焦化廢水生物脫氮系統(tǒng)冬季的快速達標排放
1 概況
萊鋼焦化廠2006年11月新建成1套年產(chǎn)焦炭120萬t的焦化系統(tǒng),包括JN60-Ⅱ型(60孔)焦爐2座、與之配套的煤氣凈化系統(tǒng)、焦化廢水處理系統(tǒng)。其中焦化廢水處理系統(tǒng)由溶劑脫酚、蒸氨、生物脫氮3部分組成。
新建的生物脫氮系統(tǒng)設計處理原水能力為70 t/h,采取AA/O工藝,由預處理、生化處理、后混凝沉淀處理、污泥脫水等4個單元組成。具體工藝過程為:蒸氨廢水和其它廢水混合進入酚水槽,經(jīng)過預處理階段(氣浮除油、壓浮除油),除去廢水中的油;然后用泵打入?yún)捬醭?。在厭氧池?nèi),降解污水中一部分有害物質(zhì),同時提高污水的可生化性。厭氧池出水用泵打入缺氧池,以進水中的有機物作為反硝化的碳源和能源,以回流水中的硝態(tài)氮作為反硝化的氧源,在缺氧池內(nèi)進行反硝化反應,使廢水中的氨氮,COD等污染物得以除去和降解。同時在缺氧池內(nèi)可以除去部分有機物,減輕好氧池負荷。缺氧池出水和二沉池的回流污泥一同進入好氧池,在好氧菌的作用下進行硝化反應,同時在此除去部分有機物和絕大部分的酚、氰污染物。從好氧池流出泥水混合物進入二次沉淀池,進行泥水分離,上部清液大部分回流到缺氧池進行反硝化反應,剩余廢水流入混凝反應池,在此加入混凝劑,進一步除去水中的懸浮物之后送到熄焦池(或外排)。其反應分兩步進行,機理如下:
第1步,硝化反應:亞硝化菌將氨氮氧化成亞硝酸鹽;亞硝酸鹽在硝化菌的作用下,進一步轉(zhuǎn)化為硝酸鹽。
NH4++1.5O2→NO2-+H2O+2H+;NO2-+0.5O2→NO3-
第2步,反硝化反應:亞硝酸鹽、硝酸鹽在反硝化菌的作用下,被還原為氣態(tài)氮。
NO2-+3H(電子供體-有機物)→1/2N2↑+H2O+OH-
NO3-+5H(電子供體-有機物)→1/2N2↑+2H2O+OH-
萊鋼焦化廠生物脫氮工藝流程見圖1。
![]() 1—射流凈化機;2—其它廢水井;3—酚水槽;4—調(diào)節(jié)池;5—浮選池;6—厭氧吸水井;7—厭氧池;8—堿液池;9—缺氧池;10—好氧池;11—鼓風機;12—二次沉淀池;13—污泥回流井;14—污泥濃縮池;15—混合反應池;16—混凝沉淀池;17—處理后水池;18—污泥脫水機。 |
圖1 生物脫氮工藝流程
2 投產(chǎn)前、后存在的問題
1)生物脫氮系統(tǒng)與焦爐、煤氣凈化系統(tǒng)相比,由于施工場地騰出較晚等原因,建設較遲,且施工進度緩慢。要等到系統(tǒng)全部建設完工再投料生產(chǎn),則焦化系統(tǒng)投產(chǎn)后產(chǎn)生的工序廢水無法進行處理。根據(jù)建設項目環(huán)保“三同時”的相關規(guī)定,焦爐無法加煤生產(chǎn),對后續(xù)工序影響巨大。
2)按照以往生物脫氮系統(tǒng)開工經(jīng)驗,必須有一定的原料廢水做開工儲備,分階段在好氧池內(nèi)投入原料廢水培養(yǎng)馴化活性污泥,直至達到滿負荷處理條件。這樣帶來的問題是無法使煉焦過程中產(chǎn)生的廢水在第一時間處理合格,熄焦水的質(zhì)量難以得到保證。
3)投料開工的時間恰逢嚴冬,氣溫、水溫太低?;钚晕勰嘣?5~35 ℃時活性最高,分解有害物質(zhì)的能力也最強。隨著溫度的降低,活性也逐漸降低,至15 ℃時微生物已幾乎沒有活性,甚至會引起微生物死亡。
3 采取的措施
1) 根據(jù)工程建設、設備管道安裝的進度,結(jié)合2座焦爐的加煤出焦時間,最終確定先開1套AA/O系統(tǒng),待第2座焦爐加煤出焦前再開第2套。每套系統(tǒng)先開O段(好氧段)、再開A段(缺氧、厭氧段)、最后開絮凝沉淀、污泥脫水系統(tǒng)。同時與工程建設部門及時聯(lián)系、溝通,工程建設部門按照開工順序,分先后、主次,施工、安裝,使生物脫氮系統(tǒng)的開工工作與工程建設在一個時間段內(nèi)同時進行。
2)為保證煉焦過程中產(chǎn)生的廢水在第一時間處理合格,改善熄焦水的質(zhì)量,改進了此次的方案。傳統(tǒng)開工方法,是一邊向好氧系統(tǒng)加污泥,一邊進廢水進行處理。開工初期,污泥體積少,廢水處理量也很小。經(jīng)過分析論證,決定提前向好氧池中投加污泥(微生物),并投加適量的磷、葡萄糖等微生物所必需的養(yǎng)分,間歇曝氣使好氧池保持溶解氧在2~4mg/L,對活性污泥進行培養(yǎng)、馴化,確保焦爐投產(chǎn)時,廢水全部進行處理。
3)針對氣溫、水溫太低,不可避免地影響微生物活性的情況,對微生物活性進行控制。前期采取直接在好氧池內(nèi)通入蒸汽升溫的方式,后期通過開升溫后的回流污水(回流污水在缺氧吸水井內(nèi)有間接加熱的蒸汽管)來保證好氧池內(nèi)的溫度。但是如果在沒有廢水的情況下投加污泥,由于微生物所需生存環(huán)境不能達到要求,將會造成污泥大面積死亡。所以此階段必須控制微生物的活性,而調(diào)節(jié)環(huán)境溫度是控制微生物的最為普遍的途徑。最終確定:將好氧系統(tǒng)溫度控制在10~15 ℃左右,在降低污泥活性的同時,又能夠保證污泥存活。實施過程如下:
2006年11月26日,生物脫氮系統(tǒng)好氧池完成施工,11月27日,開始向好氧系統(tǒng)投加污泥,至12月7日結(jié)束。由于天氣寒冷,好氧系統(tǒng)溫度很快降至15 ℃以下,為了不使溫度降得過低,采用加循環(huán)水(30 ℃)和臨時蒸汽來保證好氧系統(tǒng)溫度在10 ℃左右。通過控制風量和鼓風機開停機時間來控制水中溶解氧含量。在投加污泥過程中,及時監(jiān)測數(shù)據(jù),觀察微生物狀態(tài)。經(jīng)過幾天的運行后發(fā)現(xiàn),污泥結(jié)構(gòu)松散,不易沉降,說明污泥活性已很低,污泥只是懸浮于水中,沒有浮于表面,說明污泥仍存活。達到了開工前設想的目標。
2006年12月3日,新建焦爐投產(chǎn),開始提高好氧系統(tǒng)溫度,恢復污泥活性。廢水加入和污泥活性提高同時進行。12月9日,蒸氨廢水進入生化系統(tǒng),直接進入好氧池。8 h后,二次沉淀池出水。按計劃將所有出水由回流污水管引入缺氧給水井,開啟缺氧泵打入缺氧池,待缺氧池進水一半以上時,開啟缺氧給水井蒸汽進行加熱。10 h后,缺氧池滿,加熱后的溫水進入好氧池。2 d后,好氧池溫度達到20 ℃,好氧池進蒸氨廢水40 h,池內(nèi)廢水指標已基本能滿足需要。將此稱為“延遲升溫,創(chuàng)造環(huán)境”。此種進水和升溫方式,不但為好氧系統(tǒng)創(chuàng)造了條件,而且由于缺氧池溫度適宜,也為缺氧池開工打下了良好基礎。
開工初期,由于廢水處理量偏少,根據(jù)焦爐熄焦用水的需要,還需兌入一定量的稀釋水,好氧池內(nèi)微生物的活性恢復較快。所以,系統(tǒng)出水一開始進入處理后水池的水就達到了指標要求,并一直保持。實現(xiàn)了預定的系統(tǒng)出水第一時間合格的目標,保證了焦爐熄焦用水的水質(zhì)水量。
隨后,缺氧以及后序系統(tǒng)工程完成后,向缺氧池內(nèi)輸送部分污泥,并開啟循環(huán)掛膜泵對填料實施掛膜,歷經(jīng)7 d后,出水氨氮達到了15 mg/L以下,達到國家一級排放標準。
4 結(jié) 語
此次生物脫氮系統(tǒng)的冬季開工,創(chuàng)新的開工方案合理、可行,創(chuàng)出了同行業(yè)達效的最快記錄,同時萊鋼焦化廠新建焦化工序廢水也順利實現(xiàn)“零排放”。但還有如下問題值得關注、商榷:
1)作為生物脫氮上道工序的蒸氨系統(tǒng)必須運行固定銨分解,使生物脫氮系統(tǒng)主要的原料水-蒸氨廢水氨氮含量保持在300~450 mg/L范圍內(nèi),否則系統(tǒng)進水總鹽度會遠遠超過規(guī)定值的上限,嚴重影響缺氧、厭氧單元,最終使污泥活性體積下降且泥齡縮短,脫氮效率下降。
2)應注意定期檢測進水硫化物含量。硫化物對生化處理有明顯的不利影響,當硫化物的含量達到一定值時,會嚴重抑制微生物的生理活性。因此污水原水中硫化物的含量開工前必須進行確認。
3)由于回流污水會夾帶少量活性進入缺氧池,所以污泥缺氧池在不特別倒入污泥的條件下,只要開啟污水回流,即可發(fā)生反硝化反應,致使系統(tǒng)pH值迅速下降。因此,開回流污水前,必須備好充足的堿源并確保加堿設備管道通暢,及時調(diào)節(jié)系統(tǒng)的pH值,使之維持在6.5~7.5之間。
4)建議取消前置厭氧段。厭氧段和缺氧段的主要作用是將不易降解的大分子物質(zhì)水解為小分子物質(zhì),同時對污染物也有一定的去除作用。但實際上厭氧段的水解是沒必要的,一方面對氨氮沒有任何去除作用,浪費了反應時間;另一方面其將易降解的一部分有機物去除了,對后續(xù)也需要碳源的生物脫氮不利。再者,厭氧菌難以培養(yǎng)、馴化,原料水水質(zhì)、水溫稍有波動,就會影響厭氧菌的活性,甚至導致其大量死亡。
5)厭氧段和缺氧段內(nèi)的生物填料和布水器不僅加大了工程投資,而且也增加了運行管理難度;更為重要的是:在正常運行條件下,填料上生物膜的“新舊更替”的水力條件難以滿足,這也使得設置有填料的厭氧池及缺氧池難以發(fā)揮預期的作用,出水氨氮、COD等指標難以保持長周期的達標。因此,建議對目前的設施進行改進。
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