改造中,我們確定采取加壓過濾機(jī)處理浮選尾煤工藝。
2浮選尾煤處理系統(tǒng)工藝技術(shù)改造
根據(jù)集團(tuán)公司建設(shè)一流煤炭洗選加工基地的總體規(guī)劃,公司選煤廠浮選尾煤處理系統(tǒng)的工藝改造,于2003年4月4日完成了進(jìn)口設(shè)備的招標(biāo)工作,總投資1900萬元人民幣,安裝1臺(tái)奧地利安德里茲公司HBF-S120/10加壓過濾機(jī)。當(dāng)年5月27日破土動(dòng)工,經(jīng)過對(duì)系統(tǒng)調(diào)試,加壓過濾機(jī)處理浮選尾煤系統(tǒng)于2005年5月份調(diào)試并投入生產(chǎn)。
3加壓過濾機(jī)的運(yùn)行效果
3.1處理能力
公司選煤廠浮選系統(tǒng),由于近年來煤質(zhì)變差,為極難選,浮選尾煤灰分較高,達(dá)45%左右,浮選尾煤量約75~100t/h。通過試運(yùn)行,加壓過濾機(jī)處理浮選尾煤,處理量達(dá)到30~45t/h。
3.2產(chǎn)品水分
加壓過濾機(jī)處理浮選尾煤,產(chǎn)品水分17%以下,最低達(dá)到14%;
3.3產(chǎn)品走向
經(jīng)濃縮機(jī)濃縮后的浮選尾煤,應(yīng)用加壓過濾機(jī)脫水后,摻入到原系統(tǒng)的末中煤;設(shè)置了尾煤脫水產(chǎn)品運(yùn)輸專線,也可以單獨(dú)作為一個(gè)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)銷售。
3.4效益分析
(1)按末中煤300元/t,尾煤160元/t,考慮運(yùn)行成本,凈利潤(rùn)100元/t,小時(shí)處理能力35t,年運(yùn)行時(shí)間346天,每天工作8h,年運(yùn)行時(shí)間為346*8=2768h,則投入一年增加純利潤(rùn)為:
Y=100元/t*35t/h*2768h=9688000(元)=968.8(萬元)
(2)同時(shí)減輕煤泥沉淀池壓力,減少污水排放,利于環(huán)境保護(hù)。
(3)加壓過濾機(jī)濾液返回到中尾煤濃縮機(jī),實(shí)現(xiàn)洗水閉路循環(huán),節(jié)約生產(chǎn)清水約70m3/h,投入一年內(nèi)約節(jié)約清水200000m3。
3.5存在問題
(1)入料量不易控制,入料量大時(shí),時(shí)常有跑溢流現(xiàn)象,上料管路易堵。
(2)入料濃度不易控制,入料濃度大時(shí)容易造成壓車,處理時(shí)間長(zhǎng),每次大約需2h。
(3)入料濃度小時(shí),加壓過濾機(jī)的濾餅過薄,處理量小,反吹風(fēng)效果差,濾餅水分偏高。
(4)計(jì)算機(jī)全自動(dòng)化控制操作及報(bào)警畫面全英文或德文,對(duì)操作員工及維修技術(shù)人員素質(zhì)要求高。
4采用的工藝流程、技術(shù)路線和技術(shù)水平
4.1工藝流程(見圖1)
4.2技術(shù)路線
(1)確定加壓過濾機(jī)處理浮選尾煤的產(chǎn)品水分。
(2)確定加壓過濾機(jī)處理浮選尾煤的處理量。
(3)確定加壓過濾機(jī)處理浮選尾煤的工作風(fēng)壓及最佳工況點(diǎn)。
(4)確定最終末中煤產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)到用戶要求。
4.3加壓過濾機(jī)處理浮選尾煤的技術(shù)數(shù)據(jù)
脫水產(chǎn)品水分Mt%Mt=13.6%~16.7%
脫水產(chǎn)品產(chǎn)量QtQ=29.5~47.5t
最佳工況點(diǎn)工作風(fēng)壓PMPaP=0.35~0.50MPa
最終末中煤產(chǎn)品質(zhì)量Qtkcal/kgQt=4000~4400kcal/kg
以上技術(shù)數(shù)據(jù)說明浮選尾礦脫水后摻入末中煤,最終末中煤產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶要求。
4.4達(dá)到的技術(shù)水平
通過應(yīng)用加壓過濾機(jī)處理浮選尾煤的實(shí)踐證明,產(chǎn)品水分達(dá)到7%以下,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品摻入末中煤。根據(jù)工業(yè)性實(shí)驗(yàn)結(jié)果,確定加壓過濾機(jī)處理浮選尾煤的效果良好。技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先。
5投資風(fēng)險(xiǎn)分析
5.1投資回收周期
系統(tǒng)投資1900萬元,如果按現(xiàn)在設(shè)備一年的運(yùn)行情況,投資回收周期為1900/968.8=1.96年。
5.2預(yù)期效益
(1)由于末中煤產(chǎn)率的提高,每年可以多產(chǎn)末中煤Q=35t/h*2768h=9.69萬t。
(2)年增加純銷售收入S=(300元/t-160元/t)*9.69萬t=1356萬元。
(3)年增加純利潤(rùn)Y=968.8(萬元)。
(4)減少污水排放,利于環(huán)境保護(hù)。
(5)實(shí)現(xiàn)洗水閉路循環(huán),年節(jié)約清水約20萬m3。
5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
經(jīng)系統(tǒng)的實(shí)踐檢驗(yàn),經(jīng)濟(jì)效益顯著,但仍然存在工藝復(fù)雜技術(shù)要求高影響開機(jī)率的系列問題。首先抓好進(jìn)口配件的供應(yīng),合理儲(chǔ)備;另外加強(qiáng)培訓(xùn)提高員工的技術(shù)素質(zhì)。通過科學(xué)的手段提高開機(jī)率,那么投資風(fēng)險(xiǎn)很小,幾乎為零。
6推廣應(yīng)用前景
浮選尾煤的回收、脫水,在國(guó)際選煤界仍處于不斷研究創(chuàng)新階段,范各莊礦業(yè)公司選煤廠的煤質(zhì)屬于難選或極難選煤,是典型的難選煤選煤廠。由于其處理能力大,設(shè)備先進(jìn),研究應(yīng)用加壓過濾機(jī)處理浮選尾煤,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)的技術(shù)水平,在全國(guó)乃至國(guó)際上都具有代表性和示范效應(yīng),具有廣泛的推廣應(yīng)用前景。
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