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依頓電子科技有限公司線路板生產(chǎn)廢水處理工程

更新時間:2008-12-17 14:59 來源: 作者: 閱讀:3704 網(wǎng)友評論0

        依頓(廣東)電子科技有限公司是由依頓投資有限公司獨資經(jīng)營的大型高科技工業(yè)項目。公司位于中山市三角鎮(zhèn)高平化工區(qū),以生產(chǎn)經(jīng)營覆銅箔板為主的線路板,項目建成后規(guī)模為月產(chǎn)線路板約14萬m2。

        線路板生產(chǎn)廢水,以重金屬銅離子污染為主,廢水種類復雜,pH變化大,廢水達標處理有一定的難度。

        我們采用清濁分流、分類處理的物化沉淀為主工藝,結合筆者公司針對線路板廢水處理開發(fā)的新技術,完成了線路板廢水處理工程設計,并通過數(shù)月的調(diào)試,使廢水處理系統(tǒng)實現(xiàn)了穩(wěn)定運行,廢水經(jīng)處理后達到國家一級排放標準。

1 線路板生產(chǎn)工藝及污染物排放情況

        線路板生產(chǎn)工藝流程如下:

        覆銅箔板→切板→鉆孔→電鍍沉銅→干菲林(或塞孔)→圖形電鍍→蝕刻→濕綠油→絲印白字→噴錫→鍍金→ENTEK→外形加工→終檢→包裝。

        排放生產(chǎn)廢水的車間主要有:

        (1)電鍍沉銅車間主要外排含EDTA絡合物廢水、堿性母液及清洗廢水。
        (2)干菲林車間主要外排銅粉廢水、干膜母液、干膜廢水及清洗廢水。
        (3)圖形電鍍車間主要外排酸性母液、酸性廢水及清洗廢水。
        (4)蝕刻段由于采用的生產(chǎn)工藝有酸性蝕刻和堿性蝕刻兩種,其外排廢水主要有干膜廢水、酸性蝕刻母液、酸性母雜液或銅氨母液、銅氨廢水及清洗廢水。
        (5)濕綠油車間主要外排油墨母液及油墨廢水。
        (6)噴錫車間主要外排酸性母液及清洗廢水。
        (7)鍍金車間主要外排清洗廢水,一般無母液排出,全部回收。
        (8)ENTEK車間主要外排含氨廢水及清洗廢水。

        按該線路板廠的生產(chǎn)設計規(guī)模,滿負荷生產(chǎn)時,廢水排放量約15000m3/d。

2 廢水處理工藝設計

        我們將該廠的生產(chǎn)廢水分為以下幾大類:酸性廢水、干膜母液、干膜廢水、銅粉廢水、EDTA絡合銅廢水、銅氨絡合廢水、一般含銅廢水及各母液。

2.1 各類廢水預處理工藝概述

        酸性廢水、干膜母液、干膜廢水、銅粉廢水、EDTA絡合銅廢水、銅氨絡合廢水經(jīng)過預處理與一般含銅廢水混合,一起進行物化沉淀處理。

        (1)酸性廢水酸度較高,pH一般在1~2之間,其酸性可利用。在本工程設計中,用泵將酸性廢水泵入干膜廢水中,調(diào)節(jié)干膜廢水的酸度,達到節(jié)約藥劑的目的。
        (2)干膜母液、干膜廢水主要含有機污染物。干膜母液COD達8000mg/L以上;干膜廢水COD較低,一般在1500mg/L以下;這兩類廢水一般呈堿性。干膜母液、干膜廢水預處理采用工藝原理如下:有機物在干膜母液、干膜廢水中主要以R-COO-的形式存在,通過加酸調(diào)節(jié)其pH至3以下,則反應生成R-COOH;R-COOH不溶于水,且相對密度小于水,極易浮于水面,從而達到去除的目的。干膜母液預處理出水COD值一般小于1000mg/L,干膜母液的出水與干膜廢水混合再次進行預處理將COD進一步降低。干膜廢水預處理出水COD一般小于300mg/L。這樣,可確保整個廢水站總出水中的COD值小于國家的一級排放標準。
        (3)銅粉廢水,含懸浮物較多,濃度為100~1200mg/L,其預處理是用沉淀工藝將所含的大部分懸浮物分離出來,再與一般含銅廢水一起進行物化沉淀處理。預處理后出水的SS一般小于50mg/L。
        (4)絡合廢水含絡合銅離子,由于在后續(xù)的物化沉淀處理中很難沉淀,因而需要先進行破絡處理。EDTA絡合銅廢水是采用強氧化劑如次氯酸鈉,在pH為3左右時,氧化破壞EDTA絡合銅離子,經(jīng)破絡處理后的出水中絡合銅離子濃度小于2mg/L。銅氨絡合廢水中的氨比較穩(wěn)定,一般的強氧化劑不易將氨氧化,因此采用強堿調(diào)節(jié)pH,然后鼓風吹脫,將廢水中的氨去除掉。

2.2 母液回收

        將各母液分3類收集,分別為蝕刻母液、NPS廢液、其他廢雜液。這些母液含銅離子較高,一般達10g/L以上,具有回收價值。該母液交由其他公司回收,采用結晶法生產(chǎn)硫酸銅。

2.3 一般含銅廢水處理工藝設計

        設計原水水質:Cu2+≤100mg/L。水量15000m3/d。要求廢水經(jīng)處理后達標排放,即總銅≤015mg/L,pH為6~9。廢水處理工藝流程見圖1。

3 主要構筑物及附屬設備

3.1 調(diào)節(jié)池

        一般含銅廢水自集水井提升至調(diào)節(jié)池后,在池內(nèi)調(diào)節(jié)水質、水量。為使水質相對均勻,以有利于實現(xiàn)后續(xù)的自動加藥,池中采用多點布水及鼓風曝氣以強化均質作用。調(diào)節(jié)池水力停留時間為4h。曝氣采用運行穩(wěn)定、噪聲低的三葉風機。由于廢水水質呈酸性,對設備具有較強的腐蝕性,因此選用耐酸堿的化工泵。采用下沉式泵房,自灌進水,便于水泵實現(xiàn)自動控制。

3.2 反應池

        設6格,流速分6檔,分別為0.5m/s,0.4m/s,0.3m/s,0.25m/s,0.20m/s,01.5m/s;設計中考慮投加3種藥劑,分別為硫酸亞鐵、液堿和石灰,反應時間為20~30min。攪拌機選用框式攪拌,攪拌機水下部分為不銹鋼材質。

3.3 沉淀池

        沉淀池采用輻流沉淀池,中心設不銹鋼導流桶,以使配水均勻。污泥經(jīng)刮泥機刮入泥斗后經(jīng)底部污泥管輸送至集泥井,所排出的污泥含水率低。輻流沉淀池表面負荷為110m3/(m2•h),水力停留時間為3.5h。采用周邊傳動刮泥機,該刮泥機水下部分為不銹鋼材質。

3.4 虹吸濾池

        虹吸濾池采用氣水反沖洗,先氣沖,后水沖,以減少反沖廢水量。氣反沖強度:15L/(m2•s),反沖歷時6min;水反沖強度10L/(m2•s),反沖歷時6min。采用長柄濾頭濾板,以使氣水分配均勻。濾料采用均質石英砂濾料,截污能力強,濾料粒徑018~110mm,濾層厚800mm。虹吸濾池濾速采用8m/h,實現(xiàn)自動反沖洗,減輕了工人勞動強度。

3.5 中和池

        虹吸濾池后設中和池,調(diào)節(jié)廢水的pH以滿足排放要求。中和池水力停留時間為2h。

4 處理效果

        該廢水處理工程已于2000年12月投入運行,處理效果良好,2001年6月通過環(huán)保驗收。監(jiān)測數(shù)據(jù)見表1。

5 工程設計特點

        (1)該工程設計起點高,符合建設單位作為大公司的形象。
        (2)由于銅離子氫氧化物不易沉淀,因此在加藥時考慮投加硫酸亞鐵、燒堿及石灰,利用Fe(OH)2,F(xiàn)e(OH)3絮凝和共沉作用形成較大顆粒的礬花。同時,利用石灰可節(jié)省燒堿的用量,節(jié)省藥劑費用!
        (3)沉淀池采用輻流沉淀池,不易堵塞,污泥含水率低,出水效果好,運行維護費用低。
        (4)采用虹吸濾池,以將廢水中的細微懸浮顆粒物分離出來,確保出水SS達標;實現(xiàn)自動氣水反沖,不僅減輕了工人的勞動強度,而且降低了反沖水量。采用配水配氣性能更優(yōu)越的長柄濾頭濾板,使反沖更充分,更均勻,反沖廢水量少。
        (5)由于絡合銅的存在,一般的物化沉淀不易將銅離子降至0.5mg/L以下,本工程采用重金屬捕集劑(專利產(chǎn)品),投加量約10~15mg/L,可確保銅離子濃度達到國家一級排放標準。
        (6)采用隔膜泵和板框壓濾機進行污泥處理,泥餅含水率低,成形好,易于搬運,無需投加藥劑。
        (7)自動化程度高。采用計算機集散控制系統(tǒng),作到水泵自動啟閉,加藥量自動調(diào)整,虹吸濾池自動反沖洗。各種工藝控制參數(shù)和機泵運行狀態(tài)均能自動采集并顯示在主控制屏上,儲存在控制計算機硬盤1年以上,便于管理和維護。
        (8)運行費用低。包括電費、藥劑費、人工費的運行費用在1150元/m3廢水以下。

6 結語

        (1)對于線路板廢水,采用清濁分流、分類物化處理的工藝可確保最后出水達到國家一級排放標準。
        (2)相對于采用精密過濾工藝和離子交換法處理線路板廢水,本工藝投資省,運行費用低,操作簡便,易實現(xiàn)自動化操作。
 

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