熱電廠脫硫系統(tǒng)工藝用水分析
摘要:通過分析燃煤電廠氨法脫硫工藝補水分析,使用新鮮水、循環(huán)水等作為工藝水帶入的鈣鎂離子在脫硫系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),不斷被濃縮,導致脫硫系統(tǒng)局部存在結(jié)垢、堵塞和磨損,影響脫硫裝置的穩(wěn)定運行,設(shè)備運行可靠性低,成為制約脫硫裝置長周期運行的瓶頸問題之一,通過優(yōu)化用水,實現(xiàn)熱電廠脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運行環(huán)保達標的目標。
關(guān)鍵詞:熱電廠;氨法脫硫;結(jié)垢;新鮮水
某熱電廠6臺60MW汽輪發(fā)電機組和6臺410t/h煤粉鍋爐于1988年1月投產(chǎn)和2005年10月投產(chǎn);2臺65MW汽輪發(fā)電機組和2臺410t/h煤粉鍋爐于1998年12月投產(chǎn),主要擔負向煉油、化工裝置供熱和供電任務(wù)。鍋爐氨法脫硫超低排放工程2015年3月份改造完成開工,到2018年2月份,歷時23個月完成超低排放任務(wù),實現(xiàn)了8臺燃煤鍋爐的超潔凈排放改造任務(wù)。熱電廠配套水處理裝置包括1800t/h雙室浮床離子交換水處理裝置、860t/h三室浮床離子交換水處理裝置、400t/h反滲透水處理裝置、200t/h污水回用裝置、1×24000t/h循環(huán)水裝置、2×16000t/h循環(huán)水裝置,依托現(xiàn)有水處理裝置和水源實現(xiàn)對脫硫裝置的供水。
氨法脫硫是用液氨或氨水作為脫硫劑,脫出燃煤電廠煙氣中SO2,分為吸收、氧化、濃縮、離心分離和干燥等幾個步驟,把煙氣中的SO2轉(zhuǎn)化成可利用的(NH4)2SO4固體。氨法脫硫原設(shè)計使用新鮮水作為工藝補水,主要用于塔內(nèi)循環(huán)、設(shè)備冷卻、設(shè)備沖洗等,無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生,新鮮水帶入的鈣鎂離子在脫硫系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),被不斷濃縮、結(jié)晶,其中一部分結(jié)晶同硫酸銨產(chǎn)品帶出,另一部分結(jié)晶在鍋爐超潔凈排放改造運行過程中存留在系統(tǒng)中,導致系統(tǒng)局部存在結(jié)垢、堵塞,降低了設(shè)備運行的可靠性,部分管線結(jié)垢問題尤為突出,成為制約裝置長周期穩(wěn)定運行的瓶頸問題之一。
1 使用新鮮水或循環(huán)冷卻水的危害
1.1 濃縮段噴淋層及濃縮段塔壁結(jié)垢降低脫硫效率
工藝用水使用新鮮水或循環(huán)冷卻水作為補充水,被不斷蒸發(fā)濃縮,在管道內(nèi)壁結(jié)垢加速管道磨損及堵塞,降低設(shè)備使用壽命,造成管道堵塞見圖1。
在質(zhì)地堅硬的結(jié)垢層脫落時,損壞防腐涂層,加速設(shè)備腐蝕、造成設(shè)備塔體滲漏,脫落的結(jié)垢層散落在吸收塔底部,造成風管堵塞,循環(huán)泵入口濾網(wǎng)堵塞,造成循環(huán)系統(tǒng)脫硫效率降低,增加檢修維護工作量。小的結(jié)垢體會通過漿液循環(huán)泵輸送至漿液噴淋層,在此過程中會加速漿液循環(huán)泵葉輪的磨損,造成噴嘴堵塞堵塞、脫落,噴淋層堵塞等見圖2。
1.2 氧化段高含鹽量運行增加結(jié)垢幾率
工藝用水使用新鮮水或循環(huán)冷卻水作為補充水,被不斷蒸發(fā)濃縮,在加氨濃度變化較大時pH值局部劇烈變動,結(jié)垢異常明顯,氧化段噴淋層、噴嘴結(jié)垢,降低噴淋流量和濃縮效果,流速降低部位會因為系統(tǒng)留存的灰量增加導致堵塞,硫酸銨結(jié)晶量減少,影響運行效果。
1.3 pH計電極結(jié)垢導致失效
pH計是氨法脫硫工藝中加氨量控制的主要儀表,主要測量單元為pH電極。對于pH電極,內(nèi)充填有含飽和AgCl的3mol/Lkcl緩沖溶液,pH值為7。Ag/AgCl內(nèi)參比電極的電位是恒定不變的,它與待測試液中的H+活度(pH)無關(guān)。當浸泡好的玻璃膜電極進入待測試液時,電極膜外層的水化層與試液接觸,由于H+活度變化,將使電極表面外層的水化層離解平衡發(fā)生移動,此時,就可能有額外的H+由溶液進入水化層,或由水化層轉(zhuǎn)入溶液,因而膜外層的固液界面上電荷分布不同,跨越膜的兩側(cè)界面的電勢差發(fā)生改變,這個改變與試液中的[H+]有關(guān)。由于循環(huán)液結(jié)垢傾向嚴重,測量單元電極很快結(jié)垢或結(jié)晶,阻止電極表面外層的水化層離解平衡發(fā)生移動,使pH計指示失真,失去了加氨指導依據(jù),只能改為其它儀表參數(shù)控制加氨量,導致氨法脫硫加氨量的控制精度低,pH值波動大,增加了漿液循環(huán)系統(tǒng)結(jié)垢傾向,降低了超低排放的可靠性。
2 原因分析
2.1 使用新鮮水作為工藝水的影響
新鮮水來源于地下水與引黃河水混水,水質(zhì)見表1,設(shè)計直接作為氨法脫硫工藝用水之一,脫硫塔單臺蒸發(fā)量不斷進行,保有水量不變,循環(huán)量一定,運行溫度在50~70℃,隨著水在開式循環(huán)系統(tǒng)中的濃縮,各種離子濃度不斷增高,硫酸鈣等因達到其溶度積而成為過飽和溶液,裝置不斷蒸發(fā)濃縮,濃縮時其中的硫酸鈣,隨著溫度升高,水的蒸發(fā),濃度逐漸增大,當其濃度超過溶解度之后壁面附近溶液的過飽和會生成沉淀析出,并沉積在流通管壁表面上,在50~82℃之間為CaSO4·1/2H2O,從而形成致密堅硬的硫酸鈣垢。根據(jù)某美國公司提出的硫酸鈣指數(shù)
(單位為CaCO3,mg/L)>5×105時,有硫酸鈣析出。根據(jù)某日本公司提出的硫酸鈣指數(shù)(水溫40℃)。
(單位為mg/L)>1×106時,有硫酸鈣析出。溶液中的硫酸鈣晶體由于濃度差的作用而向壁面擴散,最終完全覆蓋于接觸壁面上,此時結(jié)垢過程為傳質(zhì)控制;此外,溶液中的Ca2+和SO42-也會由于濃度差的作用而向壁面擴散,并附著于壁面上,在電荷引力的作用下相互連接在壁面上形成硫酸鈣結(jié)晶,最終完全覆蓋于接觸壁面。
2.2 循環(huán)水冷卻水對脫硫循環(huán)系統(tǒng)的影響
設(shè)計機泵機封冷卻水、部分沖洗水使用電廠凝汽器用循環(huán)水,冷卻水排地溝經(jīng)地坑泵回收至脫硫塔。熱電廠的循環(huán)冷卻水水源為黃河水與地下水混水,采用濃縮倍率在4.0以上運行,2018年11月份上半月循環(huán)冷卻水水質(zhì)見表2,為阻止系統(tǒng)結(jié)垢腐蝕,采用加硫酸和低磷配方處理的循環(huán)水穩(wěn)定、分散、緩蝕阻垢藥劑技術(shù)處理,加硫酸控制pH值,加緩蝕劑防止金屬腐蝕,控制氯離子小于1000mg/L防止金屬材質(zhì)不出現(xiàn)點蝕,加阻垢分散劑控制鈣硬與堿度之和小于1500mg/L在換熱器表面不出現(xiàn)結(jié)垢,在循環(huán)水系統(tǒng)穩(wěn)定運行條件下不結(jié)垢。當循環(huán)水進入脫硫系統(tǒng),水質(zhì)穩(wěn)定阻垢緩蝕劑很快失效且不能補加,過濃的循環(huán)水水質(zhì)加快了脫硫系統(tǒng)結(jié)垢。
2.3 系統(tǒng)積灰、其它低品質(zhì)水進入的影響
在實際運行中,煙氣攜帶少量灰塵進入脫硫系統(tǒng),主要是布袋除塵器除塵后的余量,一般小于10mg/Nm3,煤灰化學分析:粉煤灰化學分析見表3,灰的進入溶解加沉積,影響循環(huán)漿液的品質(zhì),加速結(jié)垢與磨損。
部分設(shè)備如塔、循環(huán)槽、地坑等運行積灰,需要沖洗,使用的水質(zhì)是雜質(zhì)比較多的循環(huán)水、消防水和其他水源,之后進入脫硫循環(huán)系統(tǒng)。因循環(huán)水、消防水和其他水源為新鮮水一部分,濁度較高,進入脫硫循環(huán)系統(tǒng),一定程度上影響脫硫用水品質(zhì)。
2.4 加氨影響
實踐中,氨法脫硫的加氨方式為液氨或氨水與氧化液混合用于脫硫,加氨量隨著脫硫煙氣二氧化硫量增加,加氨量變化導致局部氨濃度不均,pH值高增加結(jié)垢傾向。硬垢的形成于pH值的控制,通常pH值的控制與加氨的平穩(wěn)性有直接影響,當脫硫漿液的相對飽和濃度達到定值,硫酸鈣按異相成核作用從懸浮液中晶體表面生長,當飽和度達到更高值,也就是在超出引起均相成核作用的臨界飽和度的情況下,硫酸鈣漿液中會形成新晶核。與此同時,吸收段內(nèi)也會有微小晶核生長,形成堅硬垢淀,并作為硫酸鈣結(jié)晶析出。通常硫酸鈣的臨界相對飽和濃度只有達到140%時才會發(fā)生均相成核作用,但是當pH處于低值,會析出少量硫酸鈣結(jié)晶的垢。因此,必須使pH維持在一個相對穩(wěn)定的狀態(tài),以防結(jié)晶的垢析出。
當漿液中亞硫酸鈣濃度偏高時就會作為結(jié)晶與硫酸鈣同時析出并生成混合結(jié)晶[Ca(SO3)x·(SO4)x·1/2H2O],在吸收塔內(nèi)各組件表面以低于石膏垢生長的速度生長并逐漸形成片狀垢層。但氧化后這種垢層很少出現(xiàn)。pH處于低值時能夠充分氧化。
3 措施及效果
3.1 用除鹽水取代新鮮水降低系統(tǒng)含鹽量,減少結(jié)垢發(fā)生
根據(jù)水處理裝置總一、二除鹽水產(chǎn)量2460t/h,水處理裝置能力設(shè)計余量大,且1、2號機組到期停運,水處理裝置富余量大,依據(jù)企業(yè)實際改造脫硫工藝用水為化學水處理二級除鹽水,除鹽水水質(zhì)見表3,從根本上解決水源品質(zhì)問題,減少結(jié)垢發(fā)生。
3.2 控制循環(huán)水使用量
結(jié)合脫硫系統(tǒng)機泵的啟停和機封水使用,控制使用量,用二級除鹽水代替部分機封水,減少高濃度的循環(huán)水進入脫硫循環(huán)系統(tǒng),減少鈣、鎂等易導致結(jié)垢離子的進入。
經(jīng)過一個運行周期的檢查,管線結(jié)垢明顯減輕見圖3,通過優(yōu)化工藝,可在下一步改造后,完全禁止循環(huán)水進入脫硫循環(huán)系統(tǒng),改變脫硫循環(huán)系統(tǒng)管線結(jié)垢快問題。
3.3 阻止灰及低品質(zhì)水的進入
加強布袋除塵器運行的管理,控制脫硫塔入口的煙塵量,正常運行小于5mg/Nm3,異常情況一般小于20mg/Nm3,運行時間控制不損害漿液循環(huán)系統(tǒng)結(jié)晶惡化。對裝置區(qū)各種用途的水源優(yōu)化使用。對雨排系統(tǒng)進行優(yōu)化,脫硫漿液污染區(qū)域與正常生產(chǎn)區(qū)域隔離,脫硫漿液污染區(qū)域地面全部硬化防腐,收集雨水和沖洗水等通過專用地溝和管道進入收集池,回脫硫塔循環(huán)使用,不進入雨排等公用系統(tǒng),而雨排系統(tǒng)雨水不再作為工藝補水。除塵區(qū)域地面沖洗水(循環(huán)使用的鍋爐沖灰、沖渣水)、雨水通過控制不再進入脫硫漿液污染區(qū)域地面收集池,減少污染脫硫循環(huán)系統(tǒng)。
3.4 控制pH計電極失效,實現(xiàn)平穩(wěn)加氨
針對pH計測量單元電極很快結(jié)垢和結(jié)晶,使pH計指示失真,失去加氨指導依據(jù),將玻璃膜點擊更換成固體電極,采用了新式固體聚合物參比電解質(zhì),進行準確pH測量的同時使用壽命長,即使在最惡劣的工業(yè)環(huán)境下也可保持良好性能。改造為增加自動定期沖洗裝置,每4h用除鹽水沖洗測量電極杯,及時沖洗掉結(jié)晶在測量電極上的硫酸銨和沉積在電極上的鹽類污染物,防止結(jié)晶和結(jié)垢,防止pH計電極失效,延長使用壽命提高加氨控制精度,保持加氨穩(wěn)定。
4 結(jié)束語
綜上所述,在熱電廠脫硫系統(tǒng)運行中,氨法脫硫用水水質(zhì)在設(shè)計中應(yīng)為重點關(guān)注依據(jù)之一,以確保運行指標符合要求。脫硫設(shè)備的運行狀態(tài)以及脫硫效率與補充水的水質(zhì)高低變化有直接的關(guān)系。鈣鎂離子含量高,若高控則提高了系統(tǒng)含鹽量,從而提高脫硫系統(tǒng)結(jié)垢傾向,長周期穩(wěn)定運行受到影響,降低了系統(tǒng)可靠性和脫硫效率。因此,脫硫工藝水水質(zhì)的優(yōu)化應(yīng)根據(jù)電廠實際情況,在達到要求脫硫率的前提下謀求最佳值,一般控制使用軟化水或除鹽水為最佳范圍。
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