某煤礦廢水污水處理場高密度沉淀池改造
通過對現(xiàn)有污水處理工藝分析,找出污水處理場出水水質(zhì)不能達(dá)標(biāo)原因,通過對高密度沉淀池改造,使污水處理場出水可以穩(wěn)定達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)降低運(yùn)行費(fèi)用。
水資源是人類生存和社會發(fā)展所不可或缺的物質(zhì)。隨著國家的經(jīng)濟(jì)和工業(yè)發(fā)展,排放的工業(yè)廢水量逐年上升,水環(huán)境的污染成為制約工業(yè)發(fā)展的重要因素。因此,對工業(yè)廢水處理與回用越來越重要。
1 污水處理場改造前概況
1.1 改造前設(shè)計(jì)水量水質(zhì)
污水處理場設(shè)計(jì)水量為200m3/h,工程實(shí)際水量為300m3/h,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)負(fù)荷。本項(xiàng)目處理后的凈水需符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中的一級標(biāo)準(zhǔn)和《煤炭工業(yè)給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》(MT/T5014-96)中的選煤用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求,本項(xiàng)目排水水質(zhì)要求按各標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求的最高指標(biāo)執(zhí)行,污水處理場進(jìn)出水主要指標(biāo)參數(shù)見表1。
1.2 改造前處理工藝
污水從礦井提升后進(jìn)入初沉池,經(jīng)初沉池沉淀處理后進(jìn)入調(diào)節(jié)池,然后通過提升泵提升后進(jìn)入高密度沉淀池,在高密度沉淀池經(jīng)過絮凝沉淀處理后進(jìn)入砂濾和碳濾罐組,經(jīng)砂濾過濾和碳濾吸附后排入消毒池,消毒后排入回用水池。
改造前處理工藝
1.3 改造前運(yùn)行情況
由于礦井規(guī)模改變,導(dǎo)致實(shí)際運(yùn)行時(shí)水量達(dá)到300m3/h,一直處于超負(fù)荷運(yùn)行,出水水質(zhì)無法達(dá)到設(shè)計(jì)出水水質(zhì)要求。主要超標(biāo)指標(biāo)為SS,出水SS濃度長期維持在10mg/L以上。
1.4 污水處理場改造前主要問題
該污水處理場改造前存在的主要問題:混凝劑為聚氯化鋁,投加量為200mg/L,絮凝劑為聚丙烯酰胺,投加量為10mg/L,投加量均過大;砂濾和碳濾反沖洗頻繁;污泥脫水性能差。
2 升級改造方案
2.1 污水處理場主要問題分析
對于污水處理場改造前存在的主要問題進(jìn)行分析:①混凝劑和絮凝劑的投加位置為同一位置,混凝劑沒有經(jīng)過與廢水劇烈攪拌,導(dǎo)致混凝劑水解、聚合及顆粒脫穩(wěn)反應(yīng)不充分。②高密度沉淀池中只有一個(gè)攪拌漿,位于導(dǎo)流筒上端,攪拌器功率為0.75kW,攪拌器功率偏小。③實(shí)際運(yùn)行污水量增加,導(dǎo)致高密度沉淀池超負(fù)荷運(yùn)行,同時(shí)現(xiàn)場條件限制,無法增加污水處理設(shè)施。④由于高密度沉淀池運(yùn)行效果不佳,導(dǎo)致砂濾和碳濾反沖洗頻繁,同時(shí)由于混凝劑和絮凝劑投加量過高,導(dǎo)致污泥的脫水性能差。
2.2 高密度沉淀池改造
本項(xiàng)目高密度沉淀池共設(shè)兩組,設(shè)計(jì)尺寸:8.5×5.1×5.0m(L×B×H)×2座。導(dǎo)流筒:1.0m×3.0m,反應(yīng)室:V=39.8m3。
根據(jù)改造前運(yùn)行情況,主要改造內(nèi)容如下:①更換攪拌機(jī)電機(jī),由原來的0.75kW改為4kW,攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速由原來轉(zhuǎn)速30rpm改成68rpm;②將原有的一層攪拌槳改為兩層;③在絮凝反應(yīng)室中加折流板。
2.3 改造后主要參數(shù)
高密度沉淀池由快速混合池、絮凝反應(yīng)池、沉淀池組成[3]。其中沉淀池部分未做改動(dòng),這里主要介紹混合池和絮凝反應(yīng)池:
①混合池:通過在混合池內(nèi)的攪拌機(jī),使混凝劑在污水中快速分散,與污水混合均勻,以形成小的絮體。
由于原設(shè)計(jì)沒有專門的混合池,此次改造將導(dǎo)流筒改成混合反應(yīng)區(qū),混合反應(yīng)時(shí)間設(shè)為56s,攪拌速度梯度G值為990s-1,符合混合池停留時(shí)和速度梯度間要求。
②絮凝反應(yīng)池:在導(dǎo)流筒內(nèi)混凝的污水流至絮凝反應(yīng)池內(nèi),由上至下通過折板絮凝反應(yīng),使細(xì)小的絮體形成為較大的絮體,污水流入沉淀池,絮體經(jīng)過沉淀被去除[4]。
改造后的絮凝池絮凝反應(yīng)時(shí)間為16min,滿足一般污水處理對絮凝池反應(yīng)時(shí)間的要求。
3 改造后處理效果及效益分析
3.1 改造后處理效果
通過改造后,混凝劑為聚氯化鋁,投加量為80mg/L,相比改造前,混凝劑投加量減少了120mg/L;絮凝劑為聚丙烯酰胺,投加量為3mg/L,相比改造前絮凝劑投加量減少7mg/L。通過高密度沉淀池改造,混凝劑和絮凝劑投加量均有較大幅度的降低,處理效果反而更好,處理后的出水可以穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。由于混凝劑和絮凝劑投加量減少,污泥的脫水性能有所提高,同時(shí),由于高密度沉淀池處理效果變好,減少砂濾和碳濾反沖洗頻率。
改造后,該污水處理場2010年10月~2010年11月期間出水SS濃度分布見圖3。
從圖3可以看出,該污水處理場經(jīng)升級改造后,其出水SS濃度可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
3.2 效益分析
高密度沉淀池改造前每天耗電總量包括攪拌機(jī)和刮泥機(jī)(2.2kW)的耗電,為141.6kWh/d,電費(fèi)按0.65元/kWh計(jì),則每天耗電費(fèi)用為92元;混凝劑投加量約200mg/L,單價(jià)1.5元/kg,每噸廢水處理費(fèi)用為0.30元,每天的費(fèi)用為2160元;絮凝劑投加量約10mg/L,單價(jià)16元/kg,每噸廢水處理費(fèi)用為0.16元,每天的費(fèi)用為1152元;每天合計(jì)費(fèi)用3404元。
高密度沉淀池改造后每天耗電量為297.6kWh/d,電費(fèi)按0.65元/kWh計(jì),則每天耗電費(fèi)用為193.4元;混凝劑投加量約80mg/L,單價(jià)1.5元/kg,每噸廢水處理費(fèi)用為0.12元,每天的費(fèi)用為864元;絮凝劑投加量約3mg/L,單價(jià)16元/kg,每噸廢水處理費(fèi)用為0.048元,每天的費(fèi)用為345.6元;每天合計(jì)費(fèi)用1403元。
綜上,通過對高密度沉淀池進(jìn)行改造后,高密度沉淀池運(yùn)行費(fèi)用有較大的降低。
4 結(jié)論
本項(xiàng)目在不增加構(gòu)筑物的情況下,通過對高密度沉淀池進(jìn)行改造,使其出水能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。通過對其改造前后的出水水質(zhì)、能耗、噸水處理費(fèi)用等進(jìn)行比較分析,出水水質(zhì)較改造前有了明顯提升,能耗有所增加,藥劑費(fèi)明顯降低,總運(yùn)行費(fèi)用較改造之前有了較大幅度的降低。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”