淺談淀粉廢水的厭氧—好氧—氣浮工藝處理
山東鄒平淀粉廠以玉米為原料生產(chǎn)淀粉,排放廢水約600m3/d,對當?shù)厮h(huán)境造成了較大污染。根據(jù)該廠的實際情況,采用厭氧—好氧—氣浮工藝處理廢水取得了良好的效果。
1 廢水來源及水質、水量
1.1 廢水來源
生產(chǎn)廢水主要來源于浸泡、胚芽分離、纖維洗滌和脫水等工序,其主要成分為淀粉、糖類、蛋白質、纖維素等有機物質和氮、磷等無機物,各種廢水水質、水量見表1。
表1 廢水水質、水量
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1.2 混合廢水水質、水量
廢水經(jīng)廠內地下管網(wǎng)匯集到廢水處理站,混合廢水的水質、水量見表2。
表2 混合廢水水質、水量
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混合廢水的BOD5/COD一般為0.6~0.625,其可生化性較好,總水量為500~600m3/d,故處理站設計水量取600m3/d。根據(jù)該廠地理位置及環(huán)保要求,廢水經(jīng)處理后應達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)中的二級標準要求,即COD≤150mg/L ,BO D5≤60 mg/L,SS≤200mg/L,pH=6~9。
2 處理工藝
2.1 工藝流程
根據(jù)該廠的實際情況,采用了分開處理的方法,即黃漿廢水、菲汀水先經(jīng)厭氧生化處理后再與板框水、沖洗水混合進行好氧生化和氣浮處理,工藝流程見圖1。
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黃漿水先進入豎流式斜管沉淀池進行沉淀,而后其沉渣被運回至蛋白粉生產(chǎn)車間以回收蛋白粉(79.2t/a),其上清液與菲汀水混合后(COD為16750mg/L)進入升流式厭氧污泥床 (UASB),在運行中控制UASB出水COD<3400mg/L,濃廢水單獨進行厭氧處理不僅降低了工程造價,而且提高了UASB的單位容積去除效率。UASB出水經(jīng)絮凝沉淀(進一步去除固體有機物以降低后續(xù)生物處理負荷)并和其他生產(chǎn)廢水混合后(COD為3350mg/L),依次進入好氧生化池和接觸氧化池,其出水再經(jīng)混凝氣浮處理后達標排放,混凝氣浮可去除生物接觸氧化池中脫落的生物膜,同時還可對廢水中部分難以生化降解的有機物進行物化處理以穩(wěn)定出水水質。
2.2 主要設備及構筑物
主要設備及構筑物的設計參數(shù)見表3。
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表3主要設備及構筑物的設計參數(shù)
3 運行結果
廢水處理站于1998年6月建成并投入運行,經(jīng)2個多月的調試進入穩(wěn)定運行狀態(tài),于1998年9月底通過山東省環(huán)境監(jiān)測中心站的監(jiān)測驗收,監(jiān)測運行結果見表4。
表4 系統(tǒng)處理效果
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注:表中數(shù)據(jù)為多次測定的平均值。
4 主要經(jīng)濟技術指標
工程總投資為127.8萬元,占地面積為600m2,運行成本為2.31元/m3(包括人工費和折舊費)。可回收蛋白粉240kg/d,按2 300元/t計則收入552元/d(0.92元/m3)。產(chǎn)沼氣2000m3/d,主要作為輔助燃料供本廠使用,按0.6元/m3計則收入1200元/d( 2.00元/m3)。
5 結語
采用厭氧—好氧—氣浮工藝處理玉米淀粉廢水,對COD的去除率可達99%以上,處理出水優(yōu)于國家二級排放標準。同時可回收蛋白,沼氣可利用,獲得了顯著的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。該工藝處理效果好、技術成熟可靠、運行穩(wěn)定。
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