煙氣調(diào)質(zhì)及高頻電源技術(shù)在電除塵改造中綜合應用探討
摘要
通過煙氣調(diào)質(zhì)技術(shù),改善不同燃煤煙氣灰分的比電阻,提高灰分對電極的趨向茹附特性,灰分更易被收集。通過采用高頻電源技術(shù),改善除塵器電場特性,提高電極吸塵能力,提高了除塵效率,通過上述新技術(shù)的綜合應用改造,使原本超出現(xiàn)行排放指標近3倍的除塵器達到國家現(xiàn)行環(huán)保指標要求。
【關鍵詞】煙氣調(diào)質(zhì);高頻電源;電除塵
引言
某電廠125MW機組配套除塵效率為99.2%的雙室三電場電除塵器。按設計煤種考慮,機組出口粉塵濃度小于140mg/m3。2003年投入運行,每臺電除塵器配備6臺整流變。隨著現(xiàn)有除塵器設備的老化以及國家排放標準的提高,電除塵已不能滿足新的環(huán)保要求。期望通過電除塵器的改造升級,使除塵器出口排放水平降至45mg/m3以下,煙氣經(jīng)脫硫塔洗滌后煙囪粉塵排放濃度在30mg/m3以下,達到《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)要求。
1初步改造方案的確立
1.1改造方案選項
目前,在國家環(huán)保政策提高的背景下,原有的燃煤電廠靜電除塵器基本上都需要進行升級改造,改造的方式也很多,簡述如下:
1.1.1改造后仍然采用靜電除塵器,主要有以下三種:
(1)對原靜電除塵器內(nèi)部極間距和類型進行調(diào)整增效;
(2)尾部再增加電場;
(3)更換電源提高電場強度。
1.1.2改造為電袋復合除塵器
1.1.3改造為純布袋除塵器
125MW機組在原有除塵器尾部增加電場和改為電袋復合除塵器的空間不足,這兩種方案不能采用。
因此只能采用對靜電除塵器本體結(jié)合電氣一體化升級方式或改造為純布袋方式。但僅采用“高頻電源”改造是不能達到除塵器出口煙氣粉塵濃度≤45mg/m3,擬采用“高頻電源+煙氣調(diào)質(zhì)”的技術(shù)方案。
1.2改造方案介紹
經(jīng)過多方調(diào)研,并對各種技術(shù)進行了比較,確定以下兩種方案,并對這兩種方案進行了對比。
(1)改造為純布袋除塵器。
(2)SO3煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源改造。
1.2.1改造為純布袋
(1)改造方案
本方案是將原靜電除塵器改造為純布袋除塵器,主要方式如下:
a)保留電除塵器殼體、灰斗等,將原三個電場的內(nèi)部空間改造為布袋除塵器。
b)對除塵器進出風管進行改造,改造為適合純布袋除塵器的進出風管道。
c)安裝布袋除塵器儲氣罐及壓縮空氣管路系統(tǒng),對布袋除塵器進行震打清灰。
d)改造后的布袋除塵器控制系統(tǒng)納入新增加的脫硫DCS中,原電除塵三個電場高低壓電控柜拆除。
(2)工作原理
含塵氣體在通過導流系統(tǒng)時,由于風速的突然下降,含塵氣體中的大顆粒粉塵發(fā)生自然沉降并經(jīng)導流系統(tǒng)分離后直接落入灰斗、其余粉塵在導流系統(tǒng)的引導下,隨氣流進入布袋過濾區(qū),通過濾袋的阻隔、攔截、凝聚作用,將粉塵完全收集,效率可達99.9%以上,出口粉塵濃度穩(wěn)定在30mg/m3以下。
1.2.2改為S03煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源
本方案不需要增加電場,保留原有殼體,對電場本體進行恢復性大修。同時增加一套煙氣調(diào)質(zhì)裝置。改造后一、二電場供電系統(tǒng)采用ALSTOM世界領先的高頻電源SIR及相應的集成控制系統(tǒng)。
(1)電除塵器本體改造方案
本體改主要內(nèi)容包括:
a)保留進出口煙箱,對除塵器本體的進氣煙箱氣流均布板進行更換;
b)對電除塵器殼體的腐蝕壁板進行更換補漏,局部位置增加強度;
c)對現(xiàn)有一、二、三電場陰、陽極系統(tǒng)進行恢復性大修,更換損壞的陰極限和陽極板,調(diào)整軸系,達到原始設計條件。
(2)電除塵器電氣改造方案
在一、二電場分別安裝高頻電源SIR-85kV/1200mA和SIR-102-70kV/1700mA替換原有的工頻電源,使用高頻電源后電場的二次電源可以有效提高,電除塵能量注入提高數(shù)倍,極大的提升了電場的收塵能力,三電場加裝ALSTOM的EPICIII控制器,同時加裝ALSTOM上位機系統(tǒng)ProMoIII,建立基于以太網(wǎng)的控制網(wǎng)絡。
在相同電場運行工況下,高頻電源二次電壓比單相工頻電源提高30%以上,電壓更平穩(wěn),更有效提高除塵效率。供電為三相平衡供電,對電網(wǎng)影響小,功率因數(shù)與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換效率比工頻電源高,配電容量比工頻低;輸出電壓紋波系數(shù)小,有利于提高閃絡電壓,提高電暈功率,提高電除器除塵效率。與工頻電源相比,高頻電源的適應性更強。高頻電源的輸出由一系列的高頻脈沖構(gòu)成,可以根據(jù)電除塵器的工況提供最合適的電壓波形??刂聘叩筒〞r間,可以輸出不同電壓電流脈沖波形。與工頻電源相比,高頻電源的變換拓撲結(jié)構(gòu)是串聯(lián)LC諧振電路,本質(zhì)上是恒流源,不怕短路,更適合電除塵工作特點(電場擊穿引起的短時間短路狀態(tài))?;鸹刂铺匦院?,僅需很短時間(<30μs,而工頻電源需10ms)即可檢測到火花,火花能量小,對供電沖擊小。
1.3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)調(diào)質(zhì)原理
粉塵比電阻是影響電除塵器效率的重要因素之一。電除塵器的最佳工作條件要求粉塵比電阻在106~5x1010Ω.cm的范圍內(nèi),若粉塵的比電阻超過臨界值5x5x1010Ω.cm時,則通過極板上粉塵層的電暈電流就會受到限制,影響到粉塵粒子的荷電量、荷電率、電場強度。當粉塵比電阻達到1012Ω.cm時,會導致比較嚴重的反電暈,此時電流大增,電壓降低,收塵效率大幅下降。而三氧化硫煙氣調(diào)質(zhì)在煙氣進入電除塵器之前,往煙氣中注入少量的SO3(10~15ppm),SO3與煙氣中的水分結(jié)合生成煙酸氣溶膠極易附著在粉塵表面,能夠提高粉塵的表面導電,降低粉塵的比電阻,有效克服高比電阻因素對電除塵器的不利影響,從而大幅度提高除塵效率。
1.4調(diào)質(zhì)工藝流程
煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)由SO3生成器(集裝箱式)、儲硫罐、注入系統(tǒng)三大部件組成。SO3生成器包括風機、電加熱器、燃硫爐、轉(zhuǎn)化器和PLC控制系統(tǒng)。
儲硫罐分為熔區(qū)和儲區(qū)兩部分。在儲硫罐熔區(qū)內(nèi)用飽和蒸汽加熱固體硫磺,使之變?yōu)橐簯B(tài)硫磺儲存在儲區(qū)中。運行時,利用輸送設備將液體硫磺輸送到SO3生成器,可編程控制器根據(jù)運行工況精確控制硫磺的輸送量;硫磺在生成器內(nèi)的燃硫爐與熱空氣相遇燃燒生成二氧化硫,二氧化硫在轉(zhuǎn)化塔中經(jīng)五氧化二礬催化作用生成三氧化硫。三氧化硫和空氣的混合氣體通過分配支管和注入器噴射到煙氣中。
根據(jù)鍋爐的負荷以及降低比電阻所需的三氧化硫量,系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)三氧化硫的生成速度。三氧化硫的注入量取決于多種變量,包括灰的成份和過程狀況等。最佳的三氧化硫注入量由鍋爐負荷、濁度和煙氣溫度輸入信號決定。
系統(tǒng)需要的三氧化硫注入量由計算決定,最佳注入量取決于現(xiàn)場實驗、煤灰成份和灰的化學構(gòu)成。整個系統(tǒng)由PLC控制器控制,全自動運行,人機界面實時監(jiān)控。
2兩種改造方式比較
2.1優(yōu)缺點比較
(1)改為純布袋
優(yōu)點:除塵效率高,與鍋爐運行情況及煤質(zhì)變化關系不大,粉塵排放濃度有保障。
缺點:對煙氣溫度及濕度有一定的要求,否則會減少濾袋壽命甚至損害濾袋。運行阻力大,能耗高,即運行成本較高。脈沖閥數(shù)量多,運行維護工作量大。濾袋一般2}3年需要全部更換,造成后期維護成本高。
(2)改為SO3煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源
優(yōu)點:運行方式簡單,與現(xiàn)有的除塵器基本相同。改造方便,僅對本體進行恢復性大修,煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)為模塊化,僅需對接接口。運行阻力小,能耗低,而加入的硫磺單臺爐僅為1620km/h,運行成本低。電除塵僅對易損件進行更換,后期維護費用低。
缺點:對燃煤煤質(zhì)有一定的要求。
2.2改造的可行性比較
電除塵改造為“純布袋除塵器”與“SO3煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源改造”均可實施,且“SO3煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源改造”方案僅對原除塵器本體進行恢復性大修,不改變原除塵器的內(nèi)部結(jié)構(gòu),改造難度小,改造工作量小,工期短。
2.3除塵效果比較
“SO3煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源改造”升級改造后,煙氣排放粉塵排放濃度可降低至45mg/m3以下,而后續(xù)的脫硫系統(tǒng)也有40%~50%的除塵效率,可保證最終的排放濃度降低到30mg/m3以下。以上兩種方式均可滿足現(xiàn)階段的環(huán)保要求。
2.4運行成本比較
電除塵器運行中,需要高壓電源放電提供一定的電場來吸附灰塵,同時震打裝置運行需要耗費電量。此外煙氣調(diào)質(zhì)需要消耗一定的硫磺。
而布袋除塵器本身則不需要額外耗電,其噴吹采用壓縮空氣,但布袋除塵器本身較電除塵器阻力高出1500~2000Pa,使引風機的壓頭增大,間接也消耗了電力。
改為純布袋后的運行成本比“SO3煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源改造”的運行成本高。
注:電費按0.4元//kWh,硫磺按2200元/t,設備年運行時間7500h計。
2.5維護成本比較
原電除塵升級改造后,電除塵器維護工作量很小,通常電除塵器易損件包括:極板、極線、軸承、絕緣子、振打錘等,一般電除塵器10年的易損件投資僅占電除塵器一次投資的15%左右。
改純布袋后,濾袋的有效使用壽命一般不大于30000h,即3~4年需要全部更換濾袋,而濾袋的成本要占到整個設備價格的一半以上;同時,布袋除塵器噴吹用的脈沖閥膜片使用壽命為100萬次,在達到使用壽命后也需要進行更換。即后期的維護成本很高。
2.6運行方式比較
SO3煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源改造,除塵器的控制方式和運行方式與電廠之前的均不發(fā)生改變,新增的SO3煙氣調(diào)質(zhì)為自動控制,運行簡單易操作。而改純布袋后,較原電除塵器的運行要復雜,要根據(jù)除塵器的阻力變化來調(diào)整噴吹的間隔。而且由于濾袋對煙氣溫度有一定的要求,如煙氣溫度高于180℃需要及時切換到旁路系統(tǒng),這對后續(xù)的脫硫系統(tǒng)運行造成較大影響,要是時間較長,則需要鍋爐停機。并且,在鍋爐運行中發(fā)生水冷壁、省煤器等爆管導致煙氣中水分增加時,有可能使布袋糊袋,造成操作隱患。
2.7投資成本比較
2x125MW機組投資成本對比見表3。
表32x125MW機組投資成本對比
3改造后運行效果
125MW機組電除塵器SO3煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源技術(shù)改造后,機組在不投SO3煙氣調(diào)質(zhì)只投電除塵器高頻電源的情況下,出口排放水平降至45mg/m3左右(煙氣經(jīng)脫硫塔洗滌后粉塵排放濃度20mg/m3左右);在投入“煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源”方式運行的情況下,除塵器出口排放水平降至35mg/m3左右(煙氣經(jīng)脫硫塔洗滌后粉塵排放濃度15mg/m3左右)。
4結(jié)論
(1)"SO3煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源改造”的方案可滿足≤45mg/m3的排放要求。
(2)"SO3煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源改造”的方案在除灰系統(tǒng)上與原靜電除塵器一致,三電場的倉泵可仍采用原來的0.7m3。
(3)根據(jù)投資成本對比表顯示,"SO3煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源”的改造費用比改為純布袋的總價高,考慮到運行成本、后期維護費用、人員和運行方式等因素,綜合評價確定采用“SO3煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源改
造”的技術(shù)。
(4)改為純布袋比“S03煙氣調(diào)質(zhì)+高頻電源改造”的運行成本高,412.8-398.1=14.7(萬元/年);維護成本比較140.6-40=100.6(萬元/年),合計年節(jié)約費用115.3(萬元/年)。
(5)煤種使用廣泛,可根據(jù)不同煤種粉煤灰比電阻的不同,改變SO3煙氣調(diào)質(zhì)氣體量,使得電除塵達到最佳除塵效果。
本文發(fā)表于《冶金動力》2017年12期
主作者簡介:文博,男,高級工程師,從事電廠技術(shù)工作
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