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高濃度制藥廢水處理技術

更新時間:2014-10-11 09:56 來源:環(huán)境工程學報 作者: 閱讀:3018 網(wǎng)友評論0

高濃度制藥廢水具有水量不穩(wěn)定、氨氮濃度較高、有機物濃度高、生物毒性大等特點。  

1廢水概況  

1.1廢水水質、水量  

某抗生素生產企業(yè)排放的廢水主要來自頭孢母核原料(7-ACA)提取、結晶、頭孢合成、合成結晶廢水等。其中污染程度相對較小、污染物含量較低的進水為稀水,包括7-ACA提取廢水、頭孢合成廢水等;污染程度高、污染物濃度高的進水為濃水,包括結晶母液、含菌絲廢水(菌絲在車間內部回收)、合成結晶母液等。主要污染指標為有機污染物、懸浮物、色度、氨氮等。  

設計水量為830m3/h,其中濃水設計水量為100m3/h,稀水設計水量為730m3/h。設計進、出水水質見表1。  

1.2廢水特點及工藝選擇  

該企業(yè)廢水具有間歇排放、水質水量變化大、氨氮濃度較高、有機物濃度高、成分復雜的特點,采用“物化+生化”處理工藝,具體分析如下:  

①該企業(yè)以玉米為生產原料,生產廢水中懸浮物較多,且不同工段、不同時期廢水流量波動較大,pH值變化大,因此預處理采用格柵/氣浮工藝,首先去除廢水中的懸浮物,同時亦能去除部分COD,減輕后續(xù)工序的壓力。  

②制藥廢水COD濃度高,氨氮濃度高,而厭氧工藝是高濃度廢水中常用的工藝。IC厭氧反應器為新一代高效厭氧反應器,負荷高,對高濃度廢水有較好的去除效果。在調節(jié)池中穩(wěn)定控制廢水的溫度和pH值后提升至IC厭氧反應器,反應器內部采用傘狀布水裝置,能有效防止布水器堵塞,保證均勻布水;反應器內部含有大量顆粒污泥,廢水在上升過程中與污泥接觸,大部分有機物被降解生成CH4、CO2。  

③經一級厭氧處理后的廢水中大部分易生物降解COD被去除后,為保證好氧工藝順利進行,需要將廢水的生化性提高,故采用水解酸化工藝,為后續(xù)好氧工藝作準備。  

④廢水中氨氮濃度較高,在選擇好氧工藝時需要具備脫氮功能。CASS工藝集曝氣、沉淀、排水功能于一體,在CASS池前端設預反應區(qū),對池內微生物進行篩選,防止污泥膨脹。經過絮凝降解、硝化、反硝化等一系列復雜的微生物作用,廢水中絕大部分污染物得到去除,廢水得到凈化。  

⑤由于進水COD濃度高,水質復雜、變化大,為了保證出水水質達到排放標準,CASS池出水進入氣浮池,通過氣浮作用,進一步降低出水中的有機物和SS?紤]到殘存有機物的濃度及色度仍然不能穩(wěn)定達標,氣浮池出水進入消毒池進一步去除有機物及色度,出水最后達標排放。  

廢水分為稀水和濃水分別進水,均經過1#機械格柵和2#機械格柵,去除懸浮物與雜物后進入各自1#集水池和2#集水池。經過1#調節(jié)池調節(jié)進水的水質水量后,濃水由泵提升到IC厭氧反應器。IC厭氧反應器負荷高,可降解或者進一步去除部分高濃度的有機物和有毒物質,提高后續(xù)生化系統(tǒng)的處理效率。濃水經過IC厭氧反應器處理后進入2#調節(jié)池與稀水混合后,再一起進入水解酸化池繼續(xù)處理。  

在集水池附近設置事故池,以防因水質、水量驟變對系統(tǒng)產生的危害。水解酸化池出水在配水井中混合后進入兩級CASS池。在CASS池中進行曝氣反應、沉淀、潷水等一系列過程。出水經過2#氣浮池進一步去除剩余的難降解有機物,經過消毒后達到排放標準。機械格柵的柵渣、氣浮池的浮渣與CASS池的剩余污泥排入污泥濃縮池中進行濃縮,再經污泥脫水機脫水后外運處置,污泥濃縮池的上清液則流回調節(jié)池。各處理單元的臭氣通過臭氣管道收集到除臭間處理。  

1.3主要構筑物及設計參數(shù)  

主要構筑物及設計參數(shù)見表2。  

2調試及運行效果  

工程調試主要內容為IC厭氧反應器及CASS池污泥的馴化。在運行過程中容易出現(xiàn)生化系統(tǒng)污泥濃度低及IC塔酸化問題,主要原因是有時該企業(yè)進水中的氨氮含量與有機物含量失衡,COD及NH3-N濃度過高,需要投加合適的磷等營養(yǎng)物質及調節(jié)pH值,保證微生物正常生長的需要。具體參見http://www.dowater.com更多相關技術文檔。  

在運行過程中,由于有生產過程中的硫酸鹽進入到廢水中,容易使厭氧系統(tǒng)崩潰,故在運行過程中應加強對運行參數(shù)的檢測,防止微生物受到毒害而影響運行效果。  

該工程于2012年3月投產至今,各項出水指標均達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)的二級排放標準。具體見表3。

3經濟分析    

該工程總投資為7500萬元,其中土建投資為3800萬元,設備及其他投資為3700萬元;處理成本為3.81元/m3,其中電費為2.52元/m3,藥劑費為0.79元/m3,人工費為0.50元/m3。  

4結語  

①根據(jù)本工程進、出水水質分析,單獨使用物化法或者生物法處理均難以達到排放要求,故必須選擇物理化學以及生物組合工藝。  

②為防止硫酸鹽進入廢水處理系統(tǒng),廠區(qū)自身設有四效蒸發(fā)裝置,保證后續(xù)生化系統(tǒng)穩(wěn)定正常運行。  

③廢水中有機物含量高,采用厭氧處理工藝能有效降低污染物含量,提高后續(xù)好氧系統(tǒng)的處理效率。  

④制藥廢水中氨氮含量較高且pH值波動大,厭氧池容易產生酸化現(xiàn)象,在運行過程中應加強對運行參數(shù)的檢測。

 

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