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給水廠濾池的優(yōu)化技改與運行

更新時間:2015-02-27 18:40 來源:論文網(wǎng) 作者: 閱讀:3590 網(wǎng)友評論0

導讀:濾池濁度去除效果較差。濾池的反沖洗水頭僅1.2m。技術(shù)改造后。反沖洗水,給水廠濾池的優(yōu)化技改與運行。

關(guān)鍵詞:濾池,反沖洗水,技術(shù)改造

1 前言

烏魯木齊市某水廠始建于1985年,1987年投產(chǎn)運行,采用直接過濾工藝。1997年經(jīng)過擴建后形成完整的水處理工藝,設(shè)計處理能力8萬m3/d。工藝流程為:原水 預沉池 水力混合井 機械攪拌澄清池虹吸濾池 清水池。該水廠虹吸濾池設(shè)計規(guī)模為8萬m3/d,分為兩組,每組規(guī)模為4萬m3/d。每組濾池分為6格,共12格,單格面積為30m2,平面尺寸為5m×6m,池深5.lm。濾料采用單層石英砂濾料,濾料粒徑d=0.5-1.2mm,濾料層總厚度為900mm。,反沖洗水。卵石承托層厚度為250mm。作為控制水廠水質(zhì)的關(guān)鍵構(gòu)筑物,虹吸濾池存在出水水質(zhì)未能達標、反沖洗耗水量大以及虹吸設(shè)備工作不正常等較為突出的問題。對水廠的正常運營造成了影響。出于滿足日益提高的水質(zhì)要求及降低水廠制水成本的考慮,對原有虹吸濾池進行技術(shù)改造。

2 技改前運行中存在問題

2.1 濾后水水質(zhì)不達標

濾池濁度去除效果較差。從改造前運行的資料來看,在進水濁度≤15NTU時,其出水濁度僅達到1.2NTU,濁度的去除效果較差,特別時原水濁度較高時,濾池出水濁度相應升高,造成出廠水水質(zhì)不能達標。畢業(yè),反沖洗水。

2.2 反沖洗耗水量大、濾池過濾周期短

原有工藝中的虹吸濾池,采用真空系統(tǒng)控制進水和反沖排水的虹吸管,真空系統(tǒng)的穩(wěn)定性較差,而且建設(shè)時間較長(1985年建設(shè)),存在漏水漏氣現(xiàn)象,個別濾池己經(jīng)出現(xiàn)了無法反沖洗的狀況,濾池的反沖洗水頭僅1.2m,反沖洗時濾料懸浮層偏低,濾料的膨脹率達不到設(shè)計要求,濾料沖洗不干凈,導致濾料中沉泥越來越多,致使濾池沖洗周期為8h,沖洗時間也比正常濾池長,濾池的反沖洗水量比正常濾池多一倍多。

2.3 自動化水平低

原有濾池自動化控制系統(tǒng)設(shè)計功能簡單、整體自控等級低、效果差,無法有效的實現(xiàn)濾池的自動化運行,增加了現(xiàn)場工作強度,濾池水位誤差大,出水水質(zhì)不能保證。同時給管理和運行也帶來了很大的困難。

2.4 反沖洗水排放不徹底

反沖洗廢水采用虹吸管排除,從虹吸管工作原理分析,在反沖洗停止,排水把虹吸破壞后,勢必有部分反沖洗廢水回落到濾池中,造成反沖洗廢水排放不徹底,對過濾水質(zhì)造成影響[1]。

3 優(yōu)化技改方案

濾池優(yōu)化技改最主要的目標是提高出水水質(zhì)、節(jié)省沖洗水量兩個方面。提高出水水質(zhì)最重要的是過濾方式的選擇,按照過濾理論[2],提高濾池截污能力最好的辦法是采用反粒度過濾。畢業(yè),反沖洗水。節(jié)省沖洗水量實現(xiàn)主要在于沖洗方式的選擇,而氣水聯(lián)合反沖洗可以大大降低沖洗水量。

3.1 虹吸濾池改為反向過濾氣水反沖洗濾池

鑒于原有濾池工況差,對虹吸濾池進行改造,從節(jié)省投資考慮,不改變原有池型,對現(xiàn)有的虹吸濾池進行技改,采用深圳清泉公司的專利技術(shù)——反向過濾氣水反沖洗濾池。畢業(yè),反沖洗水。將正向過濾改為反方向過濾;增加氣水反沖洗系統(tǒng),實現(xiàn)三段式氣水反沖洗;沖洗方式為閉閥沖洗,沖洗時不排水,避免了濾料流失的問題[2]。改造后濾池剖面圖見圖1,具體實施措施如下:

反沖洗水

a改造前b改造后

圖1 濾池改造前后剖面圖

3.1.1進、出水系統(tǒng)

進水:拆除原濾池進水渠道和進水虹吸管,改為由濾池底部管道進水,每組濾池進水總管管徑為DN900,單格濾池進水管管徑為DN400,配置全數(shù)字氣動調(diào)節(jié)蝶閥控制進水。拆除原有濾池底部配水結(jié)構(gòu),將池底兩側(cè)填高1.0m,單格濾池中間部分留出B×H=0.8×1.0的進水渠道,進水管伸入池壁和此進水渠相連。

出水:在池壁兩邊內(nèi)側(cè)設(shè)兩個出水堰槽(尺寸為B×H=0.6×1.0),在池壁上開孔,接兩根濾后水出水管(DN300)。各單格濾池的出水管分別接至出水總管(DN800),總管再和原通向清水池的管道相連接。單格濾池出水管上設(shè)氣動閥板,保持單格出水的控制。

3.1.2排水及放空系統(tǒng)

排水:拆除原濾池排水虹吸管和池內(nèi)3條排水渠,將排水積水槽整體抬高,在其內(nèi)墻上設(shè)置氣動翻板排水閥,通過翻板閥將沖洗水排至外墻和內(nèi)墻間的排水槽,并從槽底部接出排水管(DN500),排入原濾池的排水渠內(nèi)。每格的沖洗水單獨排放。將原積水槽外墻的下部拆除,以擴大濾池管廊的面積,方便管道布置,改造后管廊寬度為4.9m。另外,為了避免閉閥沖洗不排水時廢水溢流到其他單元,在濾池外側(cè)池壁上開孔,設(shè)置溢流堰槽,并以管道接至排水溝渠。

放空:自濾池進水管三通處接出放空管(DN200)和反沖水排水管相連接,引入原濾池排水渠內(nèi),放空管上設(shè)氣動蝶閥。畢業(yè),反沖洗水。

3.1.3承托層及濾料

卵石承托層厚為350mm,仍然采用單層石英砂濾料,粒徑為0.8~1.65,K80=1.8,濾料厚度為1.15m。

3.2 完善反沖洗系統(tǒng)

對原有工藝管道加以改造并改變反沖洗方式,由自身水力反沖洗改為外加動力氣水反沖洗。

水反沖系統(tǒng):增加3臺反沖洗水泵(2用1備),反沖洗水管管徑為DN400,接到待濾水進水管上,每單元濾池增加反沖洗進水自動蝶閥1套。

氣反沖系統(tǒng):增加反沖洗鼓風機2臺(1用1備),每單格濾池增加反沖洗進氣自動蝶閥和排氣電磁閥1套。反沖洗氣管管徑為DN200,伸入到中間填高的進水渠中。

3.3 提高自動化水平

保留原電動蝶閥配電控制柜,將原濾池控制柜改為濾池控制柜1個,增設(shè)水頭損失儀、反沖洗鼓風機控制(配電)柜以及空壓機控制(配電)柜。建立由濾池上位機、PLC主站與PLC就地站組成的集散控制系統(tǒng)。

4 運行效果

4.1改造前、后濾池出水濁度對比

改造前后濾池出水濁度見表1、2。畢業(yè),反沖洗水。

表1 改造前進出水平均濁度(NTU)

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
進水平均濁度 6.7 4.8 4.8 3.8 5.9 6.5 72.2 8.5 9.0 9.3 9.9 5.7
出水平均濁度 1.2 0.9 0.9 0.8 1.0 1.3 1.6 1.3 1.4 1.4 1.5 0.9
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
進水平均濁度 2.2 1.7 1.2 1.7 2.9 6.6 65 80 1.4 1.0 1.5 2.1
出水平均濁度 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.4 0.9 1.0 0.3 0.2 0.2 0.3

表2 改造后進出水平均濁度(NTU)

由表1和表2可以看出,不論濾池進水濁度如何變化,出水濁度都能控制在1.6NTU以下,改造前出水平均濁度1.2NTU,改造后為0.4NTU,平均下降了67%,出水水質(zhì)達標率100%。

4.2改造前、后濾池反沖洗周期對比

改造前,濾池反沖洗周期為8h,技術(shù)改造后,濾池反沖洗周期≥36h;濾池技改后,可滿足日處理水量8萬m3的處理要求,考慮自用水水量,實際濾池日處理量約8.25萬m3,過濾濾速由原來的9.1m/h提高到10.8m/h,仍可滿足過濾工藝要求;

4.3改造前、后濾池反沖洗耗水量對比

改造前,濾池反沖洗耗水量約150m3/次.格,改造后,反沖洗耗水量節(jié)省70%以上。反沖洗水耗控制在產(chǎn)水量的2.0%以內(nèi),每年節(jié)約水量150萬m3。

4.4改造前、后濾池自動化程度對比

改造前,濾池自動化控制系統(tǒng)設(shè)計功能簡單,無法有效的實現(xiàn)濾池的自動化運行,增加了現(xiàn)場工作強度,濾池水位誤差大,出水水質(zhì)不能保證。改造后,自動化程度提高,達到“無人值守、定時巡查”的程度。

5 結(jié)語

通過對原有虹吸濾池改為反向過濾氣水反沖洗濾池的技術(shù)改造,在很大程度上改善了過濾效果,并且提高了自動化程度,提高了濾池出水水質(zhì),同時節(jié)約了反沖洗水量,帶來很大的經(jīng)濟效益和社會效益。

參考文獻:

[1]北京市市政工程設(shè)計研究院.給水排水設(shè)計手冊(第3冊)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.

[2]郭修梅.過濾技術(shù)的重大發(fā)展[J].冶金礦山設(shè)計與建設(shè),2002,34(2):32-35.

[3]許保玖,安鼎年.《給水處理理論與設(shè)計》[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1992.

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