制革廢水組合處理技術(shù)
某制革公司以生產(chǎn)牛皮為主,制革廢水有機污染物、氨氮濃度和懸浮物較高,并具有一定的色度和毒性,屬于難處理廢水。經(jīng)過技術(shù)論證和實踐經(jīng)驗,對該項目廢水處理進行工程設(shè)計與調(diào)試,采用氣浮—氧化溝—人工濕地工藝進行處理,使其達到了《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中的一級排放標(biāo)準(zhǔn)。
1廢水特點及廢水水量、水質(zhì)
該公司制革過程分為準(zhǔn)備工段、鞣制工段和整飾工段三部分,廢水主要由脫脂廢水、浸灰脫毛廢水、鉻鞣廢水、加脂染色廢水和洗滌廢水等組成,所產(chǎn)生的量為5000m3/d。制革廢水是一種有機污染濃度、懸浮物濃度和氨氮濃度高的廢水,還含有大量難以降解的物質(zhì)(如木質(zhì)素、丹寧)和特有的對污水處理不理的無機化合物(如硫化物、鉻和酸堿等),水質(zhì)水量波動大,微生物的正常代謝常常受到抑制,處理難度較大[1]。
設(shè)計出水水質(zhì)達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)的一級排放標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計進出水質(zhì)指標(biāo)見表1。
表1廢水原水水質(zhì)及排放要求
2處理工藝流程
該公司在老廠區(qū)實施了一套廢水治理工程,工程設(shè)計水量1500m3/d,出水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)的一級排放標(biāo)準(zhǔn),由于用地和投資受到限制,綜合廢水處理工藝采用了氣浮—氧化溝—二沉,實際進水CODCr為3000~5500mg/L,出水CODCr為80~113mg/L;進水NH3-N為80~200mg/L,出水10~80mg/L。該工藝存在CODCr出水不穩(wěn)定和氨氮處理效果不理想的問題,當(dāng)水質(zhì)變化大時氨氮超標(biāo)現(xiàn)象很嚴(yán)重,COD也會微超。若進水濃度進一步提高,出水要穩(wěn)定達標(biāo)的可能性很小。該公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程,一方面在脫灰、軟化過程要添加無機銨鹽,另一方面在原料皮(牛皮)加工過程中,大量的皮膠原蛋白被分解成氨氮進入水中進入廢水中[2],因此該廢水中的NH3-N含量較高,進水NH3-N平均約130mg/L,出水要求小于15mg/L,去除率需達到88.5%。NH3-N濃度高往往會影響廢水處理效果及穩(wěn)定性,并且要達到如此高的去除效果還相當(dāng)困難,且投資成本很高。因此本工程對脫氮工藝提出了很高的要求。本工程在對老廠區(qū)的廢水運行實踐的調(diào)查及廢水試驗的基礎(chǔ)上,以分類處理和集中處理相結(jié)合為處理原則,工藝流程具體見圖1。
含鉻廢水單獨采用堿性(NaOH)水解沉淀法處理,鉻液pH控制在8.5~10.0范圍內(nèi);含硫廢水經(jīng)過投加FeSO4混凝,S2-與Fe2+結(jié)合生成的FeS通過沉淀池固液分離,從而降低鉻和S2-對生化處理的毒害影響。綜合廢水采用絮凝氣浮—氧化溝(含選擇池)—二沉池—人工濕地的組合工藝。從運行現(xiàn)狀來看,綜合廢水加強預(yù)處理措施(格柵沉淀、調(diào)節(jié)和氣浮),均勻水質(zhì)水量和去除毛、渣等懸浮物,削減部分污染負(fù)荷,為后續(xù)生物處理創(chuàng)造良好條件行;采用氧化溝(含選擇池)和人工濕地等多種生化工藝聯(lián)合處理,對降低廢水中生化抑制物質(zhì)的毒性起到了良好的效果,保證了廢水的達標(biāo)排放[3-4]。實踐證明,該組合工藝對本項目是有效的、適宜的。
圖1工藝流程示意圖
3主要構(gòu)筑物與設(shè)備
(1)格柵井:采用回轉(zhuǎn)式固液分離機兩臺HF-400型(N=0.75kW),一用一備,高峰時兩臺同時運轉(zhuǎn)。去除廢水中的毛、廢皮邊、皮屑。
(2)調(diào)節(jié)沉淀池:1座(2格),鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),調(diào)節(jié)池與沉淀池合建,既去除廢水懸浮物,又對廢水進行水質(zhì)水量的調(diào)節(jié),使得整個系統(tǒng)能夠以平均流量運行。尺寸為35.0m×12.0m×4.5m,水力停留時間10h。設(shè)污水提升泵4臺85WQ85-6-4(Q=85m3/h,H=6m,N=4.0kW),3用1備。
(3)混凝池:為CAF系統(tǒng)的預(yù)處理。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),1座2格,每格設(shè)攪拌器一臺,加藥系統(tǒng)一套。水力停留時間0.5h,尺寸為8.0m×8.0m×2.5m。
(4)CAF(渦凹)氣浮系統(tǒng):2套,每套Q=150m3/h,尺寸11.50×2.50×1.85m,停留時間為15min,N=6.6kW。CAF具有分離時間短、去除效率高等特點。
(5)選擇池:4座,單座有效容積95m3,水力停留時間1.5h,設(shè)2臺水下攪拌器QJB-1.5,N=1.5kW。
(6)氧化溝:4座,單座容積1500m3,水力停留時間21h,污泥齡20d,污泥負(fù)荷0.050kgBOD5/kgmLSS·d,污泥濃度4000mg/L,污泥回流比100%。設(shè)8臺轉(zhuǎn)盤曝氣機(兩溝式),N=22kW;8臺轉(zhuǎn)盤曝氣機(單溝式),N=15kW。
(7)二沉池:4座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),輻流式,池徑8.0m,表面負(fù)荷0.70m3/(m2·h),設(shè)4臺中心傳動垂架式刮泥機SZG-8(N=0.75kW)。
(8)人工濕地:總面積80畝,共三級,主要設(shè)計參數(shù):一級人工濕地的BOD5負(fù)荷250kg/公頃·天,塘深2m,停留時間1.0d,存活生物有水葫蘆、浮游蟲類、魚類等;二級人工濕地BOD5負(fù)荷120kg/公頃·天,塘深1m,存活生物有魚類等;三級人工濕地BOD5負(fù)荷100kg/公頃·天,塘深0.5m,存活生物有蘆葦和其他水生生物等。
4工程調(diào)試及運行效果
本工程已穩(wěn)定運行2年多時間,各項進水指標(biāo)變化幅度較大,但均能達到國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)的一級排放標(biāo)準(zhǔn),達到了預(yù)期的設(shè)計目的,順利通過了環(huán)保驗收。出水運行的監(jiān)測結(jié)果見表2。
表2廢水處理監(jiān)測結(jié)果表(單位:mg/L)
5技術(shù)經(jīng)濟分析
本工程按日處理量5000m3設(shè)計,綜合廢水直接運行費用1.66元/m3,其中電費1.12元/m3,藥劑費0.38元/m3,人工費0.16元/m3。
6結(jié)論
(1)采用氣浮一氧化溝-人工濕地組合工藝處理制革廢水,經(jīng)過2年多的運行實踐證明,該工藝成熟可靠,耐沖擊負(fù)荷性能好,處理效果顯著,能確保出水達標(biāo)排放。CODCr去除率≥97.5%,NH3-N去除率≥90%,出水水質(zhì)優(yōu)于設(shè)計要求,達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)的一級排放標(biāo)準(zhǔn)。
(2)生化處理前采取物化處理措施,有效保證了生化進水水質(zhì)的穩(wěn)定性,加上含鉻廢水和含硫廢水的單獨預(yù)處理,對整個系統(tǒng)的穩(wěn)定達標(biāo)運行創(chuàng)造有利條件。
(3)生化前設(shè)氣浮,使皮革廢水中較難生物降解、易氣泡的表面活性物質(zhì)得到較為徹底的去除,為生化的高效、少泡沫運行創(chuàng)造了有利的條件。
(4)選擇池的設(shè)置對難降解有機物能起到良好的水解作用,改善污泥的沉降性能,防止污泥膨脹。氧化溝適用于制革廢水的治理,具有污泥負(fù)荷低、抗沖擊負(fù)荷能力強、可實現(xiàn)一定程度的脫氮、運行管理方便等優(yōu)點,CODCr去除率可達90%以上、NH3-N去除率可達50%以上。
(5)深度處理采用三級人工濕地系統(tǒng),可確保廢水處理后各項指標(biāo)穩(wěn)定達到排放標(biāo)準(zhǔn)。運行結(jié)果表明,人工濕地CODCr的去除率達50%以上,NH3-N去除率達50%以上,具有運行費用低、易維護、出水效果穩(wěn)定且耐沖擊等優(yōu)點。
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