煤化工回用水處理技術(shù)
鄂爾多斯某煤化工廠循環(huán)水場補(bǔ)水量約占總新鮮水用水量的70%,其補(bǔ)水若全部用新鮮水補(bǔ)充,將造成水資源的極大浪費。若能對該廠產(chǎn)生的廢水進(jìn)行深度處理與回用,不僅能有效地節(jié)約運行成本,且能實現(xiàn)較大的環(huán)境和社會效益?;诖耍鯛柖嗨鼓趁夯S采用勻質(zhì)池+高效澄清器+多介質(zhì)過濾器+超濾及反滲透的組合工藝對其產(chǎn)生的廢水進(jìn)行了深度處理與回用。
有效的預(yù)處理+超濾(UF)+反滲透膜(RO)的組合工藝,不僅能高效、穩(wěn)定地去除污染物,而且可避免反滲透膜的污堵,確保出水符合回用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)〔1,2,3,4〕,其在回用水處理的工程設(shè)計中得到了一定的應(yīng)用。
1設(shè)計規(guī)模及進(jìn)出水水質(zhì)
鄂爾多斯某煤化工廠回用水處理裝置進(jìn)水水源主要分為以下幾類:一是污水處理裝置出水,其出水水質(zhì)滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)的一級排放標(biāo)準(zhǔn);二是循環(huán)水場排污水;三是脫鹽水站排污水。本回用水處理裝置設(shè)計規(guī)模為160m3/h,設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)見表1,設(shè)計出水要求執(zhí)行《污水再生利用工程設(shè)計規(guī)范》(GB50335—2002)中再生水用作循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)充水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
從進(jìn)水水質(zhì)可以看出,本回用水處理裝置的水源較為復(fù)雜,其有機(jī)污染物、微生物、生物黏泥、膠體類、重金屬、硬度等物質(zhì)的污染較常規(guī)的純水要復(fù)雜和嚴(yán)重的多,對超濾前的預(yù)處理效果要求較高。
根據(jù)上述水質(zhì)特點,設(shè)計采用勻質(zhì)池+高效澄清器+多介質(zhì)過濾器+超濾及反滲透的組合工藝。
2工藝流程及主要設(shè)計參數(shù)
2.1工藝流程
本回用水處理裝置主要工藝流程見圖1。
圖1回用水處理裝置工藝流程
2.2主要設(shè)計構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)
2.2.1廢水勻質(zhì)池
進(jìn)水水源中循環(huán)水場排污及脫鹽水站排污均為間斷進(jìn)水,需加強(qiáng)均質(zhì)化處理。勻質(zhì)池設(shè)計尺寸為37.9m×7.6m×3.5m。勻質(zhì)池配套設(shè)置廢水提升泵,廢水提升泵1用1備,單臺流量為160m3/h;配套設(shè)置2臺潛水?dāng)嚢铏C(jī),功率為3kW。
2.2.2高效澄清器
高效澄清器是集混凝/反應(yīng)/沉淀于一體的鋼結(jié)構(gòu)廢水處理設(shè)備,單臺處理量為160m3/h,設(shè)計出水SS≤20mg/L,設(shè)計尺寸為D6000mm×7000mm。
在高效澄清器前配套設(shè)置石灰乳加藥裝置,濃漿泵2臺,1用1備,單臺加藥量為0~3t/h;絮凝劑加藥裝置,機(jī)械隔膜泵2臺,1用1備,單臺流量為0~120L/h;混凝劑加藥裝置,機(jī)械隔膜泵2臺,1用1備,單臺流量為0~44L/h。
2.2.3多介質(zhì)過濾器
多介質(zhì)過濾器用于去除水中的懸浮物和膠體,濾料采用無煙煤和石英砂。多介質(zhì)過濾器2臺,設(shè)計單臺處理量為80m3/h,設(shè)計濾速為10m/h,采用氣水反沖洗。多介質(zhì)過濾器設(shè)計尺寸為D3200mm×4200mm。
2.2.4超濾系統(tǒng)
超濾系統(tǒng)前配套設(shè)置1臺盤式過濾器,處理量為160m3/h,設(shè)計出水濁度≤3NTU,過濾精度為50μm,過濾器型式:以色列ARKAL3DF-8。
超濾系統(tǒng)設(shè)計回收率為90%,設(shè)計產(chǎn)水水質(zhì):SDI≤3,濁度≤0.5NTU。裝置凈產(chǎn)水量為144m3/h,采用DOW公司生產(chǎn)的SFP2860DOWTMUF膜組件(外壓式中空纖維膜),單只膜面積為51m2,共60支。
超濾系統(tǒng)及反滲透系統(tǒng)共同配套設(shè)置化學(xué)清洗裝置1套,含清洗保安過濾器1臺,能力為150m3/(h·套),濾芯過濾精度為5μm。
化學(xué)增強(qiáng)反洗系統(tǒng)含次氯酸鈉加藥裝置,電磁驅(qū)動隔膜泵2臺,1用1備,單臺流量為0~1600L/h;加酸裝置,電磁驅(qū)動隔膜泵2臺,1用1備,單臺流量為0~550L/h;加堿裝置,電磁驅(qū)動隔膜泵2臺,1用1備,單臺流量為0~240L/h。
2.2.5反滲透系統(tǒng)
反滲透膜前設(shè)置保安過濾器,保安過濾器過濾精度為5μm,外殼采用耐腐蝕的316不銹鋼材質(zhì),濾棒由聚丙烯噴熔制成,孔形呈錐形結(jié)構(gòu),運行流速≤10m3/(m2·h)。
反滲透高壓泵采用臥式離心高壓泵,過流部分材質(zhì)為不銹鋼,Q=150m3/h,P=1.4MPa。
反滲透裝置設(shè)計產(chǎn)水量為108m3/h,回收率為75%。1a內(nèi)設(shè)計脫鹽率≥98%,3a內(nèi)設(shè)計脫鹽率≥97%。反滲透膜采用美國DOW公司生產(chǎn)的BW30-400/34I-FR端面自鎖高產(chǎn)水量抗污染型苦咸水反滲透膜元件,設(shè)計通量為18LMH,選用膜元件162支,采用6芯裝美國CODELINE公司產(chǎn)品膜殼27支。一級二段,18∶9排列。
反滲透系統(tǒng)配套設(shè)置還原劑加藥裝置,電磁驅(qū)動隔膜泵2臺,1用1備,單臺流量為0~15.1L/h;阻垢劑加藥裝置,電磁驅(qū)動隔膜泵2臺,1用1備,單臺流量為0~7.6L/h。
2.2.6自控系統(tǒng)設(shè)置
(1)超濾系統(tǒng)。正常操作情況下,超濾裝置需要每20~60min進(jìn)行氣擦洗、水力反洗(含正沖洗、反沖洗)至少各1次,單次氣水沖洗的時間約為1min,也就是說需要在1min內(nèi)進(jìn)行約40次的不同閥門開、關(guān)操作;而超濾裝置的常規(guī)化學(xué)加強(qiáng)反洗(CEB)需要至少24h1次,這在人工運行時很難保證,所以超濾裝置的啟動、運行、氣擦洗、反洗、正洗、停機(jī)等過程均由PLC實現(xiàn)自動控制。
超濾系統(tǒng)同時設(shè)置就地儀表盤和就地操作盤,在就地儀表盤上可讀出超濾的有關(guān)工藝參數(shù),以及能在就地操作盤上操作相關(guān)的水泵和自動閥門。
(2)反滲透系統(tǒng)。反滲透系統(tǒng)的啟動、運行、沖洗、停機(jī)備用等過程也均由PLC實現(xiàn)自動控制。同時設(shè)置就地儀表盤和就地操作盤,在就地儀表盤上可讀出RO的有關(guān)工藝參數(shù),如電導(dǎo)率、流量、壓力等;在就地操作盤上能啟停RO進(jìn)水高壓泵及相關(guān)的自動閥門。
3運行效果
本回用水處理裝置已經(jīng)建成運行近1a,其水質(zhì)日常監(jiān)測結(jié)果如表2所示。運行結(jié)果表明,出水穩(wěn)定,出水水質(zhì)達(dá)到《污水再生利用工程設(shè)計規(guī)范》(GB50335—2002)中再生水用作循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)充水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
4成本分析
人工費:定員按4人考慮,工資為5000元/(月·人),人工費為667元/d;電費:本裝置平均耗電量為5440kW·h/d,電價以0.75元/(kW·h)計,電費為4080元/d;藥劑費:藥劑費以1500元/d計;損耗費:石英砂濾料以200元/d計(按0.5a的使用壽命),超濾和反滲透膜以1610元/d計(按3a的使用壽命)。合計平均處理成本為2.10元/m3。鄂爾多斯工業(yè)水價為7.95元/m3,本裝置的經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。具體參見http://www.dowater.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
5小結(jié)
鄂爾多斯某煤化工廠結(jié)合復(fù)雜的進(jìn)水水質(zhì)及回用水用戶的水質(zhì)要求,設(shè)計采用勻質(zhì)池+高效澄清器+多介質(zhì)過濾器+超濾及反滲透的組合工藝對廢水進(jìn)行深度處理與回用。運行結(jié)果表明,運行效果良好,脫鹽率及回收率均能達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)濟(jì)效益明顯,證明所選工藝是可行且經(jīng)濟(jì)的。
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