超低溫SCR脫硝催化劑在垃圾發(fā)電行業(yè)的使用優(yōu)勢(shì)
【谷騰環(huán)保網(wǎng)訊】安徽晨晰潔凈科技有限公司2017年與中科院過(guò)程所聯(lián)合開(kāi)發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的的錳基非釩鈦系列的顆粒體超低溫SCR脫硝催化劑、新型徑向床及移動(dòng)床SCR脫硝反應(yīng)器等專利技術(shù),該技術(shù)具有超低溫起活(125-180℃,布袋除塵器后使用,優(yōu)化了催化劑使用工況,大幅度降低煙氣升溫產(chǎn)生的運(yùn)行費(fèi)用)、脫硝效率高(滿足超低排放要求,且在取消SNCR后仍然能夠滿足超低排放要求,進(jìn)一步降低脫硝綜合能耗)、催化劑非危廢(所有催化劑原料均不采用國(guó)家環(huán)保名錄里危廢的物質(zhì))、廢舊催化劑具備資源循環(huán)利用等優(yōu)點(diǎn)。
表1.3-1:與傳統(tǒng)釩鈦體系催化劑比較表
一、超低溫SCR脫硝催化劑的工業(yè)化實(shí)例
2.1長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng)三聯(lián)供機(jī)組超低溫脫硝
2019年9月在黃花機(jī)場(chǎng)三聯(lián)供機(jī)組尾部進(jìn)行超低溫SCR脫硝工程,脫硝煙氣在溫度130~145℃,進(jìn)口NOx濃度均值900mg/Nm3,出口均值30mg/Nm3,目前每年冬夏季運(yùn)行。
2.2中科合成油內(nèi)蒙古有限公司隧道窯系統(tǒng)超低溫脫硝項(xiàng)目
2021年7月中科合成油隧道窯焙燒工段煙氣超低溫脫硝項(xiàng)目調(diào)試合格并正式投運(yùn)。設(shè)計(jì)煙氣量4萬(wàn)標(biāo)方,脫硝溫度125-135℃,進(jìn)口NOx濃度均值3500-4000mg/Nm3,,出口均值低于20mg/Nm3,目前已經(jīng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行21個(gè)月。
2.3濟(jì)南金雷風(fēng)電科技股份有限公司加熱爐超低溫脫硝項(xiàng)目介紹
2023年1月10日濟(jì)南金雷風(fēng)電加熱爐煙氣超低溫脫硝項(xiàng)目調(diào)試合格并正式投運(yùn)。脫硝溫度130℃,加熱爐出口NOx濃度在300~1200mg/Nm3波動(dòng),經(jīng)超低溫脫硝后,出口NOx濃度降至10~50mg/Nm3,脫硝效率穩(wěn)定在95%以上。
2.4連云港晨興環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司垃圾發(fā)電鍋爐實(shí)際煙氣超低溫脫硝中試情況介紹
2022年12月在連云港晨興環(huán)保550t/d垃圾焚燒爐尾部進(jìn)行超低溫催化劑中試。布袋除塵器排煙溫度約130-150℃,煙氣中NOX初始濃度低于150mg/Nm3,全段測(cè)試裝置NOx出口均值為6.5mg/Nm3,硫+氯出口均值低于10mg/Nm3,連續(xù)穩(wěn)定測(cè)試一個(gè)月,系統(tǒng)阻力500Pa。
二、超低溫SCR脫硝催化劑在垃圾發(fā)電行業(yè)使用優(yōu)勢(shì)
3.1超低溫脫硝催化劑在垃圾焚燒行業(yè)應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)
目前市場(chǎng)上垃圾焚燒煙氣脫硝主要采用中低溫SCR脫硝工藝,該工藝一般采用蜂窩體催化劑,系統(tǒng)除了反應(yīng)器及輔助設(shè)備外,還需要加熱器、煙氣換熱器用于煙氣升溫。該工藝流程較長(zhǎng),系統(tǒng)阻力及占地面積都比較大,最關(guān)鍵在于升溫所需的運(yùn)行費(fèi)用高。
圖3.1-1:中低溫SCR脫硝工藝路線
超低溫SCR脫硝工藝采用顆粒體催化劑及配套移動(dòng)床脫硝反應(yīng)器,反應(yīng)器設(shè)置在布袋除塵器尾部,工藝流程簡(jiǎn)單,系統(tǒng)阻力及占地面積小,系統(tǒng)不需要升溫,每年節(jié)省大量煙氣加熱成本。
中低溫脫硝工藝與我公司超低溫脫硝工藝對(duì)比
3.2超低溫脫硝與中低溫脫硝裝置投資費(fèi)用對(duì)比(600噸垃圾焚燒爐10萬(wàn)標(biāo)方煙氣量)
超低溫脫硝與中低溫脫硝裝置投資費(fèi)用對(duì)比表(單位:萬(wàn)元)
備注:脫硝催化劑與脫硫劑計(jì)入年運(yùn)行成本,不計(jì)入裝置一次性投資
3.3超低溫脫硝與中低溫脫硝裝置運(yùn)行成本對(duì)比
超低溫脫硝與中低溫脫硝裝置年運(yùn)行成本對(duì)比匯總表
130℃超低溫SCR脫硝裝置 年運(yùn)行成本分項(xiàng)表
220℃中低溫SCR脫硝裝置 年運(yùn)行成本分項(xiàng)表
綜合上述表內(nèi)兩種工藝路線的能源消耗,超低溫SCR脫硝工藝在能源消耗方面相較中低溫SCR脫硝工藝擁有較大的優(yōu)勢(shì)。因此從裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行考慮,超低溫SCR脫硝技術(shù)是目前垃圾焚燒鍋爐煙氣脫硝治理最優(yōu)解決方案。
3.4超低溫SCR脫硝技術(shù)最終達(dá)到的效果
排放指標(biāo):NOx出口均值低于30mg/Nm3,氨逃逸低于3mg/Nm3,SO2+HCL出口均值低于10mg/Nm3
工程投資:與傳統(tǒng)工藝(GGH+SGH+中低溫脫硝反應(yīng)器)比,只需要在布袋除塵器后設(shè)置一個(gè)超低溫移動(dòng)床脫硝反應(yīng)器,工程投資降低50%。
運(yùn)行成本:運(yùn)行成本涵蓋每年催化劑的分?jǐn)傎M(fèi)用、煙氣升溫產(chǎn)生的費(fèi)用、系統(tǒng)阻力增加產(chǎn)生的引風(fēng)機(jī)電耗增加、為保證酸性氣含量增加的脫酸費(fèi)用四大塊,大約折合噸垃圾費(fèi)用為20元左右,較傳統(tǒng)工藝低50%左右。

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