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CAF-BAF工藝處理煉油污水

更新時(shí)間:2013-04-18 15:41 來(lái)源:中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 作者: 閱讀:3160 網(wǎng)友評(píng)論0

浮選法主要用來(lái)處理含油廢水中的分散油、乳化油和細(xì)小的懸浮固體物。隨著技術(shù)的進(jìn)步和高效氣浮技術(shù)的不斷完善,2000年以后建設(shè)的煉油污水處理裝置部分直接采用渦凹?xì)飧〖夹g(shù)。而B(niǎo)AF的最大特點(diǎn)是集生物氧化和截留懸浮固體于一體,具有去除SS、CODCr、BOD5和氨氮等功能。

陜西某煉油廠以原油深度加工為主,隨著煉油廠加工量的逐步擴(kuò)大和原油性質(zhì)的變化,原有的污水處理場(chǎng)工藝,已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足煉油裝置產(chǎn)生的污水處理需求。而煉油廠污水是原油煉制及加工過(guò)程中產(chǎn)生的,其特點(diǎn)主要為:污水的pH值波動(dòng)較大;污水中含油量大,乳化油成分多,且重油在油相中所占比例高;有機(jī)污染物尤其烴類(lèi)及其衍生物含量高;由于該煉油廠主要以重質(zhì)原油為原料,污水中高相對(duì)分子質(zhì)量有機(jī)污染物較多,采用傳統(tǒng)生物膜法處理難度大,因此急需探索煉油污水處理的新型工藝。

1廢水水質(zhì)

經(jīng)技改處理后,該污水處理場(chǎng)處理能力達(dá)到200m3/h,并且污水排放水質(zhì)達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)二類(lèi)污染物一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)水(原水)水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表1。

表1進(jìn)水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)

2污水處理工藝

2.1工藝流程

各生產(chǎn)裝置的含油污水自流進(jìn)入污水提升井,經(jīng)泵提升至調(diào)節(jié)罐,再自流進(jìn)入平流式隔油池處理;出水經(jīng)泵提升至渦凹?xì)飧?CAF)池加入藥劑充分反應(yīng)后,再進(jìn)入一級(jí)氣浮池、二級(jí)氣浮;二級(jí)氣浮池出水自流進(jìn)入活性污泥A池,A池出水自流進(jìn)入A池斜板沉淀池,A池出水再自流入好氧生化O池,出水自流進(jìn)入O池斜板沉淀池,再自流進(jìn)入中間集水池。中間集水池污水經(jīng)泵提升至BAF配水池,再自流進(jìn)入BAF反應(yīng)池。A/O池、BAF曝氣風(fēng)由離心鼓風(fēng)機(jī)供給。污水在BAF反應(yīng)池中進(jìn)一步降解有機(jī)物、氨氮等后,再自流進(jìn)入監(jiān)測(cè)池,檢測(cè)達(dá)到國(guó)家二類(lèi)污染物一級(jí)(新擴(kuò)改)排放標(biāo)準(zhǔn)后排放及回用,不達(dá)標(biāo)則返回提升井重新處理。工藝流程詳見(jiàn)圖1。

2.2主要構(gòu)筑物規(guī)格及設(shè)計(jì)參數(shù)

①污水提升井規(guī)格為7.5m×6m×5.6m;②調(diào)節(jié)除油罐規(guī)格為1只3000m3和1只4000m3,停留時(shí)間為8~10h,出水油分降至200mg/L;③平流斜板隔油池規(guī)格為2間21m×4.5m×2.95m,停留時(shí)間為2~3h,出水油分降至60mg/L以下;④渦凹?xì)飧〕匾?guī)格為2間100m3,停留時(shí)間1h左右,出水中油分約為20~30mg/L;⑤一、二級(jí)溶氣氣浮池規(guī)格均為2間22.7m×4.79m×3.5m,一、二級(jí)氣浮回流池規(guī)格為5m×3m×4.52m,一、二級(jí)回流量30%~50%,一級(jí)出水油分降至10~20mg/L,二級(jí)出水油分降至小于10mg/L;⑥活性污泥法A池規(guī)格為2間45m×4.5m×5.1m,斜板沉淀池2間規(guī)格為4.3m×4.5m×5.6m,停留時(shí)間為15h;⑦好氧生化O池規(guī)格為4間45m×4.5m×5.1m,停留時(shí)間為21h,出水油分10mg/L以下,氨氮15mg/L以下,CODCr60mg/L;⑧曝氣生物濾池(BAF)規(guī)格為6間6m×6m×7.51m,并聯(lián)運(yùn)行,濾料層深度3.0m,容積負(fù)荷(0.1~0.15)kgBOD/m3·d,曝氣氣水比(0.5~1.2)∶1,水反洗強(qiáng)度為8.33L/m2·s。

                                                                              圖1污水處理工藝流程圖

2.3設(shè)備配置

主要設(shè)備有:污水提升泵,型號(hào)LH0100-315-6,電機(jī)功率18.5kW,流量100m3/h;內(nèi)循環(huán)泵,型號(hào)CZ50-200,電機(jī)功率15kW,流量50m3/h;離心鼓風(fēng)機(jī),型號(hào)D80-1.5,流量4800Nm3·h-1,電機(jī)功率110kW;鏈條式刮渣機(jī),型號(hào)WL-LT-GZ,功率1.1kW;BAF反洗廢水泵,型號(hào)IH80-65-160,流量50m3/h,電機(jī)功率11kW;BAF反洗泵,型號(hào)250S-39,流量500m3/h,電機(jī)功率75kW;反洗羅茨風(fēng)機(jī),型號(hào)BK8016,流量35Nm3/h,電機(jī)功率75kW;加藥計(jì)量泵,型號(hào)DPmZSB330/1.0,流量330L/h,壓力10mPa,電機(jī)功率0.75kW。

3工藝特點(diǎn)

結(jié)合該煉油廠含油污水的含油量大、乳化油分多和COD高的特點(diǎn),該污水處理場(chǎng)的設(shè)計(jì)具有以下特點(diǎn):

①采用了“調(diào)節(jié)除油罐—平流式斜板隔油—渦凹?xì)飧?mdash;1級(jí)溶氣氣浮—2級(jí)溶氣氣浮”多種手段去除水中浮油、分散油、乳化油及非溶解性有機(jī)顆粒,將物化段出水中油分控制在10mg/L以下,減輕生化段去除有機(jī)物的負(fù)荷。

②生化處理采用活性污泥法—生物膜法處理,是污水的各項(xiàng)指標(biāo)大大降低,有利于后面的曝氣生物濾池法進(jìn)一步處理。

③BAF作為該污水處理核心構(gòu)筑物,對(duì)處理后水水質(zhì)達(dá)標(biāo)起到了把關(guān)作用。生化池的出水在BAF池進(jìn)行接觸氧化和過(guò)濾后,水中懸浮顆粒和難降解有機(jī)物得到進(jìn)一步去除,確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)。

4系統(tǒng)運(yùn)行及結(jié)果

4.1系統(tǒng)的運(yùn)行

該污水處理場(chǎng)2007年9月開(kāi)始對(duì)裝置進(jìn)行技術(shù)改造,于2009年5月份進(jìn)水調(diào)試,現(xiàn)已合格運(yùn)行,系統(tǒng)運(yùn)行良好,自動(dòng)化程度較高,操作簡(jiǎn)便。監(jiān)測(cè)池水質(zhì)采用在線與人工檢測(cè)相結(jié)合的方式。

在該污水處理場(chǎng)調(diào)試運(yùn)行前,技術(shù)人員提前進(jìn)行了燒杯實(shí)驗(yàn),確定了浮選系統(tǒng)的投藥范圍為80~150mg/L。渦凹?xì)飧〗?jīng)調(diào)試設(shè)備和培訓(xùn)操作人員后立即進(jìn)入投入運(yùn)行。BAF系統(tǒng)采用了分步掛膜法進(jìn)行掛膜培菌[4],接種了該廠污水處理一場(chǎng)活性污泥,接種后20d,系統(tǒng)掛膜成功。

4.2污水處理效果

工業(yè)運(yùn)行中主要考察含油污水中石油類(lèi)、CODCr、氨氮的處理效果。

4.2.1石油類(lèi)的去除效果

由圖2可以看出,系統(tǒng)在6月1日至12日期間,進(jìn)水的石油類(lèi)平均濃度為73.50mg/L,出水平均濃度可降至3.72mg/L,平均去除率94.94%。

                                                                                      圖2石油類(lèi)去除效果

4.2.2CODCr的去除效果

                                                                            圖3CODCr的去除效果

由圖3可以看出,系統(tǒng)在6月1~12日期間,進(jìn)水CODCr平均濃度為643.75mg/L,出水平均濃度可降至46.50mg/L,平均去除率92.78%。

4.2.3NH3—N的去除效果

                                                                                圖4NH3—N的去除效果

由圖4可看出,系統(tǒng)在12月5~13日,進(jìn)水NH3—N平均濃度為14.98mg/L,出水NH3—N平均濃度可降至7.16mg/L,平均去除率52.20%。影響NH3—N去除效果的因素有溶解氧[5]和硝化菌的量,系統(tǒng)去除率不高有可能是該場(chǎng)硝化液回流量較少,提供的硝化菌量少而引起的。

4.3運(yùn)行中的問(wèn)題及解決辦法

煉油廠平時(shí)可能因事故狀態(tài)下,短時(shí)間大量排放高濃度含油污水,對(duì)各處理單元造成沖擊致使其去除效果大幅下降。煉油廠針對(duì)這一情況建立了事故池,在來(lái)水含油濃度高時(shí),隔油池出水需要部分或全部改進(jìn)事故池,待水質(zhì)穩(wěn)定后,再排至調(diào)節(jié)罐,走完全流程處理,并且適時(shí)根據(jù)來(lái)水水質(zhì),適當(dāng)調(diào)配各種藥劑的投放量,使污水達(dá)標(biāo)排放。

5技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

該污水處理場(chǎng)廢水處理運(yùn)行電費(fèi)為0.81元/m3廢水;藥劑費(fèi)為0.29元/m3廢水,如果處理后的中水全部回用,每年可節(jié)約費(fèi)用192.7萬(wàn)元。

6結(jié)論

對(duì)于陜西某煉油廠的污水,在物化段進(jìn)行了渦凹?xì)飧〉雀咝С,其生化段采用活性污泥法、生物膜法和BAF為核心的處理工藝,污水處理技術(shù)合理、可靠。自2009年5月份進(jìn)水投運(yùn)以來(lái),運(yùn)行平穩(wěn),出水水質(zhì)能夠達(dá)標(biāo)排放,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。

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