CFB鍋爐NOx超低排放居國際先進水平
11月29日,陜西省石油和化學工業(yè)聯(lián)合會在西安組織召開科技成果鑒定會,對中煤陜西榆林能源化工有限公司開發(fā)的“CFB鍋爐煙氣NOx超低排放流場調控技術開發(fā)及應用”科技成果進行評審鑒定,專家認為該技術首次提出了CFB鍋爐煙氣NOx超低排放系統(tǒng)綜合技術解決方案,創(chuàng)新性和針對性強,達到國際先進水平。
中煤陜西公司化工分公司總工程師孫宗禮介紹,該公司共有4臺480t/h高溫高壓循環(huán)流化床(CFB)鍋爐,采用爐內噴鈣加爐外半干法脫硫兩級脫硫方式,脫硝方式是SNCR+SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)。
為實現(xiàn)超低排放目標,該公司自主研發(fā)新的鍋爐低氮燃燒改造方案,對空氣流場、燃料流場、返料灰流場、尿素流場等進行綜合調控。通過改變給煤口結構,自主設計了一種新型給煤裝置。由于改變燃料流場,使煤粉拋灑得更遠更均勻,進一步增加床面著火溫度的均勻性,降低了NOx生成量。通過工藝優(yōu)化增加了二次風流場調控導流板,使二次風呈水平方向進入爐膛,改變了爐膛內顆粒的軸向分布,實現(xiàn)較強的混合效果,進一步減少了NOx生成量。
中煤陜西公司調整了單純的鍋爐煙氣排放末端治理和改進思路,首次提出了CFB鍋爐煙氣NOx超低排放綜合技術系統(tǒng)解決方案,首次開發(fā)了流場調控綜合技術并成功應用,投資少、工程量小、效果好。改造后,鍋爐煙氣NOx排放控制在50mg/Nm³以下,達到了理想目標值,SNCR脫硝效率從原來的40%提高到86%。不但實現(xiàn)了超低排放,而且尿素消耗量有所降低,對鍋爐整體效率未造成影響,鍋爐運行工況良好。
鑒定委員會認為,該技術創(chuàng)新性和針對性強,思路新穎,應用后CFB鍋爐運行穩(wěn)定可靠,超低排放指標穩(wěn)定,具有顯著的經濟效益和社會效益,對行業(yè)有很好的推廣價值。
據(jù)了解,循環(huán)流化床作為一種高效燃燒技術,具有燃料適應性廣負荷調節(jié)性能好、灰渣易于綜合利用等優(yōu)點。目前,循環(huán)流化床鍋爐處于快速發(fā)展階段,國內在運行的鍋爐數(shù)量達3000多臺。隨著環(huán)保要求日趨嚴格,循環(huán)流化床鍋爐超低排放改造勢在必行。
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