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電除塵器除塵效率低的原因分析及改造實踐

更新時間:2010-12-31 10:15 來源: 作者: 牟文字 代炎華 郭善好 閱讀:7618 網(wǎng)友評論0

摘要:文章介紹了首秦公司燒結(jié)機頭280m=電除塵器在在實際運行中暴露的問題,并且結(jié)合影響除塵器除塵效率的因素進行分析,提出了合理的改造方案。實踐證明:經(jīng)過改造后的電除塵器,運行更穩(wěn)定、高效,除塵效率由以前的68%提高到現(xiàn)在的 98%以上,外排煙塵得到了有效控制,同時也大大地降低了運行成本,取得了一定的社會與環(huán)保效益。

關(guān)鍵詞:電除塵器,改造,外排煙塵,環(huán)保效益

1前言

電除塵器因具有凈化效率高,阻力損失小、處理煙氣量大、自動化程度高等特點。在鋼鐵企業(yè)的燒結(jié)廠得到了廣泛應(yīng)用。首秦公司燒結(jié)部在150m2結(jié)機機頭裝備了一臺 280m2的臥式雙室三電場電除塵器。電除塵器采用大C型板與四齒RS芒刺線相配的極配方式,灰斗采用電加熱板加熱,并且每個灰斗下部有手動插板閥和星型卸灰閥與輸灰管道相連接,然后依靠氣力輸送至公司的吸塵罐車內(nèi)進行遠程運輸。

2存在問題

自投產(chǎn)以來,由于各方面的原因,暴露出了該電除塵器除塵效率低,無法正常驗收的多處問題:

l、漏風(fēng)量大,漏風(fēng)率高(最大時達到 50%左右),不僅增加了風(fēng)機的運行負荷,增加了廠用電量,還加大了引風(fēng)機葉片的磨損,減少了引風(fēng)機的使用壽命。

2、陽極振打振打力不足引起極板上積灰嚴重,尤其是極板上部與頂部,嚴重影響了極板的收塵效率和加劇了反電暈現(xiàn)象的發(fā)生,這是引起電除塵器除塵效率低,外排煙塵超標(biāo)的主要原因。

3、粉塵在電場內(nèi)的二次揚塵現(xiàn)象嚴重,尤其是當(dāng)灰斗下部漏風(fēng),使灰斗內(nèi)的積灰被再次卷入電場,引起二次揚塵,最后隨氣流一起進人煙囪,使外排超標(biāo)。

4、灰斗積灰板結(jié)現(xiàn)象時有發(fā)生,引起灰斗堵灰。排灰不佳,而且也加大了操作工的勞動強度。

5、灰斗加熱板損壞嚴重,加熱板內(nèi)的電阻絲在灰斗振動器的振動下,經(jīng)常出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,使加熱板失去加熱作用,灰斗內(nèi)積灰嚴重,經(jīng)常性的造成堵灰。

6、煙氣溫度偏低,導(dǎo)致起暈電壓電流升高,有時超過變壓器負荷而導(dǎo)致電除塵器部分電場停止工作,降低了除塵器的作業(yè)率。

7、專業(yè)管理不到位,維檢工作不及時,由于沒有專業(yè)的維檢單位,在遇到問題時,不知道如何下手,對部分設(shè)備檢修不及時,使電除塵器經(jīng)常帶病工作,降低了除塵效率。

3原因分析

由于電除塵器的除塵效率與燒結(jié)工藝特征、煙氣的性質(zhì)、粉塵特性、運行條件以及設(shè)備本身情況等狀況有密切的關(guān)系,現(xiàn)就從以下幾個方面分析:

3.1原料配比

由于首秦公司燒結(jié)原料采用全進口礦燒結(jié),成分較穩(wěn)定,變化也不大。但是這些礦粉中存在的影響電除塵器除塵效率的成分較多,尤其是秘魯粉中臺有的較多的Na20、 K20等堿性氧化物,這種粉塵在電除塵器內(nèi)富集(含量達到30%左右),不僅對極線極板有較強的腐蝕性,而且由于粉塵比重輕,顆粒細小,易引起嚴重的二次揚塵,捕集困難。

3.2煙氣性質(zhì)

3.2.1煙氣溫度

煙氣的溫度對電除塵器的除塵效率有很大的影響。從電除塵器的運行記錄和實際情況可看出:當(dāng)煙氣溫度低于80℃時,起暈電壓明顯上升,有時超出變壓器負荷,導(dǎo)致電場由于輸出欠壓麗停止工作。經(jīng)過對部分漏風(fēng)點的處理后,煙氣溫度得到了提高,除塵效果也得到明顯改善。

3.2.2煙氣濕度

由于燒結(jié)混料過程中,為了提高混合料溫度而加入了過量的水蒸汽,導(dǎo)致煙氣中水分增加,除塵效率有所提高。但由于除塵器保溫不好,且存在嚴重的漏風(fēng)問題,使煙氣溫度易達到露點以下,使電除塵器的電極系統(tǒng)及殼體產(chǎn)生腐蝕。

3.3粉塵特性

經(jīng)過對捕集的粉塵所做全分析可看出:粉塵比電阻較高(達到1011一1012Ω·cm),使起暈電流通過煙塵層受到限制。由于粉塵的絕緣性,煙塵到達極板后,放電較慢,甚至保持原有的電荷性。再加上粉塵的粘附性較強和除塵器振打力不足等因素,粉塵在極板上大量聚集,使煙塵層與集塵板之間形成較強的電位降,煙塵層內(nèi)的電場強度也隨之增加。當(dāng)電場強度增大到煙塵的耐壓強度時,煙塵層被擊穿,逆向電荷從極板上飛出,與粉塵攜帶的電荷中和,阻礙了塵粒向集塵極的正常運動,除塵效率急劇下降,引起了電場反電暈。

3.4設(shè)備性能的影響

電除塵器性能的優(yōu)劣是影響除塵器除塵效率高低的主要因素,現(xiàn)就從首秦公司的 280市電除塵器所出現(xiàn)的設(shè)備問題方面進行分析。

3.4.1漏風(fēng)

除塵系統(tǒng)和設(shè)備漏風(fēng)不僅增加風(fēng)機負荷,使處理煙氣量增加,流速加大,影響電場內(nèi)氣流速度和溫度分布不均,還導(dǎo)致局部冷凝結(jié)露腐蝕設(shè)備。經(jīng)檢查,280m2電除塵器由于煙氣的沖刷和腐蝕,在殼體上和焊縫處出現(xiàn)了多處漏風(fēng)點;由于熱脹冷縮及膨脹節(jié)的剛度不足和煙氣腐蝕等原因,造成除塵器進出風(fēng)口、煙氣管道的法蘭、引風(fēng)機入口法蘭和膨脹節(jié)之間產(chǎn)生大量漏風(fēng);由于生產(chǎn)操作人員把煙道灰斗內(nèi)積料全部放空所引起的漏風(fēng);由于除塵器灰斗下閘板閥、卸灰闕與輸灰變徑管連接密封不嚴引起的漏風(fēng),更嚴重引起了灰斗內(nèi)積灰的二次揚塵。最嚴重時漏風(fēng)率達到50%之多,嚴重影響了除塵器的除塵效率與正常運行。

3.4.2電極振打裝置

足夠的電極振打力和振打加速度是及時清除極板表面積灰,防止產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象的有效保證。由于280m2電除塵器極板高度達 15m,而陳塵器在設(shè)計過程中只安裝了一套底部振打,其振打力遠遠不能滿足實際運行的要求。極板積灰現(xiàn)象嚴重,尤其是極板上部與頂部,集塵板上積灰最厚時達到30mm 以上,再加上由于粉塵比重輕和二次揚塵,加劇了電場內(nèi)部的反電暈現(xiàn)象的產(chǎn)生。

3.4.3卸灰系統(tǒng)

灰斗加熱方式不佳和排灰的不及時,使灰斗內(nèi)積灰時常出現(xiàn)板結(jié)現(xiàn)象,堵塞卸灰管道和插板閥,不僅是卸灰困難,罐車吸灰受阻,而且還造成灰斗內(nèi)積灰增加甚至灰滿,出現(xiàn)托電場,陰陽極之間短路,電場無法運行.影響除塵器的作業(yè)率。

4改造措施:

針對以上出現(xiàn)的問題和分析的原因,采取了以下相關(guān)的措施和改造方案:

1、先后分三次利用設(shè)備檢修時間,對進出口的四個膨脹節(jié)進行了更換,并對法蘭連接處采用膨脹膠進行密封;卸灰系統(tǒng)也應(yīng)用了有效的處理措施;電場內(nèi)部開焊處也進行了補焊,從一定程度上控制了漏風(fēng)現(xiàn)象,提高了局部煙氣溫度,防止二次揚塵。

2、在頂部每個電場安裝四臺聲波清灰器,側(cè)部兩電場之問每側(cè)各裝兩臺聲波清灰器。補充了除塵器中上部振打力不足、分布不均的缺陷,對于及時清除極板積灰,抑制二次揚塵。防止電場反電暈和電暈封閉現(xiàn)象的發(fā)生起到了顯著的作用。

3、原料配比進行適當(dāng)?shù)淖兓?。對于影響除塵器除塵效率的“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;一秘魯粉進行逐步的減少,由最早的40%下降至20%。最后下降到10%,并配人10%的揚地粉作為補充。另外,經(jīng)觀察,除塵灰的配加也是影響除塵效果的重要因素,我們也做了適當(dāng)?shù)呐浔茸兓?/p>

4、將灰斗的電加熱改為蒸汽加熱,減少灰斗加熱的故障率,提高灰斗溫度,防止粉塵在灰斗內(nèi)結(jié)露、受潮而板結(jié)影響下灰。

5、增加卸灰次數(shù),使灰斗內(nèi)積灰保證在低料位。這樣既能保證灰斗內(nèi)積灰及時清除,防止托電場,又能保證灰斗密封性,防止灰斗下部漏風(fēng)和二次揚塵。

6、加強除塵設(shè)備的管理。制訂合理的操作規(guī)范和執(zhí)行制度;對除塵器的運行情況進行隨時監(jiān)視、記錄,如有異常,隨時采取相關(guān)措施,保證設(shè)備運行穩(wěn)定;加強對燒結(jié)生產(chǎn)操作的管理,使進口煙氣在除塵器設(shè)計要求之內(nèi)。

7、每次停機后,加強對電除塵器內(nèi)部檢查,及時處理問題,并對陽極板和陰極線進行清掃,保證除塵效率。

8、建立一支專業(yè)的維護和維檢隊伍,及時、準(zhǔn)確的處理和診斷電除塵在運行過程中遇到的“疑難雜癥”,減少了除塵器的故障率,保證了作業(yè)率。

5改造后的效果

電除塵器經(jīng)過以上改造和運行、操作的調(diào)整后,漏風(fēng)、堵灰、極板積灰等現(xiàn)象得到了顯著改善,電流、電壓運行也趨于正常,除塵效率得到了顯著提高。改造前后。絡(luò)塵器外排濃度監(jiān)測結(jié)果變化情況如下表。

從上表和曲線圖中可看出,除塵器經(jīng)過改造后,每次監(jiān)測的煙氣外排濃度均低于改造前的監(jiān)測濃度。除一次由于燒結(jié)設(shè)備短暫故障,風(fēng)機開關(guān)閘門的影響外,其他七次監(jiān)測結(jié)果均低于國家煙塵外排標(biāo)準(zhǔn),并且已經(jīng)達到了設(shè)備的設(shè)計范圍以內(nèi),其中一次測得的最低外排濃度達到了20.65mg/m3,遠遠低于國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備設(shè)計范圍。尤其在安裝聲波清灰器和變料以后,除塵器運行電壓和電流得到明顯的變化,除塵效率也大大的提高。

6結(jié)語

影響電除塵器除塵效率的因素是多方面的,而且也是隨著生產(chǎn)的變化和設(shè)備的磨損老化不斷出現(xiàn)的。以上幾個因素只是隨著生產(chǎn)出現(xiàn)的常見設(shè)備問題,對于原料配比的影響還需在以后的生產(chǎn)、設(shè)備運行過程等多方面入手,及時處理出現(xiàn)的新的問題、新的故障,以便使電除塵器達尹。更優(yōu)工作環(huán)境,發(fā)揮其應(yīng)有的貢獻,創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益、環(huán)保效益與社會效益。

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