循環(huán)流化床鍋爐石灰石系統(tǒng)的調試
1設備概況
4臺鍋爐均為DG410/9.81-9型循環(huán)流化床(CFB)鍋爐,鍋爐為單汽包、自然循環(huán)、CFB燃燒方式,呈半露天布置,每2臺爐配備1臺200 MW的雙抽供熱式汽輪發(fā)電機。每爐配備1套爐內石灰石脫硫系統(tǒng),石灰石給料口在爐膛前墻獨立布置,每臺爐4個。每套石灰石系統(tǒng)配有2臺BK型石灰石羅茨風機(1臺運行,1臺備用),石灰石粉從粉倉下來經旋轉給料閥(國產變頻,以下簡稱#1閥,它主要根據緩沖倉的料位來控制啟停)進入中間緩沖倉,從緩沖倉下來再經旋轉給料閥(進口變頻,以下簡稱#2閥,它主要根據煙氣中SO2的含量來調節(jié)轉速)被石灰石輸送風送入爐膛,見圖1。鍋爐的主要設計參數、煤和石灰石特性以及相關設備主要參數見表1~表3。
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2石灰石輸送系統(tǒng)試運行
2.1空負荷試運
石灰石系統(tǒng)安裝和單體試運完畢后,進行分系統(tǒng)調試。在此期間,最好先進行空負荷試運,以考查系統(tǒng)性能,掌握系統(tǒng)空載時的運行參數,如風機的空載電流、給粉管空載時的風壓,這些參數對系統(tǒng)今后帶負荷運行具有相當大的參考價值。石灰石系統(tǒng)在鍋爐備用和鍋爐帶負荷時空負荷運行的主要參數見表4。
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2.2帶負荷試運
系統(tǒng)空負荷試運結束后,進行帶負荷試運。首先向日用倉上料。因為石灰石粉由單獨的石灰石粉廠生產,鍋爐燃用的石灰石粉是通過多功能粉塵輸送車運來,再通過氣力輸送到日用倉里。在輸送前接上空車空負荷試運,不僅吹掃系統(tǒng),更重要的是判斷系統(tǒng)是否通暢。否則可能引起粉車重心偏移而翻車,浪費石灰石粉,嚴重時還可能引發(fā)人身事故。
2.3啟動石灰石系統(tǒng)
當石灰石粉輸送至日用倉后,啟動石灰石系統(tǒng),向爐膛輸送石灰石粉。啟動時要在風機、旋轉給料閥和爐膛前給料口就地留人連續(xù)監(jiān)視,啟動后注意觀察風機電流和給料管風壓,維持空載吹掃1 min左右,然后根據SO2數值緩慢加大旋轉給料閥轉速,這時要密切監(jiān)視風機電流以及給料管風壓變化情況,注意給粉管是否堵塞。系統(tǒng)停止時派人檢查風機,若風機閥門動作異常,應迅速關閉風機出口手動門。系統(tǒng)停運后,打開壓縮空氣吹掃2 min,防止管道內石灰石殘留。系統(tǒng)額定負荷運行及投石灰石時的主要參數見表5、表6。
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3注意事項
3.1設計注意事項
a. 調試中發(fā)現石灰石粉較細且極易吸潮,因而石灰石料倉容易結塊堵塞,造成石灰石粉下料不暢,建議設計中在料倉上加裝規(guī)格合適的空氣炮。
b. 風壓變送器量程設計不宜太小,否則在堵管時可能無法監(jiān)視,因此,應根據風機出口風壓進行選擇,最好選擇與風機出口壓力匹配的壓力變送器。如果壓力測點裝在石灰石粉與空氣混合之后,則應在風壓傳壓管上裝防堵裝置,最好將壓力測點裝在空氣與石灰石粉混合之前。
c. 因為給料管與爐膛進口之間的連接為非金屬軟管,系統(tǒng)故障時可能引起煙氣反竄,嚴重時可能引起軟管著火,從而燒毀周圍設備或電纜,建議盡可能采用金屬膨脹節(jié),同時考慮在給料管與爐膛接口處加裝耐磨熱電偶,便于運行人員參考。
3.2系統(tǒng)調試及運行注意事項
a. 由于高壓廠用蒸汽至高壓除氧器的空氣門不嚴,石灰石倉所處環(huán)境潮濕,而石灰石吸潮后會堵塞管路。建議有類似缺陷時要及時處理,保持環(huán)境干燥。
b. 在石灰石系統(tǒng)停運時,二次風密封風要常開,以防止爐膛的床料反竄引起給料口結焦或燒壞給料軟管;同時,在系統(tǒng)停運時,應確認風機出口氣動碟閥是否關嚴,防止爐膛煙氣反竄。長期停運時關閉爐膛前部石灰石管路上的手動門。停爐檢修時,注意檢查給料口,在點火前應再次確認,如發(fā)現焦塊應先清理,再點火。
c. 試運前,一定要仔細檢查系統(tǒng),清理干凈所有雜物,防止卡壞旋轉給料閥或堵塞管路,減少不必要的損失。
d. 若石灰石輸送管路堵塞,用壓縮空氣短時無法吹通,最好解列石灰石系統(tǒng),關閉爐膛前部手動門,敲打管路,聽聲音,確認何處堵塞;或打開法蘭進行人工疏通。因為檢修用壓縮空氣中帶水,吹堵可能造成越吹越緊。
e. 因為CFB鍋爐爐內脫硫的最佳溫度為850~900 ℃,考慮到燃燒和脫硫,一般爐膛床溫控制在870 ℃左右。同時,一般脫硫石灰石粉粒徑為100~300 μm,太細可能造成細顆粒還未完全利用就逃逸,太粗可能造成剩下反應核較多。床溫或者石灰石粒徑偏離最佳值均會導致脫硫效率低下,造成石灰石的浪費。
f. 由于石灰石粉易于吸潮,因此堆積時間不宜太長,盡量用多少生產多少;同時,應盡快用完日用倉中的料,避免料倉板結。
g. 增加給料閥轉速時,應迅速加至10%(5 Hz)以上,因為其變頻器不宜長時間在低負荷下運行,否則可能引起故障。
4結論
在額定負荷下,燃燒實際煤種(保持Ca/S=2.3)時,通過計算得出應投入石灰石量為8.10 t/h,實際控制旋轉給料閥的輸出為40%,轉速約為6 r/min。按石灰石粉比重1 500 kg/m3計算,相當于石灰石供給量約為8.51 t/h,SO2排放量為350 mg/m3左右。經過調整試運,石灰石系統(tǒng)各設備運行基本穩(wěn)定,控制靈活可靠。投石灰石前,SO2排放量約為3 500 mg/m3;投石灰石后,SO2排放量約350 mg/m3,低于設計值404 mg/m3,脫硫效率達到了90%。各主要運行參數及指標都基本達到了設計要求,能夠滿足環(huán)保要求。通過調試,發(fā)現并解決了系統(tǒng)及設備在設計、制造和安裝中存在的問題和隱患,整定了運行數據并輸入了程控裝置,基本掌握了系統(tǒng)的運行方法,保證了石灰石系統(tǒng)的正常安全投運,鍋爐的脫硫效果良好,減輕了鍋爐對市區(qū)環(huán)境的污染。
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