煉油廠含油污水處理工程設(shè)計(jì)
某煉油廠含油污水處理采用的為“老三套”的處理工藝,即隔油、氣浮、表面曝氣,出水達(dá)標(biāo)后外排。近年工廠生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,裝置排出的污水量已超出設(shè)計(jì)能力。考慮到煉油加工能力還要擴(kuò)大,污水量還將有明顯的提高,并考慮節(jié)能減排,2007年新建1座污水處理場,于2008年5月投入運(yùn)行。
該工程采用除油、生化和膜分離的方法處理含油污水.出水達(dá)到廠內(nèi)回用水的指標(biāo)。經(jīng)1年多的運(yùn)行。運(yùn)行穩(wěn)定,出水各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計(jì)值。
1 工程概況
本工程污水主要來源于全廠所有生產(chǎn)裝置及附屬裝置的含油污含堿污水、初期含油雨水和廠前區(qū)的生活污水。根據(jù)工廠污水的各月統(tǒng)計(jì)報(bào)表,水質(zhì)指標(biāo)COD的質(zhì)量濃度最高為433 mg/L,最低為269 mg/L。水質(zhì)指標(biāo)COD、氨氮、礦物油等均低于其它同類煉廠。
該污水處理場設(shè)計(jì)規(guī)模350 m3/h。污水處理場主要設(shè)計(jì)進(jìn)、出水指標(biāo)見表l。
表1 主要進(jìn)、出水水質(zhì)指標(biāo)
污水經(jīng)處理后回用于廠內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)充水、脫鹽水原水等,水質(zhì)滿足《污水再生利用工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50335-2002)中關(guān)于循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)充水規(guī)定。
2 處理工藝
工藝流程如圖1所示。
圖1 含油污水處理工藝流程
廠區(qū)含油污水首先由污水泵提升進(jìn)入調(diào)節(jié)罐,在罐內(nèi)進(jìn)行水質(zhì)、水量的調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)罐內(nèi)設(shè)置浮動(dòng)環(huán)流收油器,初步去除污水中的浮油。調(diào)節(jié)罐內(nèi)的水由水泵均勻送入溶氣氣浮設(shè)備,以有效地去除水中的浮油、乳化油,保證后續(xù)生化處理和膜分離處理效果。污水經(jīng)氣浮處理后依次進(jìn)入水解酸化、一級好氧、中間沉淀、二級好氧和膜分離的生化處理構(gòu)筑物,合格水進(jìn)入回用水池,經(jīng)二氧化氯消毒后送工廠回用水系統(tǒng)。系統(tǒng)內(nèi)散發(fā)惡臭廢氣的位置采取密閉措施將廢氣收集至除臭裝置處理,確保排放到大氣中氣體污染物如硫化氫、氨氣和有機(jī)類等致臭物質(zhì)滿足排放要求。
根據(jù)處理水質(zhì)要求,污泥可回流至不同生物段,從而提高COD、總氮及氨氮的去除效果。一級生化處理后的污泥回流比為40%~80%,二級生化處理后的混合液回流比為100%~200%。
3 設(shè)計(jì)特點(diǎn)
3.1 預(yù)處理
目前國內(nèi)煉油污水預(yù)處理一般采用調(diào)節(jié)、隔油、兩級氣浮的工藝,其中兩級氣浮的一級氣浮多為渦凹?xì)飧,二級氣浮為傳統(tǒng)的溶氣氣浮。使用過程中渦凹?xì)飧√幚硇瘦^溶氣氣浮低.要求傳統(tǒng)的二級溶氣氣浮的除油效率更高.特別是在有沖擊負(fù)荷的情況下。本l[程在調(diào)節(jié)罐內(nèi)設(shè)置浮動(dòng)環(huán)流收油器,用來加強(qiáng)除油效果。調(diào)節(jié)罐出水直接進(jìn)入斜板溶氣氣浮,可以使出水油的質(zhì)量濃度控制在lOmg/L以下。斜板溶氣氣浮設(shè)備與傳統(tǒng)溶氣氣浮相比,主要特點(diǎn)如下:
(1)內(nèi)置斜板.提高分離效率。
(2)管式混合,節(jié)省加藥量,并使藥劑的反應(yīng)效果最佳。
(3)溶氣壓力可以達(dá)到0.6 MPa.溶氣量大,加強(qiáng)了氣浮挾污能力,可以處理含油量大、懸浮物濃度高的污水。
(4)采用專利設(shè)計(jì)的溶氣釋放裝置,具有抗堵塞、分散氣泡好等特點(diǎn)。
(5)采用飽和容器導(dǎo)管技術(shù),結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。
3.2 生化和膜分離處理系統(tǒng)
目前國內(nèi)含油污水生化處理與后續(xù)處理多采用A/O生化一混凝沉淀一曝氣生物濾池的處理工藝。本工程采用水解酸化、一級好氧、中間沉淀、二級好氧、膜分離的組合生化處理工藝。其中一級好氧采用完全混合式活性污泥法,二級好氧采用延時(shí)曝氣法。該工藝主要特點(diǎn)如下:
(1)多種生化組合。首段采用水解酸化工藝.可以有效地改善煉油污水的可生化性.提高后續(xù)好氧處理的效率;一級生化處理采用完全混合的活性污泥工藝.可以有效地提高系統(tǒng)的抗沖擊負(fù)荷能力和氧的利用率,對污水中的一些有毒有害物質(zhì)可以提前降解,緩解其對后續(xù)生化處理的沖擊;二級生化采用推流式活性污泥法延時(shí)曝氣工藝,可以有效地提高污水的生物去除效率,降解水中的氨氮,改善出水水質(zhì)。同時(shí)作為一級生化的污泥儲存區(qū),一旦一級生化受到?jīng)_擊,可以非常方便地將二級的生化污泥調(diào)到前段,使一級生化可以很快得到恢復(fù)。
(2)根據(jù)處理水質(zhì)要求,污泥可回流至不同生物段,從而提高COD、總氮及氨氮的去除效果。
(3)采用獨(dú)立的膜區(qū)設(shè)計(jì),可以直接得到清澈的出水。
3.3 除臭裝置
采用催化氧化法處理污水各處理構(gòu)筑物、設(shè)備產(chǎn)生的惡臭氣體。該除臭工藝具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)全周期穩(wěn)定運(yùn)行且除臭效率高。
(2)適應(yīng)于脫除各種氣體污染物。
(3)對氣體溫度、濕度、流量的變化以及污染物濃度、種類變化始終保持穩(wěn)定的脫除效果,可適應(yīng)煉油廠臨時(shí)停車、污水處理場公用工程系統(tǒng)的故障、原油性質(zhì)變化、間歇性排放氣體等導(dǎo)致的氣體污染物濃度和組成的變化。
4 主要處理設(shè)備和構(gòu)筑物
4.1 調(diào)節(jié)罐
調(diào)節(jié)罐設(shè)2個(gè),采用鋼制立式固定頂罐,在罐內(nèi)設(shè)置浮動(dòng)環(huán)流收油器,以加強(qiáng)除油效果。調(diào)節(jié)罐的有效容積4 000 m3。停留時(shí)間22 h。直徑17 m。
4.2 氣浮設(shè)備
斜板溶氣氣浮設(shè)備為成套設(shè)備,包括氣浮裝置本體、溶氣水泵、溶氣罐、刮渣機(jī)和刮泥機(jī)及控制柜等,共設(shè)2套.單套處理水量175 m3/h。
4.3 水解酸化池
水解酸化池為鋼筋混凝土半地下式結(jié)構(gòu),共2座,每座2個(gè)廊道,單池有效容積1 622 m ,停留時(shí)問9.26 h,池內(nèi)設(shè)潛水?dāng)嚢杵?臺。
4.4 一級好氧池
一級好氧池采用鋼筋混凝土半地下式結(jié)構(gòu),共2座,單池有效容積1 650 m3,停留時(shí)間9.43 h,曝氣量110 m3/min。
4.5 中間沉淀池
中間沉淀池采用半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的平流沉淀池,共2座,表面負(fù)荷1.0 m3/(m·h),有效水深3.5 m,沉淀時(shí)間3.5 h。
4.6 二級好氧池
二級好氧池為鋼筋混凝土半地下式結(jié)構(gòu).共2座,單池有效容積2 883 m3,停留時(shí)間16.47 h,曝氣量90 m3/min。
4.7 膜池
膜池采用鋼筋混凝土半地下式結(jié)構(gòu),有效容積1 500m ,池內(nèi)設(shè)膜組單元,共6組。單組流量58m3/h。膜池內(nèi)也設(shè)有曝氣裝置,曝氣量70m3/min。
為了保證膜系統(tǒng)具有良好的出水通量。能持續(xù)、穩(wěn)定地出水,系統(tǒng)中設(shè)有水反洗、化學(xué)反洗及化學(xué)清洗系統(tǒng)。
4.8 除臭裝置
本工程污染氣體主要為微量烯烴、苯、甲苯、揮發(fā)酚、氨氣、硫化物、惡臭等物質(zhì)。設(shè)計(jì)采用離心引風(fēng)機(jī)將污染氣體引到尾氣凈化處理裝置進(jìn)行集中處理。除臭裝置的設(shè)計(jì)處理能力為30 000 m3/h。除臭裝置采用催化氧化法對臭氣進(jìn)行處理,首先利用能夠吸收發(fā)臭物的氫氧化鈉和次氯酸鈉的混合水溶液完成氣體脫臭處理.然后將該溶液通過反應(yīng)器氧化發(fā)臭物。臭氣經(jīng)處理后,在廠界滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554—93)中的二級標(biāo)準(zhǔn)。
5 運(yùn)行效果分析
系統(tǒng)經(jīng)過1年多的運(yùn)行.運(yùn)行穩(wěn)定,出水指標(biāo)良好。2009年8月、9月平均處理水量約255 m3/h,監(jiān)測平均數(shù)據(jù)見表2。
表2 運(yùn)行水質(zhì)監(jiān)測平均數(shù)據(jù)
6 結(jié)論
(1)采用調(diào)節(jié)罐內(nèi)設(shè)浮動(dòng)環(huán)流收油器,再進(jìn)行斜板溶氣氣浮。除油效果較好,可以保證后續(xù)生化處理和膜池的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)采用水解酸化、一級好氧、中間沉淀、二級好氧、膜分離的組合生化處理工藝,處理效果穩(wěn)定,具有較強(qiáng)的抗沖擊負(fù)荷能力。出水指標(biāo)優(yōu)于回用水標(biāo)準(zhǔn)要求。
參考文獻(xiàn):
[1]馮景曉,朱元臣,邢希運(yùn),等.BAF工藝在煉油污水處理工程中的應(yīng)用[J].工業(yè)用水與廢水,2004,35(6):70—72.
作者簡介:宋紅偉(1967一),女,吉林吉林人,高級工程師,學(xué)士。
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