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焦爐煤氣凈化系統(tǒng)的氨硫改造

更新時間:2009-01-08 10:04 來源: 作者: 閱讀:4264 網(wǎng)友評論0

摘要:本文分析了公司煤氣凈化系統(tǒng)脫硫開工后的運行現(xiàn)狀及初次改造后的運行情況,詳細介紹了煤氣凈化系統(tǒng)煤氣脫硫改造的方法和措施,濕法脫硫的具體的工藝及相關催化劑的選擇與應用。

青島煤制氣二期工程煤氣凈化中的氨硫工藝是和AS脫硫工藝配套的,AS是德國克虜伯-考伯斯公司(KK)公司的一套煤氣處理技術與裝置,是以洗氨為基礎進行脫硫的,以煤氣中的氨為堿源,吸收煤氣中H2S,得到的氨硫富液去脫酸蒸氨,在脫酸塔內, 富液中的揮發(fā)氨鹽發(fā)生分解從塔頂蒸出含H2S、HCN、CO2的混合酸氣去克勞斯爐焚燒,在催化劑的作用下H2S被氧化成SO2,在經(jīng)過兩段反應后最終SO2分解為S,得到產(chǎn)品硫磺。在固定銨及揮發(fā)氨得到的氨氣直接去氨分解爐焚燒,得到的H2、N2等低熱值煤氣去吸煤氣管道。固定銨塔底的廢水去生化處理,揮發(fā)氨塔得到的汽提水直接去脫除煤氣中的H2S。

工藝流程如下:

 

揮發(fā)氨蒸餾塔頂95℃的氨氣去脫酸塔作為熱源。

固定銨蒸餾塔頂85℃的氨氣去氨分解爐,分解為低熱值煤氣。

而脫酸塔頂70℃的酸氣約552kg/h(其中硫化氫約177kg/h)進克勞斯爐反應后,回收硫磺。

一、氨硫工藝開工后運行現(xiàn)狀、評價及改造原因

(一)開工后的生產(chǎn)狀況:

AS循環(huán)脫硫洗氨系統(tǒng)本來的設計非常巧妙,但是要求的工藝條件非常的嚴格,其脫硫效率有一定的局限性,因其設備少,流程短,工藝系統(tǒng)性極強,塔與塔之間、同一塔上下段相互依賴相互制約的特點非常突出,設備腐蝕嚴重,廢水處理量大,更為重要的是進克勞斯爐的酸氣濃度要求>50%(V),這對于普遍采用低硫煤的焦化公司來說是一個嚴重的工藝缺陷,由于設計荒煤氣進硫化氫洗滌塔時H2S含量是按7g/m3計算的。但由于我們煉焦用的原料煤為低硫煤,煤氣產(chǎn)量僅為設計的50%左右,造成脫酸塔頂酸氣進克勞斯爐時的硫化氫平均量僅為15Kg/h上下,使克勞斯硫回收系統(tǒng)物料嚴重不足,熱容量大幅下降,在加上相關設備與管路保溫不合設計要求,克勞斯爐尾氣分析儀又不好用,造成尾氣S蒸汽變?yōu)橐合嗄毯蠖氯艿,使整個系統(tǒng)無法正常運行。雖然集團公司2002年利用技改資金進行了工藝調整,將原先的AS系統(tǒng)改為氨分解回收低熱值煤氣工藝,但仍存在較大問題,

具體工藝如下:

 

(二)第一次工藝改造運行評價

A改造后運行工藝是一種全封閉工藝,完全滿足環(huán)保要求,整個工藝中無廢氣外排,產(chǎn)生的廢水量可直接進入生化處理。

B氨汽、酸汽混和經(jīng)氨分解爐后,氨汽分解率>99%,控制好煤氣與空氣燃燒比例后,H2S廢氣幾乎不產(chǎn)生強酸性的SO2,仍是H2S狀態(tài),廢氣含氧<1%。完全滿足正常的工藝運行。

C運行后,尾氣系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)硫磺堵塞現(xiàn)象。

D干法脫硫后,煤氣中硫化氫降至20mg以下,脫硫效率在99%以上。

(三)生產(chǎn)過程中對工藝的評價及繼續(xù)改造的原因

A在這種工藝運行條件下,2002年僅僅生產(chǎn)了20多天,同以前的AS工藝相比,干法脫硫前煤氣硫化氫含量為以前的500mg/m3增長至5000mg/m3左右,干法脫硫負荷過大,脫硫劑更換頻率縮短至16.7天/次,生產(chǎn)上無法適應如此快的更換頻率(每次更換120噸,更換期最短為20天)。

B由于干法脫硫前煤氣硫化氫含量過高(干法脫硫為精脫硫,適用于1g/m3左右及以下煤氣凈化),造成脫硫塔內脫硫劑反應與還原速度不相匹配,使脫硫劑消耗不完全,加之目前的脫硫塔為2塔并聯(lián),無法串聯(lián)操作,更加惡化了脫硫劑的使用,實際120噸脫硫劑消耗周期只有10天左右,造成了脫硫劑的浪費,脫硫劑年耗量在3000噸以上。

C回爐煤氣硫化氫含量過高,更加惡化了廢氣系統(tǒng)的操作條件,工藝正常運行后,廢氣中夾帶水份的pH酸性太強,pH值在4左右,增加了廢氣風機葉輪和其它相接觸的金屬構件的腐蝕,全年廢氣系統(tǒng)停產(chǎn)檢修時間累計為20-30天,造成的間接損失過大。

D改造后的AS工藝未投入運行, 硫化氫的脫除完全依靠干式脫硫塔。 每年的更換費用為160萬元。而且由于水洗氨產(chǎn)生的大量廢水中COD、氨氮過高,無法處理,造成環(huán)境污染。

二、氨硫改造的具體指導方案

(一)濕式氧化法脫除H2S適用的工藝條件

濕式氧化法脫除H2S是將H2S在液相中氧化成元素S的一種方法,這種方法的流程比較簡單,可直接得到元素S。目前是我國比較成熟可靠的脫硫方法,主要適應處理濃度H2S<10t/d,缺點是硫容量較低,因此溶液循環(huán)量大和回收硫的處理設備大。具體到我們焦化公司產(chǎn)氣量按30℃時最大值27000Nm3/h計算,H2S的含量按最大值7g/Nm3計算,H2S每天的處理量在4.5 t左右,所以在工藝條件上是合適的。在工藝流程方面,不管催化劑是ADA、HPF、 PDS、Tv、888等,濕式氧化法本身工藝流程與改良ADA完全相同的流程,工藝方面已經(jīng)成熟,唯一的比較大的區(qū)別是焦爐煤氣的前脫硫與后脫硫問題。焦爐煤氣組分復雜,特別是其中含大量的焦油、萘等,一般是經(jīng)終冷后進行脫氨、脫粗苯,再用堿液脫硫、脫氰,俗稱后脫硫. 后脫硫的最大優(yōu)點是由于沒有其它雜質的影響,產(chǎn)出的硫磺質量較好。如終冷后首先用焦爐煤氣中自帶的氨作堿源進行脫硫、脫氰,俗稱前脫硫。前脫硫最大優(yōu)點是能夠充分利用煤氣中的堿源,同時又為后工序創(chuàng)造良好條件。根據(jù)我公司實際工藝情況,同時還有后精脫硫工序,而且前脫硫節(jié)約堿源,所以改造時采用前脫硫工藝。

(二)改造后典型的濕式氧化工藝流程圖

 

(三)濕式氧化法脫除H2S工藝催化劑的選擇

1.改造后的工藝流程簡述

由煤氣鼓風機來的煤氣首先進入煤氣預冷塔底部,被塔中部的由氨水循環(huán)泵提供的冷態(tài)氨水噴淋降溫,然后進入煤氣預冷塔上部,在上部,由氨水循環(huán)泵提供的冷態(tài)氨水進行噴淋,煤氣和填料充分接觸后,被冷卻至30-35℃左右,煤氣直接進入脫硫塔。

吸收了熱量的氨水用泵抽出后首先進入氨水冷卻器,用海水間接冷卻后分別送入煤氣預冷塔的上部和中部,與煤氣逆向接觸,噴淋降溫。在冷卻過程中,煤氣中的水分和萘被冷凝下來,為保持平衡,多余的氨水被切換至氨水分離器。在預冷塔頂部的煤氣出口設有捕霧器,除去煤氣夾帶的霧滴。為防止捕霧器的堵塞,定期用氨水噴淋捕霧網(wǎng)。在冬季,煤氣溫度低于35℃,煤氣可通過旁通直接進入脫硫塔。

冷卻后的煤氣首先進入一級脫硫再生塔的脫硫段下方,并沿脫硫段自下而上與頂部噴淋的脫硫液逆流接觸,進行一級液相催化氧化的化學吸收過程,將煤氣中的大部分硫化氫吸收在脫硫液中,吸收了硫化氫的脫硫液通過塔底的煤氣液封后,由溶液循環(huán)泵送到脫硫再生塔頂部,液體高速通過自吸式噴射器后產(chǎn)生負壓,吸入空氣后氣液兩相充分接觸進行氧化再生,再生后的脫硫液經(jīng)液位調節(jié)器后自流入脫硫再生塔與煤氣逆流接觸,循環(huán)使用。從一級脫硫塔出來的煤氣進入二級脫硫塔,硫化氫的吸收過程同一級脫硫塔。為保證催化劑的濃度,采用連續(xù)補加少量催化劑的方法,用計量泵將催化劑加入脫硫液循環(huán)泵的出口管道。在脫硫塔內,未被完全氧化的硫氫根離子與氧氣接觸后會產(chǎn)生鹽類,主要以硫代硫酸鹽為主,為防止鹽類的積聚影響脫硫效果,必須定期排出一定量的溶液。

從脫硫再生塔頂部擴大部分溢出的硫泡沫自流入硫泡沫槽,經(jīng)過液位調節(jié)器的調節(jié)后清液返回脫硫塔底,硫泡沫被槽內的攪拌器充分攪拌均勻后,根據(jù)液位間歇用螺桿泵抽出至板框壓濾機過濾掉多余的水分后,硫膏被人工卸出,包裝后外賣。

2007年底改造投入運行后,煤氣經(jīng)濕法脫硫后煤氣在濕法脫硫塔后含硫化氫一直穩(wěn)定在200-300mg/m3以下,再經(jīng)過洗氨、洗苯、洗萘后,再經(jīng)過干法脫硫后煤氣含硫化氫在20mg/m3以下。

2.有關催化劑的選擇問題

A.HPF法

HPF本身是一種脫硫催化劑的商品名稱,其中H代表對苯二酚,P代表“PDS”,F(xiàn)代表FeSO4,HPF脫硫法是液相催化氧化法,用HPF作催化劑,以氨水做氧化劑,加入一定量的鐵鹽,在脫硫和氧化兩個過程都有催化作用,但從HPF的組成來說HPF本身包含“PDS”。山西xx公司焦化廠采用濕式氧化法前脫硫工藝,煤氣經(jīng)初冷、鼓風、預冷后進行脫硫,和我公司的煤氣流程相似,催化劑采用HPF,開工半年后運行的脫硫效率在95%以上,產(chǎn)生的兩鹽廢水較少,可直接摻混到煤場,但從現(xiàn)場的運行情況來看,雖然液相輸送管道采用白鋼,但仍有腐蝕。雖然介紹HPF不產(chǎn)生腐蝕,但由于對苯二酚的穩(wěn)定性較差,苯環(huán)上的氫易與雙氧水反應產(chǎn)生腐蝕酸,使氧化能力迅速下降,對苯二酚易自己聚合反應而造成損失,因此脫硫液中的對苯二酚含量需嚴格控制,且對苯二酚氧化HS—的反應速度較慢,當反應量不足,大量的HS—進入再生器,氧化生成硫代硫酸鹽,造成副反應高,硫回收量低。HPF法采用與改良ADA完全相同的工藝流程。

B.栲膠法(TV)

栲膠法是我國使用最多的脫硫方法, 栲膠法主要有堿性栲膠脫硫(以橡栲膠和偏釩酸鈉作催化劑)和氨法栲膠(以氨代替堿)兩種。

栲膠是植物的提取固體物,主要成分為丹寧,是化學結果十分復雜的化合物。栲膠法溶液的主要組分是堿度、NaVO3、栲膠。曲靖大為焦化制氣公司采用PDS+栲膠,脫硫效果98%,運行穩(wěn)定。

栲膠是野生植物,資源豐富,無毒,價廉易得,因而運行費用比HPF、ADA低。栲膠法脫硫沒有硫堵塔問題。栲膠法脫硫栲膠需要預處理才能添加到系統(tǒng)中去,否則會造成嚴重的溶液發(fā)泡。栲膠脫硫腐蝕性小,但隨著溶液中的副反應物和其他的雜質的增加,溶液的腐蝕性增加,其中硫酸鈉含量高是造成腐蝕的主要因素。

C.PDS法

PDS本身也是一種脫硫催化劑的商品名稱,主要成分是酞菁鈷磺酸鹽金屬有機化合物,可加入到氨水或堿性溶液中進行氣體脫硫,目前我國有上百家公司用PDS進行濕式氧化法進行脫硫。

PDS法工藝特點

通過考察發(fā)現(xiàn)PDS法目前在工業(yè)上一般與ADA、栲膠及HPF配合使用,PDS可與其它化合物配合成活性更好的催化劑,只需在原溶液中加入微量的PDS即可,因此消耗費用較低。PDS活性好,用量少,消耗低。在脫硫工藝中, PDS的濃度僅為10—15PPm,且1kgPDS可脫除H2S 3.4噸。PDS比ADA及栲膠節(jié)約催化劑成本30-40%。脫硫過程中生成單體硫易分離,硫磺不堵塔。硫代硫酸鹽、硫氰酸鹽不會大量積累(不生成硫酸鹽),廢液可控制不排放。

PDS無毒,脫硫液對設備腐蝕較輕。

各種催化劑的參數(shù)比較

 

方法 ADA 栲膠 PDS
H2S含量/[g/m3] ≤5.0 ≤5.0 0.1~20
空塔速度/[m/s] ≤0.5 ≤0.5 0.6~0.8
氣體停留時間/s >30 >30 ≥12
再生時間/min 30 30 ≥10
液氣比L/[ m3標] 20~30 20~30 20
硫容/[g/L] 0.3~0.4 0.3~0.4 0.6~1.0

D.“888”法

“888” 本身也是一種脫硫催化劑的商品名稱,是東北師范大學研制,同PDS的脫硫機理一樣,PDS的主要成分為雙核酞菁鈷類,“888”是PDS的升級產(chǎn)品,具有載氧量大、廢水產(chǎn)生量少,對設備腐蝕性小等優(yōu)點,“888”是一種新型改進型的催化劑,比PDS具有更高的活性,單獨使用888催化劑更佳。“888”廣泛用于化肥行業(yè)。采用“888” 催化劑,H2S氧化后產(chǎn)物為多硫,硫容兼有洗塔作用,脫硫液含懸浮硫量低,同時多硫化物酸性強于硫化氫,對塔中的硫垢有清洗作用。“888” 催化劑能在催化劑濃度極低的情況下(ppm),快速、高效地完成脫硫反應。

(四)濕式氧化法脫除H2S與公司現(xiàn)有的工藝流程的銜接

1.煤氣中H2S的脫除,采用本次改造的工藝即濕式氧化工藝。

2.煤氣中NH3的脫除,利用老系統(tǒng)中的蒸氨工藝產(chǎn)生的廢水進行脫除(與AS法中氨的脫除工藝相同)。

3.脫除H2S所用的堿源同AS法一樣,不需要額外的堿源,而是利用系統(tǒng)本身(預冷塔)產(chǎn)生的氨水。煤氣系統(tǒng)中產(chǎn)生的氨水為稀氨水,揮發(fā)氨含量在4-7g/l.

(五)工藝運行評價

濕式氧化工藝能否達到合適的脫硫效率,如98%的脫硫效率,必須從關鍵工藝參數(shù)能否保證方面來看。

1.煤氣溫度。濕式氧化工藝要求的煤氣溫度在27-30℃,而煤氣鼓風機后煤氣溫度有10-15℃的差別,因此本工藝中增加了煤氣預冷設施,需要換熱面積在600m2左右的間冷預冷器,可將煤氣溫度降到合適的要求范圍內。

2.煤氣中氨硫比。為保證足夠的脫硫效率,必須有足夠的氣相氨硫比,現(xiàn)在的煤氣系統(tǒng)中,氣相氨硫比0.6—1.4之間波動,為控制好煤氣中足夠的氨硫比,可通過穩(wěn)定煤氣初冷器的操作,使初冷器后煤氣溫度控制在適當偏高的22--25℃的范圍內?杀WC氨硫比>1或大于1,基本可保證98%的脫硫效率。

3.脫硫液的質量。為保證脫硫液中H2S分子的充分解離,脫硫液必須有足夠的堿度,即脫硫液pH值在8-9左右,可保證95%左右的分子解離。

4.濕式氧化工藝的關鍵設備,脫硫塔和再生槽使用比較成熟。

因此,關鍵部分控制好,可使煤氣中H2S的脫除效率保持在98%以上,高于A.S法循環(huán)洗滌中90%的脫硫效率。

(六)環(huán)保評價

整個濕式氧化工藝中不存在氣相污染。

在本工藝中,因為煤氣中組份的復雜,溫度控制等因素,難免發(fā)生副反應,而副反應產(chǎn)物(主要為硫代硫酸氨和硫氰酸氨)在脫硫液中的積累,勢必影響到脫硫液中催化劑的活性,因此必須進行脫硫液的外排,產(chǎn)生相應的廢水,這是客觀存在的。關鍵在于選擇合適的催化劑,嚴格操作來抑制副反應的發(fā)生,使廢水的產(chǎn)生量控制在最低限度。通過合適的調整后,本工藝產(chǎn)生的廢水量約生產(chǎn)1噸硫磺產(chǎn)生0.5噸廢水,全年可產(chǎn)生400—500噸廢水,廢水的總量比較小,可通過集中排放煤場或進入熄焦水池,達到廢水零排放。

采用本工藝后,干式脫硫塔更換脫硫劑每年減為一次,即可保證外供城市煤氣硫含量要求,大大減少了固體廢脫硫劑的排放,每年減少約900噸。

(七)運行成本及效益估算

運行成本(年) 產(chǎn)品收入(年) 效益(年)
干塔脫硫劑 120t×1500=18萬 硫1000t×400元/t=40萬 -278.5萬元
催化劑 0.9t×45萬=40.5萬
電耗 350kw /h 年=215萬
維修費 25萬
人工成本 8人×2.5萬=20萬
合計 318.5萬元 40萬元

雖然經(jīng)濟是負效益,但環(huán)保效益明顯,同時與干塔脫硫相比,從干塔脫硫劑更換上看,每年節(jié)約脫硫劑更換費用142萬元。

(八)運行數(shù)據(jù)

 
時間 項目
硫代硫酸銨(g/L) 硫氰酸氨(g/L) 催化劑濃度(ppm) pH 懸浮硫(g/L) 揮發(fā)氨(g/L) 塔后硫化氫(mg/Nm3)
3.3 84.53 109.55 22.13 8.81 1.79 4.12 3.68
3.4 88.01 115.53 31.05 8.8 1.5 4.94 32.62
3.5 78.43 104.28 24.62 8.77 3.12 4.53 16.54
3.6 74.07 99.01 26.5 8.79 1.1 3.3 3.69
3.7 69.71 83.21 23.39 8.77 1.74 3.3 3.07
3.1 100.21 115.43 28.43 8.75 0.83 7.83 187.08
3.11 95.86 119.18 25.32 8.7 0.96 7.8 26.04
3.12 95.79 116.42 31 8.71 0.78 5.52 17.37
3.13 116.77 118.47 37.53 8.66 1.07 6.51 372.7
3.14 132.46 130.79 21.12 8.55 1.12 3.71 3.74
3.17 98.47 122.4 30.21 8.6 1.48 3.96 238.77
3.18 128.1 127.4 27.44 8.64 0.73 3.79 296.77
3.19 132.46 130.79 21.22 8.55 1.12 3.71 191.5

通過以上實際運行的部分數(shù)據(jù)看出, 濕法脫硫系統(tǒng)運行穩(wěn)定,兩鹽含量基本維持在250(g/L)以下。產(chǎn)生的脫硫液廢水排放到煤場,對原料煤加濕保證入爐煤水份(每天1噸左右)。由于電捕焦油器運行良好,所以硫膏的顏色比較純正,每天保持在2噸以上的產(chǎn)量。催化劑采用長春東獅科貿實業(yè)有限公司東北師范大學實驗化工廠的“888”,開工以來設備腐蝕少,維修工作量少,廢水產(chǎn)生量少,徹底解決了公司的氨硫改造難題。

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