告別白土,實(shí)現(xiàn)固廢“零排放”
【谷騰環(huán)保網(wǎng)訊】近日,中國環(huán)境報(bào)記者在大連西太平洋石油化工有限公司(以下簡稱西太石化公司),看到一臺稱為液相加氫的裝置正在運(yùn)行。這個(gè)裝置與廠區(qū)內(nèi)其他設(shè)備相比,雖然不太顯眼,但卻可以實(shí)現(xiàn)固廢“零排放”。
“有了這個(gè)裝置,石腦油脫除烯烴工藝,便不再產(chǎn)生廢白土。”西太石化公司煉油四部主任段佳輝告訴記者,這項(xiàng)技術(shù)改造替代了以前要每年產(chǎn)生近700噸固廢的傳統(tǒng)工藝。
圖為液相加氫裝置。李欣攝
石腦油是一種低價(jià)值石油產(chǎn)品,經(jīng)脫除烯烴處理后,便可以制成高價(jià)值油品。在過去,一般使用活性白土脫除石腦油中的烯烴。
“傳統(tǒng)工藝最大的問題是會產(chǎn)生大量的廢白土。廢白土不僅會帶來固廢難處理的問題,而且其使用壽命短,需要頻繁更換。以前,每年要更換8次白土,大約產(chǎn)生近700噸廢白土,換下來的廢白土還需要轉(zhuǎn)運(yùn)給有資質(zhì)的單位集中處理。”段佳輝介紹道。
設(shè)備改造升級后,現(xiàn)在這臺液化加氫裝置替代了原有的白土脫烯烴工藝,大大節(jié)約了企業(yè)成本。
段佳輝算了一筆賬,以前使用白土?xí)r,不僅要承擔(dān)廢白土的處理費(fèi),還要加上采購和更換的費(fèi)用,另外,白土使用過程中會吸附大量的石腦油,還會產(chǎn)生大概40%的油品損耗。因此,使用白土的成本每噸在2000元—3000元,每年需要花費(fèi)800余萬元。
“現(xiàn)在的加氫裝置只需一次性投入,理論上可以連續(xù)使用12年以上。最重要的是不再使用白土,不僅對環(huán)境減少了污染,而且也降低了運(yùn)營成本。”段佳輝說。
此外,加氫裝置還進(jìn)一步提升了油品質(zhì)量。據(jù)測算,衡量油品的溴指數(shù),從使用白土的100mgBr/100g,提高到了現(xiàn)在的3mgBr/100g,因此可以最大限度地生產(chǎn)芳烴類產(chǎn)品。
今年,西太石化迎來五年一次的大檢修,“為了達(dá)到固廢合規(guī)處置的目標(biāo),公司質(zhì)量健康安全環(huán)保部對固廢管控進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)定,要求各車間對大檢修期間產(chǎn)生的一般廢物及危險(xiǎn)廢物進(jìn)行統(tǒng)計(jì),主管部門和各基層單位對產(chǎn)生的各類危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況進(jìn)行核實(shí),確保危險(xiǎn)廢物不落地。”段佳輝說。
他表示,公司將繼續(xù)貫徹綠色低碳循環(huán)發(fā)展理念,逐步提高資源化和無害化水平,做好固廢總量管控措施,積極推進(jìn)“無廢企業(yè)”建設(shè),打造環(huán)境友好型煉化企業(yè)。
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