電爐廠除塵系統(tǒng)高溫煙道改造
在煉鋼廠,隨著電弧爐裝備的不斷更新?lián)Q代和操作工藝的持續(xù)改進,使鋼產(chǎn)量不斷攀升,而冶煉產(chǎn)生的煙氣也隨之大幅增加,這給除塵系統(tǒng)造成很大的壓力,特別是充當電爐煙道排放主通道的高溫煙道首當其沖。
常見的高溫煙道為一個圓形截面整體設計,外層為10mm左右的厚鋼板,夾層為50mm左右的莫來石(3AL2O3、2SiO2)涂料層,起填充和耐熱、耐蝕作用,內(nèi)層是120mm左右的莫來石高強度噴涂料,內(nèi)層內(nèi)為煙氣流通面積約2.5m2。
這樣,一方面煙氣流經(jīng)煙道,一部分粉塵會沉積在煙道底部,使煙道的有效面積不斷減小;另一方面,電爐冶煉階段,高溫煙道內(nèi)的溫度高達1200℃,停爐出鋼時,則迅速降低到200℃左右,在冶煉周期內(nèi),煙道耐火材料反復經(jīng)受200-1200℃的溫度變化,對煙道耐火材質(zhì)的要求苛刻,但材質(zhì)之中AL2O3含量偏低,熱膨脹率較大,熱震穩(wěn)定性能低,使煙道壽命降低。
基于以上方面考慮,需要將高溫煙道的設計更趨合理化,改煙道結構為由頂部預制件和兩側耐火磚組成的兩部分,若頂部破壞,只需將頂部的預制件拆除更新,如果兩側墻損壞,可以在不動爐頂?shù)那闆r下修補墻體,使維護便利,提高了壽命;同時擴大煙道面積為 4m2,改善了煙氣流通面積;此外,將煙道兩側墻和頂部使用的耐火材料變更為AL2O3含量偏高的高鋁低蠕變耐火材料,使熱膨脹率變低,從而使熱震穩(wěn)定性能改善,增加了壽命。
以上改造在國內(nèi)萊鋼特殊鋼廠得到實施,煙道的壽命由3個月提高到1年以上,改變了制約生產(chǎn)提升的難題,同時煙塵的排放也達到了環(huán)保要求,效果良好。
![使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”](http://www.m.bestschotzproductions.com/gtech_pic/images/images/qrcode_for_gh_7f21ccef0be4_430.jpg)
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”